2009-11-16 11:14:21 來源:水泥人網(wǎng)

高水分煤在窯外分解窯上的應(yīng)用

摘要:

我公司2500t/d生產(chǎn)線采用的是Φ4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯,窯頭和分解爐分別使用丹麥?zhǔn)访芩构旧a(chǎn)的Duofex三風(fēng)道燃燒器和普通單風(fēng)道燃燒器,冷卻機(jī)為NC-III新型控制流推動(dòng)篦式冷卻機(jī)。

2003年1月投產(chǎn)初期,用本地?zé)熋汉芸鞂?shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)、達(dá)產(chǎn)。2006年,隨著煤價(jià)的日益提高,本地?zé)熋汉蜔o煙煤的差價(jià)越來越大,熟料成本越來越高,為此,公司決定從7月起用本地?zé)o煙煤(價(jià)格低、灰分高)和陜西煙煤搭配使用,并取得較好效果。

1? 本地煤和陜西煤煤質(zhì)情況

本地煤和陜西煤煤質(zhì)情況見表1。

從表l看出,陜西煙煤的Mad很大,和本地?zé)o煙煤搭配后,要想控制煤粉主要指標(biāo)灰分、揮發(fā)分及發(fā)熱量和原來變化不大,出磨煤粉Mad就要高達(dá)3.0%左右。為盡量減少煤粉水分高對(duì)煅燒帶來的不利影響,公司下達(dá)了出磨煤粉指標(biāo)(見表2)。

2? 生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題

2.1主要問題

1)出磨煤粉水分難以控制,合格率90%,雖然提高出磨溫度至65~75℃(原來55~65℃,出磨水分就很容易控制在1.0%以下),水分有時(shí)仍高達(dá)5.0%,燒成帶溫度低且難以控制,窯況不易穩(wěn)定,副窯皮忽長(zhǎng)忽消,造成熟料中黃塊較多。

2)黑火頭長(zhǎng),窯內(nèi)發(fā)渾,二次風(fēng)溫比原來(1100±50) ℃低50℃左右,造成煤粉燃燒不好,CO報(bào)警頻繁。

3)結(jié)后圈、結(jié)球,黃心料增多。

4)窯日產(chǎn)量降低,標(biāo)準(zhǔn)煤耗大幅上升(見表3中2006年7-9月生產(chǎn)數(shù)據(jù))。


其中用第一組配煤,水分較低(Mad=1.87%),但煤灰分較高、揮發(fā)分偏低,窯內(nèi)煅燒溫度很難提高;第三組配煤揮發(fā)分不低,但水分偏高(Mad =3.64%),窯內(nèi)煅燒溫度仍很難提高。用這兩組配比的煤煅燒熟料升重低、fCaO高,雖然熟料各組分變化不大,強(qiáng)度卻下降較多,窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量被迫降低,標(biāo)準(zhǔn)煤耗升高。

5)分解爐出口和C5出口溫度倒掛,C4、C5錐部及下料管結(jié)皮嚴(yán)重。

2.2 原因分析

改變煤品種后,雖然煤粉的灰分、揮發(fā)分和發(fā)熱量變化不大,但Mad比以前高出2.0%左右,有時(shí)甚至更高,給煅燒帶來較大困難。煤粉中保持l.0%~1.5%的水分可以促進(jìn)燃燒,但過量的水分卻阻礙煤粉燃燒。煤粉水分每增加1.0%,火焰溫度約降低l0~20℃,煤粉水分對(duì)火焰溫度的影響比灰分約大一倍。煤磨的出口溫度受袋除塵器及煤粉著火點(diǎn)的限制不能控制太高,因此,Mad (內(nèi)水)對(duì)于煤磨來說就很難解決。

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