2010-06-01 08:44:20 來源:水泥人網(wǎng)

水泥粉磨收塵器技術改造

??????? 前言
??????? 北京水泥廠的水泥生產(chǎn)設備是由天津水泥工業(yè)設計研究院設計的2000噸/天的新型現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)線,其中水泥粉磨工藝系統(tǒng)采用了先進的水泥滾壓機結合回轉(zhuǎn)球磨機、新型O-Sepa?水泥高效選粉器、及引進美國富樂技術而研制的新型128-2×6高密度離線氣箱脈沖式收塵器。由于此現(xiàn)代化水泥粉磨工藝系統(tǒng)的要求,該處的收塵器是收集由O-Sepao?選粉機分離的水泥成品,該收塵器必須能夠處理約140,000m3/h含塵風量;同時必須承受高達1300g/Nm3的水泥入口濃度。因此該收塵器是整個水泥粉磨工藝系統(tǒng)中的關鍵設備之一,對保證整個水泥粉磨工藝系統(tǒng)的正常、高效運行起著非常重要的作用。
??????? 一、工藝流程及主要技術參數(shù)
??????? 1.1 水泥磨工藝流程

??????? 1.2主要技術參數(shù)
??????? 水泥磨規(guī)格:4.2m×11m
??????? 處理風量: 134,600m3/hour
??????? 溫度: 60一90℃
??????? 濾柬總數(shù): 1536只
??????? 濾袋空數(shù): 12室
??????? 濾袋尺寸: Φ130mm×3058mm
??????? 過濾速度: 1.19-1.30m/min
??????? 入口含塵濃度 700-1000g/Nm3

??????? 二、改造前的狀況
??????? 整個水泥生產(chǎn)線經(jīng)過投產(chǎn)一年多的使用,我們發(fā)現(xiàn)水泥粉磨收塵器的阻力過大,且無論怎么調(diào)整清灰程序控制器,收塵器系統(tǒng)阻力平均還是高達2700 Pa。由此造成不能發(fā)揮該現(xiàn)代化水泥粉磨系統(tǒng)的高效性能,降低了水泥生產(chǎn)能力。該收塵器系統(tǒng)阻力的設計使用范圍應為1470--1770Pa。
??????? 我們分析研究了整個水泥粉磨工藝過程,發(fā)現(xiàn)引進美國富樂技術而研制開發(fā)的新型離線氣箱脈沖式收塵器,在使用國產(chǎn)滌綸針刺氈濾袋時,收塵器系統(tǒng)運行阻力偏高,濾袋壽命只能維持一年左右。因此我們決定設法尋找一種質(zhì)優(yōu)的,能合適高濃度入口粉塵的濾料,來替換國產(chǎn)普通滌綸針刺氈濾料,作為工藝收塵器的心臟部件-- 濾袋。經(jīng)過對市場和國內(nèi)外收塵器設備的調(diào)查與研究,我們選用了美國戈爾公司生產(chǎn)的Gore-Tex聚四氟乙烯薄膜滌綸針刺氈濾袋 (以下簡稱戈爾薄膜濾袋)。Gore-Tex聚四氟乙烯薄膜濾袋是戈爾公司發(fā)明的專利產(chǎn)品,在世界袋式過濾產(chǎn)品行業(yè)中率有極高的聲譽,在世界水泥工業(yè)上 (水泥成品磨、窯尾收塵器、煤磨等)的應用,有著良好的業(yè)績。但濾袋的價格較高,戈爾薄膜滌綸針刺氈濾袋的價格大約是國產(chǎn)濾袋的8-10倍。 對于使用戈爾薄膜濾袋是否物有所值,我們事先進行了充分的研究。Gore-TEX薄膜濾袋過濾工作表面是一層用戈爾公司發(fā)明的“膨體”專利技術制成的多微孔、極光滑的膨體聚四氯乙烯(ePTFE)薄膜。由于薄膜的纖維組織極為細密,能使粉塵粒子排放量接近于零;由于薄膜本身具有不粘塵、憎水和化學性能穩(wěn)定,因此清灰性能極佳,結果使過濾工作壓降始終保持在很低的水平,空氣流量始終保持在較高的水平。因此采用薄膜微孔技術的戈爾薄膜濾袋,能實現(xiàn)真正的表面過濾,從而增大濾料的透氣性,大大降低系統(tǒng)阻力,進而大幅度提高水泥磨系統(tǒng)的選粉效率,使成品水泥順利進入收塵器而被收集,不會使部分成品水泥因系統(tǒng)風量小(系統(tǒng)阻力大)而被返回水泥磨中重復研磨。(既不利于成品水泥質(zhì)量,又降低水泥生產(chǎn)量)。由此提高了水泥臺時產(chǎn)量,達到了節(jié)電效果。初步預計是三年收回薄膜濾袋的成本,而薄膜濾袋的實際使用壽命也約三年以上。

