2010-04-29 15:46:26 來源:水泥人網

我廠分解爐技改前后各項參數(shù)對比(2)

摘要:

3 生產運行實績?

模擬試驗表明,分解爐改造后物料在爐內停留時間大大延長,保證了物料在爐內的分解。燒成系統(tǒng)在熱態(tài)運行中各工藝參數(shù)發(fā)生的相應變化充分印證了這一點。?

(1)溫度及入窯物料分解率的變化。改造前后窯尾系統(tǒng)各部分溫度及入窯物料分解率的變化見表5。由表5知,分解爐改造后窯尾溫度下降100℃;C?5級筒出口氣體溫度和物料溫度下降30℃左右;出分解爐物料分解率提高20%以上,入窯物料分解率也提高約4%,且消除了改造前C4物料溫度大于其出口氣體溫度的不良現(xiàn)象。由此可見,分解爐改造后不僅可使物料在爐內充分分解及煤充分燃燒,還消除了改前煤在C4、C5內繼續(xù)燃燒和物料在C5內繼續(xù)分解的不正?,F(xiàn)象。

表5 窯尾系統(tǒng)物料溫度及分解率變化?

參數(shù)溫度/℃物料分解率/%窯尾 C5出口氣體 C5物料 C4出口氣體 C4物料 分解爐出口 入窯

改造前 >1200 880~890 860~870 800±5 800±5 70 90~93

改造后 <1100 850~860 840~850 795~785 780~775 93 94~94

(2)窯尾系統(tǒng)壓力變化。窯尾各部分壓力變化見表6。

由表6知,分解爐改造后,窯尾上升煙道縮短,該部位阻力下降,窯內通風狀況大大改善;C5出口壓力下降380 Pa,其它各級筒壓力也比改前大大降低,為系統(tǒng)的正常操作提供了條件。

表6 窯尾系統(tǒng)壓力變化 kPa?

窯尾負壓 C5出口 C3出口 C2出口 C1出口

改造前 0.1 2.13 3.14 5.55 6.90(140t/h)

改造后 0.4 1.75 2.92 5.05 6.90(150t/h)

(3)氣體成分的變化。分解爐改造前后窯尾系統(tǒng)氣體成分對比見表7。

由表7可知,改造后窯內通風良好,克服了窯內通風不足導致煤的不完全燃燒現(xiàn)象,同時窯尾和C1出口氣體中均不含CO,分解爐出口CO含量也極低,說明爐內煤粉燃燒充分,為系統(tǒng)提供了穩(wěn)定的熱工制度。

表7 窯尾部分氣體分析 %

成分 窯尾 C5出口 分解爐出口 C1出口

改造前O2? 0.10 ?8.50 0.4? 1.2

CO 0.3 ?2.9 4~5? 0

改造后O2? 9.6? 0 0.52 ?0.1

CO 2.0 ?0.1 3.5~4 ?0

(4)筒體溫度變化。改造前后筒體溫度分布曲線見圖3。由圖3知,分解爐改造后回轉窯距窯頭20 m處,筒體溫度大幅度上升,而距窯頭15 m以前的燒成帶,筒體溫度卻有所下降。結合表5、表7數(shù)據(jù),我們認為這是窯系統(tǒng)二次風及三次風分配不合理所致。由于二次風過剩,窯內風速過快,導致燒成帶溫度散亂且后移,從而影響了窯內正常熱工制度及熟料煅燒。?

圖3 窯筒體溫度分布曲線?

(5)熟料質量的變化。改造前后熟料質量對比見表8。由表8知,分解爐改造后熟料28 d強度和質量密度(立升重)明顯下降,且窯內有結蛋現(xiàn)象,影響回轉窯正常運轉。其主要原因是由于窯內通風過剩,風速快,使燒成帶熱量被迅速帶走而達不到煅燒熟料所需溫度,同時由于窯內溫度后移,使高溫液相過早出現(xiàn)造成的。后通過增設煙道調節(jié)閘板,已有效地解決了上述問題,熟料質量明顯改善。

表8 改造前后熟料質量對比?

參數(shù)R28/MPa質量密度/(g·l-1)fCaO/%熟料結構窯內結蛋情況 改造前 >670 >1250 <0.5 致密,有黃心料 無
改造后 <630 <1230 <0.5 松散、無黃心料 多次

(6)主要技術經濟指標。改造前后各三個月內主要技術經濟指標見表9。由表9知,分解爐改造后窯系統(tǒng)月平均產量提高約10%,月平均單位熟料熱耗下降約76 kJ/kg,經濟效益顯著,當年即可收回全部技改投資

表9 改造前后窯系統(tǒng)主要技術經濟指標(1998)?

技改前 技改后

月份 1 2 3 5 6 7

月產量/t 56698 53565 54629 60634 61299 61781

熱耗/(kJ·kg-1)

3333.13 3321.01 3316.0 3206.06 3272.94 3263.33

時產/(t·h-1) 82.0 83.6 80.8 85.0 88.4 86.4

4 結語?

(1)分解爐技改后,生料在分解爐內停留時間延長,物料得到充分分解,為窯系統(tǒng)提高產量創(chuàng)造了條件。此外,由于煤在爐內的停留時間延長,從而在爐內得到了充分燃燒。?

(2)改造后爐內氣體流場發(fā)生了很大變化,由噴騰型轉變?yōu)閲婒v——旋流型,使氣流在爐內的行程延長,對延長物料在爐內的停留時間有好處。?

(3)合理的二、三次風的匹配及窯內合理的溫度分布是燒成系統(tǒng)實現(xiàn)優(yōu)質高產的前提。

作者:魏金雄

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