2010-05-26 14:38:35 來源:水泥人網(wǎng)

幾次掉磚紅窯事故的分析和解決

摘要:

我公司Ф4.8×72m雙系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器5000t/d窯,于2003年5月投產(chǎn),一段時間因設(shè)備及工藝原因窯運轉(zhuǎn)率不高,其中2006年先后四次掉磚紅窯的事故處理過程很值得同行們引以為誡。

1 多次掉磚紅窯現(xiàn)象

2006年5月9號,5月29號,11月3號,12月3號,相繼四次在輪帶32m處發(fā)生掉磚紅窯事故,幾次掉磚時熱工制度比較穩(wěn)定,無明顯征兆,位置均在32m的2號輪帶附近,首先在同一環(huán)上掉磚,其次在附近區(qū)域的磚均有扭曲、傾斜、冷面摩擦的現(xiàn)象,并存在不同的剝落和錯位。12月3號掉磚后檢查,在34m附近冷面端的磚有掏空現(xiàn)象,在36m處有磚受力作用擠碎現(xiàn)象。公司每次都召集各專業(yè)及廠家技術(shù)人員共同分析原因,以求正確解決。

2原因初步分析

根據(jù)以往經(jīng)驗,紅窯掉磚無非以下幾方面原因:磚的質(zhì)量,砌筑質(zhì)量,燒成煅燒控制及火焰的掌握等,而較少考慮窯是否存在不正常的機(jī)械應(yīng)力,尤其是新投產(chǎn)、無重大變形的窯體。

所以我們針對以上原因進(jìn)行了分析:過渡帶用的鎂鋁尖晶石磚,掉磚后檢查這一區(qū)域磚的表面確已疏松,而且使用我集團(tuán)龍門分公司備用磚(同廠同類型磚)后仍發(fā)生了事故,但其它位置砌筑的同批類磚并未出現(xiàn)疏松、剝落,送檢數(shù)據(jù)也表明其性能基本達(dá)到要求。

至于砌筑質(zhì)量,每次檢修都有公司技術(shù)人員及耐火材料廠家技術(shù)人員全程跟蹤,完工后都會同他們共同驗收,并未發(fā)現(xiàn)砌筑質(zhì)量問題。

煅燒方面的操作原因也很快被排除,因為掉磚前的熱工制度都比較穩(wěn)定,操作上盡量減少了噴煤管旋流風(fēng)的用量,保證窯皮均勻穩(wěn)定,過渡帶胴體溫度<380℃,無異常的工況波動。

在上述分析的基礎(chǔ)上,我們開始重視機(jī)械方面的原因:

每一次掉磚都在同一位置(輪帶32米附近),且整環(huán)窯磚傾斜、扭曲,冷面摩擦大,而燒成帶磚完整無缺。這些現(xiàn)象說明掉磚與機(jī)械應(yīng)力有明顯關(guān)系

在2005年10月對窯筒體橢圓度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果表明橢圓度在規(guī)定范圍,而輪帶最大允許相對滑移(窯筒體和輪帶旋轉(zhuǎn)一周的相對滑移量)的數(shù)值卻不夠理想,No1:30mm,No 2:8mm,No 3:19mm,檢測方(耐火材料廠)建議作輪帶間隙調(diào)整,直至12月掉磚后再檢測時No1:50mm,No 2:34mm,No3:21mm,很明顯輪帶間隙已經(jīng)嚴(yán)重偏大(正常10~24mm),且對比變化大,檢測的橢圓度均超出允許范圍。其實從第一次檢測分析就說明No2

間隙8mm太小,而No1偏大,已經(jīng)形成輪帶與筒體間的束頸現(xiàn)象,運轉(zhuǎn)時使全窯筒體產(chǎn)生一種“扭力”,窯的中心軸線已偏移。這種機(jī)械應(yīng)力使窯磚受到巨大的擠壓及扭力,它正是2號輪帶處多次掉磚的根源。

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