2009-11-02 10:37:38 來源:水泥人網

螺旋氣力泵的密封改進

摘要:

我廠φ3.2 mx52 m回轉窯喂煤系統(tǒng)中煤粉經沖板流量計計量后,由螺旋氣力泵(簡稱螺旋泵,下同)送入三通道噴煤管。其中螺旋泵的型號為φ146,輸送能力為13 m3/h,主軸轉速為720 r/min。在實際使用過程中該泵因設備結構的特殊性,經常會發(fā)生在靠軸承端(即進料端)漏煤粉和卸料端串風這兩個問題。為此,我們對這兩處進行了技術改進,效果良好,現(xiàn)作一介紹。

1 進料端漏灰問題及其改進

進料端軸與箱體之間原采用羊毛氈填料密封。由于該設備為單端支撐,軸承壽命一般較短,當軸承間隙變大時,填料很容易失效(此時將壓蓋螺絲向內擰可以解決一點問題);同時,當填料有所損壞時,煤粉就會沿著軸向外竄,并穿過軸承端蓋進軸承(每次更換軸承時發(fā)現(xiàn)油池內積滿了煤粉),而加劇了軸承磨損,導致軸承損壞更快,有時一個月就需要更換軸承一次,且更換軸承既麻煩,又破壞了窯的熱工制度。據(jù)統(tǒng)計,1995年、1996年、1997年因軸承損壞而停窯的次數(shù)分別為4次、3次和3次。

改進時,將原填料密封保留,新增一只風葉(大小剛好可嵌在殼體端蓋內),安裝在螺旋軸上(見圖1中實線部位)。這樣,螺旋泵運轉時,風葉和螺旋軸一起旋轉,漏入的煤粉基本上能被及時拋出。當突然停電時,將有少量煤粉進入風葉內部,再開機時由填料給“堵“住,后又被摔進集料箱。該密封的最大好處在于變“堵”為“疏”,有效解決了該處密封問題。自1998年4月份更換至筆者成稿時,已運轉近1000 h,未發(fā)生故障。

2 卸料端串風問題及其改進

為防止含有煤粉的高壓風外串,影響沖板流量計計量,卸料端設計時采用壓塊密封。使用時,如壓塊太重,煤粉不易及時排出;同時當用煤量低時,煤粉成一股一股狀噴入窯內,而當用煤量高時,電機過載,易跳閘。如壓塊太輕,又會被送煤高壓風吹起而失去作用。為此適當調整壓塊配重,以不被高壓風吹起為度;并將螺旋軸葉片去掉半個螺旋(見圖2中虛線部位)。由煤粉自行形成料封,防止煤風回串。采取這一措施后,卸料端串風問題已得到解決。(作者:曹傳愛 陸興浩)

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