??????? 三、收塵器改造后的效果
??????? 從96年5月升始,我們對水泥磨耗電與產(chǎn)量進行跟蹤分析。于96年9月下旬,水泥磨收塵囂安裝了一套薄膜濾袋,并進行相應的水泥磨耗電與產(chǎn)量跟蹤分析。至97年12月得出非常令人興奮的分析結果:安裝薄膜濾袋后的水泥磨生產(chǎn)每噸水泥的平均耗電量較以前下降了約2.92度,97年全年水泥產(chǎn)量為 648,386噸,計:648,386(水泥產(chǎn)量)×2.92(省電數(shù)值)×0.43(每度電的平均價)=814,113元;同時水泥磨收塵器的系統(tǒng)阻力由約2700Pa下降至約1600Pa;水泥臺時產(chǎn)量也得到提高,#425水泥原臺時產(chǎn)量為約95噸,現(xiàn)為110噸,增產(chǎn)約16%;#4525水泥原臺時產(chǎn)量為約80噸,現(xiàn)為約92噸,增產(chǎn)約15%。同時,我們對水泥磨收塵囂的系統(tǒng)風量及風機出口的粉塵排放量進行了測量。結果是:實測系統(tǒng)風量為169,000m3 /h、溫度56℃,比原設計值(134,600m3/h)提高了約26%;風機出口的粉塵排放量為4.35mg/Nm3。

??????? 四、幾點體會
??????? 1.戈爾薄膜濾袋的透氣性好,實測風量比原設計提高約26%;使水泥產(chǎn)量提高了15一16%。
??????? 2.收塵器的運行阻力由改造前的2700Pa降到1600Pa,從而97年每噸水泥節(jié)約電耗2.92度,當年共計節(jié)約電步81萬元以上。
??????? 3.普通國產(chǎn)濾袋的實際使用壽命約一年,戈爾薄膜濾袋實際運行至今已近二年,現(xiàn)運行狀況表明,目前在使用的戈爾薄膜濾袋的使用壽命估計在三年以上是有可能的,所以戈爾薄膜濾袋的實際使用壽命與國產(chǎn)普通濾袋比,可以提高三倍以上。
??????? 4.水泥磨收塵器使用戈爾薄膜濾袋后,當年收回投資成本且略有余,比我們原來三年收回成本的預計高出兩倍,也就是說, 即使后兩年若仍是97年的水泥產(chǎn)量,單節(jié)約電費這一項,戈爾薄膜濾袋將產(chǎn)生約160余萬元的經(jīng)濟效益。采用高科技的新產(chǎn)品而收到如此經(jīng)濟效益,使我們更加理解了科學技術是第一生戶力。

??????? 附錄:水泥磨用電單耗分析表及96、97年水泥磨臺時產(chǎn)量統(tǒng)計表。
??????? 注:水泥生產(chǎn)與水泥磨的產(chǎn)量是個比較復雜的工藝問題,如研磨材的級配,水泥生產(chǎn)的等級,熟料的強度差別等,對熟料產(chǎn)量都有很大的影響.而更換濾袋只是解決系統(tǒng)通風這一環(huán)節(jié)。
??????? 在水泥磨用電單耗分析表中可看出,濾袋更換是96年10月完成,這以后相對降低了水泥生產(chǎn)用電單耗,但96年 12月和97年11月并未降低單耗,是因為磨內(nèi)隔倉板壞損,使磨內(nèi)級配混亂,最終造成水泥臺時產(chǎn)量降低,電耗加大的結果。在96、 97年水泥磨臺時產(chǎn)量統(tǒng)計表也能對應的看出上述問題。另外,96年我廠只生產(chǎn)了1.9萬噸#525水泥,而97年生產(chǎn)了20萬噸#525水泥,而水泥臺時產(chǎn)量統(tǒng)計表中未說明#425、#525的分別生產(chǎn)量,所以水泥臺時產(chǎn)量統(tǒng)計表中,97年比96年只提高了4噸左右。

作者:楊盛林

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