2010-05-04 17:09:52 來源:水泥人網(wǎng)

高效益、低投資的2500t/d生產(chǎn)線2

??? 摘要:
記葛州壩水泥廠2500t/d生產(chǎn)線的開發(fā)、設計和調試
??? 4 低投資、高效益

本工程采用原料磨、回轉窯、煤磨的規(guī)格與2000t/d規(guī)模相同,2500t/d燒成系統(tǒng)較原有2000 t/d燒成系統(tǒng)投資僅增加5%,而熟料產(chǎn)量增加25%,系統(tǒng)投資十分經(jīng)濟。

2000年9月工程財務決算總值為2.8529億元??偟膩砜矗趪鴥然窘ㄔO普遍存在“三超”現(xiàn)象時,與同期、相近規(guī)模建設的其它工程項目相比較,是決算投資低于初步設計概算的少數(shù)工程項目之一。這除了業(yè)主管理到位外,優(yōu)化設計是主要的手段。

2500t/d與2000t/d生產(chǎn)線系統(tǒng)配置及指標比較如下:(略)

5 建設周期短、達標達產(chǎn)快

5.1 從項目開工建設到點火投產(chǎn),建設周期僅為8個月,達到了同期相近規(guī)模建設項目建設速度最快的記錄。

5.2 燒成系統(tǒng)于99年11月19日一次點火投料試生產(chǎn)成功,生產(chǎn)出合格熟料,為今后我國2500t/d干法生產(chǎn)線的建設積累了經(jīng)驗。99年12月11日至12月14日燒成系統(tǒng)連續(xù)運轉72小時,燒出合格熟料7568t,平均產(chǎn)量為2552t/d實現(xiàn)了燒成系統(tǒng)三天達標工作。從99年12月1日至12月30日燒成系統(tǒng)連續(xù)運轉30天,完成了燒成長月達產(chǎn)的目標。

5.3 工程建設中的全過程優(yōu)質服務

葛州壩水泥廠自1999年3月正式開工,到1999年11月大窯點火出熟料一次成功,比原計劃12個月工期提前了4個月。這是建設、設計、施工、安裝等單位共同努力的結果,其中設計單位的長期、全過程的優(yōu)質服務,對保證工程質量、加快建設速度起到了重要作用。

在工程進展的各個不同階段,天津院努力做好技術服務工作。根據(jù)現(xiàn)場的需要,及時派出各類技術人員到現(xiàn)場服務。從工地開工之日起,天津院就派人駐廠服務到重要設備監(jiān)造、安裝、技術培訓、調試達標、設計回訪、后期技術服務,經(jīng)歷了工程建設的全過程。

1999年10月我院成立了葛州壩項目調試組。調試組人員由工藝、電氣、機械等10名工程師組成。先后完成了調試說明書、全廠設備潤滑油表、調試試生產(chǎn)實施方案等報告,并配合廠方進行崗位工培訓工作。調試期間,在葛州壩股份有限公司水泥廠五號窯試車領導小組的統(tǒng)一指揮下,經(jīng)過葛州壩股份有限公司水泥廠、天津院調試組、安裝單位、設備制造廠等方面人員共同努力,順利完成了機電設備的單機試車、計算機信號燈點及校線、聯(lián)動試車、負荷試車等工作。燒成系統(tǒng)于1999年11月19日一次點火投料試生產(chǎn)成功,生產(chǎn)出合格熟料。同年12月燒成系統(tǒng)實現(xiàn)了72小時達標及月達產(chǎn)。達標、達產(chǎn)工作的順利完成,標志著我院開發(fā)設計的2500t/d干法生產(chǎn)線獲得成功。

6 生產(chǎn)線使用效果驗證

葛州壩水泥廠五號窯是國內第一條采用天津院創(chuàng)新技術設計的2500t/d生產(chǎn)線,根據(jù)實際生產(chǎn)及熱工標定驗證,整個生產(chǎn)線已經(jīng)達到并超過了設計指標。其中燒成系統(tǒng)的成果更加顯著。具體體現(xiàn)在以下三方面:

