2009-11-02 10:51:20 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

我廠分解爐技改前后各項(xiàng)參數(shù)對(duì)比(1)

摘要:

0前言?

我廠2000t/d熟料預(yù)分解窯生產(chǎn)線自1988年投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)過(guò)不斷努力,于1997年生產(chǎn)熟料62.3萬(wàn)t,實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)。但由于分解爐規(guī)格偏小,限制了燒成統(tǒng)產(chǎn)量的進(jìn)一步提高。為此,我廠于1998年4月對(duì)分解爐進(jìn)行了擴(kuò)容改造,旨在延長(zhǎng)物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,提高入窯物料分解率和熟料產(chǎn)量。本文將對(duì)本次技改的內(nèi)容作一介紹,并根據(jù)模擬試驗(yàn)情況對(duì)技改前后分解爐及燒成系統(tǒng)各項(xiàng)重要參數(shù)進(jìn)行分析對(duì)比。?

1技改內(nèi)容?

圖1改造前后分解爐結(jié)構(gòu)尺寸

改造前后分解爐結(jié)構(gòu)尺寸見(jiàn)圖1、表1。

表1改造前后分解爐的結(jié)構(gòu)尺寸?

項(xiàng)目改前改后差值

爐長(zhǎng)/m(直筒+錐部)15+3.16120+4.186+6.025

爐容/m3(直筒部分,扣除耐火材料)

402535133

噴煤管位置/m(距爐頂)

17.361(對(duì)稱兩點(diǎn)噴)23.240(一點(diǎn)噴)5.879

入爐下料點(diǎn)位置/m(距爐頂)

4.36120.000(割向8°進(jìn)爐)-4.361

三次風(fēng)管位置/m(距爐頂)23.06123.0610

上升煙道長(zhǎng)度/m7.701.7-6

具體改造內(nèi)容如下:?

(1)爐身加長(zhǎng),分解爐體積由402m3增至535m3,擴(kuò)大了燃燒空間,延長(zhǎng)了物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,有利于物料分解。

(2)分解爐噴煤點(diǎn)較原噴煤點(diǎn)下移5.879m,有效地延長(zhǎng)了煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間,為煤粉在爐內(nèi)的充分燃燒創(chuàng)造了條件。?

(3)三次風(fēng)由切向改為割向8°進(jìn)入分解爐,使?fàn)t內(nèi)產(chǎn)生旋流而改變了流場(chǎng),對(duì)延長(zhǎng)物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間有利。?

(4)將分解爐生料下料點(diǎn)上移4?36m,表面上看,物料在爐內(nèi)移動(dòng)距離變短,會(huì)影響生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,但由于爐內(nèi)流場(chǎng)發(fā)生了變化,實(shí)際上物料在爐內(nèi)的行程反而延長(zhǎng)了。因此改變生料下料點(diǎn)位置對(duì)生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間影響不大。

(5)上升煙道由原來(lái)的7?7m縮短至1?7m,可大大降低窯爐間的阻力,改善窯內(nèi)通風(fēng)狀況,有利于回轉(zhuǎn)窯的煅燒操作。?

2冷態(tài)模擬試驗(yàn)?

通過(guò)模擬試驗(yàn)測(cè)定爐內(nèi)氣體的流場(chǎng),可了解物料在爐內(nèi)的分散、返混、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)以及物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間,而物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間是判斷分解爐結(jié)構(gòu)是否合理的重要參數(shù)。?

(1)流場(chǎng)變化。改造前后分解爐內(nèi)氣體流場(chǎng)變化情況見(jiàn)圖2、表2。從圖2、表2可知,爐內(nèi)流場(chǎng)由改前的噴騰型變?yōu)楦暮蟮膰婒v加旋流型,有利于延長(zhǎng)氣體和物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間。

表2改造前后爐內(nèi)流場(chǎng)變化情況?

軸向速度υz?切向速度υt流場(chǎng)待征

改造前:錐部中心區(qū)域基本以平推為主純噴騰型

為零,劇烈噴騰,邊壁有一定的回流改造后錐部中心區(qū)域噴騰較小,噴騰加旋流型速度明顯增大,邊壁回流有所減弱旋流明顯增強(qiáng)。?

(2)物料停留時(shí)間。改造前后物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間見(jiàn)表3。由表3知,改造前爐內(nèi)固(生料)氣停留時(shí)間比?tm/tg為2.48~2.55,生料在爐內(nèi)的停留時(shí)間僅為9.392s~11.575s,難以滿足物料在爐內(nèi)充分分解要求。改造后爐內(nèi)固氣停留時(shí)間比?tm/tg達(dá)3~3.5,且物料在爐內(nèi)的停留時(shí)間延長(zhǎng)至15.47s~20.78s,這就使生料在爐內(nèi)有充分的時(shí)間進(jìn)行分解,從而為提高入窯生料分解率創(chuàng)造了條件。
表3改造前后物料在爐內(nèi)停留時(shí)間?
氣體停留時(shí)間tg/s物料停留時(shí)間tm/stm/tg
冷態(tài)熱態(tài)冷態(tài)熱態(tài)

改造前:
0.205~0.2543.695~4.5750.512~0.6439.392~11.5752.48~2.55

改造后:
0.243~0.3324.374~5.9760.889~1.15415.47~20.7803.147~3.537

(3)煤的停留時(shí)間。改造前后煤在爐內(nèi)的停留時(shí)間見(jiàn)表4。由表4知,改造前爐內(nèi)固(煤粉)氣停留時(shí)間比?tm/tg為2.4~2.57,煤在爐內(nèi)的停留時(shí)間為8.856s~10.71s,難以滿足煤(尤其是劣質(zhì)煤)在爐內(nèi)完全燃燒的要求。改造后,爐內(nèi)固氣停留時(shí)間比tm/tg達(dá)2.602~2.662,煤粉在爐內(nèi)停留時(shí)間在13.489s~15.908s,為煤粉的充分燃燒創(chuàng)造了條件。

表4改造前后煤分解爐中停留時(shí)間?

氣體停留時(shí)間tg/s煤粉停留時(shí)間tm/stm/tg

冷態(tài)熱態(tài)冷態(tài)熱態(tài)?

改造前:
0.205~0.2353.695~4.2290.595~0.49210.710~8.8562.57~2.40

改造后:
0.332~0/2885.976~5.1840.884~0.74913.489~15.9082.662~2.602(作者:魏金雄)

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