(1)熟料燒成系統(tǒng)生產(chǎn)能力能穩(wěn)定在2500t/d熟料運行,甚至能達到或超過2700t/d熟料,從預熱、燒成及冷卻運行情況來看,窯系統(tǒng)還有足夠的

(2)窯尾預熱器系統(tǒng)的壓損完全達到或者超過設計要求,為名副其實的低壓損型預熱器。當生產(chǎn)能力為2500t/d熟料時,其系統(tǒng)壓損<4600Pa。2700t/d時,其系統(tǒng)壓損<4800Pa;

(3)分解爐的燃料燃燒及生料分解功能得到充分的發(fā)揮,保證了物料表觀入窯分解率>92%。此次TDF爐通過優(yōu)化爐體結構,強化湍流回流及噴騰效應,同時在分解爐內采用了三通道噴煤管,為煤粉的完全燃燒及物料的充分分解提供了有力的保障。特別是葛州壩水泥廠燒成用煤質量不是很理想,其煤粉的灰分為28~30%,揮發(fā)分為22~24%,固定碳為47~52%,熱值為5000~5500 kcal/kg為高灰分低熱值煤,而且燒成系統(tǒng)在煤質及生料成分波動較大的情況下也能很快適應。另外,窯頭大窯門罩及第三代充氣梁高效篦冷機的采用,能有效明顯地提高了三次風溫,使入爐三次風溫達到950℃左右。從窯尾系統(tǒng)各部風速來看,此次開發(fā)設計相當成功,現(xiàn)場情況表明旋風筒進風口及連接管道幾乎沒有積灰塌料的現(xiàn)象,甚至在調試期間旋風筒的堵塞現(xiàn)象也很少發(fā)生。

綜上所述,葛州壩股份有限公司水泥廠五號窯2500t/d生產(chǎn)線總體裝備水平達到了國際九十年代的先進水平。這條生產(chǎn)線開發(fā)、設計與建設的成功主要歸結于以下幾點:

(1)廠院雙方密切配合和各方面領導的支持,為工程的開發(fā)、設計、施工組織和管理提供了堅實的基礎。

(2)工程開發(fā)目標起點高,抽調高素質和有經(jīng)驗的人員參加開發(fā)和設計工作,為預期目標的實現(xiàn)提供了保證。

(3)優(yōu)化設計并節(jié)省投資,使工程總投資得到有效控制。

(4)實施項目經(jīng)驗制,合理的進行工程設計組織和管理工作,使工程設計的質量和進度控制得到保證。

(5)系統(tǒng)設備可靠,對原燃料波動的適應性強。

(6)系統(tǒng)的組合性能優(yōu):在單位結構簡單、性能優(yōu)良的基礎上,優(yōu)化各部件間的銜接及布置。系統(tǒng)順暢,操作維護簡便。

(7)安排有經(jīng)驗的人員組織施工和調試工作,使建設工期縮短到8個月,實現(xiàn)了建設周期短,達標達產(chǎn)快的目標。

7 結語

葛州壩水泥廠5號窯2500t/d生產(chǎn)線的建成和投產(chǎn),它不僅是葛州壩水泥廠領導和全體職工努力奮斗的成果,也是參與建設工作的設計、施工單位和設備制造廠協(xié)同作戰(zhàn)的成功典范。

2500t/d生產(chǎn)線通過生產(chǎn)實踐,總體上說已達到了預期的設計目標,并反映出還有潛力可挖。但由于是采用創(chuàng)新思路建設的條一條2500t/d生產(chǎn)線,在設計中考慮基本些技術細節(jié)上尚有不完善之處,需要在今后生產(chǎn)中加以完善和提高。天津水泥工業(yè)設計研究院將繼續(xù)配合葛州壩水泥廠做好深入的技術服務工作,加強廠院合作,通過一段時間的實踐、總結、改進后,力爭使這一條2500t/d生產(chǎn)線能在2700t/d生產(chǎn)水平上連續(xù)、穩(wěn)定運轉,為工廠和國家創(chuàng)造更好的經(jīng)濟利益。

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