2010-10-12 16:27:35 來源:水泥人網(wǎng)

海螺集團原料磨提產(chǎn)降耗問題分析及解決措施

水泥人網(wǎng)】雙峰原料立磨在05年上半年運行狀況不佳,各項指標不能達到計劃要求,其中主要原因是由于磨機安裝技術(shù)監(jiān)控不到位和工藝狀況不佳,下料角度和研磨軌跡不理想造成磨機振動較大。上半年陰雨天氣較長,砂巖破碎不正常,使物流不暢;下半年隨著各種影響因素逐步好轉(zhuǎn),立磨運行才漸入軌道,尤其是在磨機系統(tǒng)的技改后,磨機各項指標逐漸好轉(zhuǎn)。立磨的振動由原來的2.2-3.4mm/s降至1.4-2.2mm/s,磨機臺產(chǎn)穩(wěn)定運行在450-480t/h左右,生料工序電耗2006年元月份最低達18.6kWh/t,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均在受控范圍內(nèi)。

1 主要部件的技術(shù)改造

(1)立磨下料溜槽位置改造

原狀:由于立磨基礎(chǔ)澆注施工和供料樓位置原因造成立磨下料溜槽在設(shè)備安裝時出現(xiàn)角度偏差,現(xiàn)已無法更改。立磨從試生產(chǎn)開始,主機振動較大,常出現(xiàn)振動跳?,F(xiàn)象。為保護設(shè)備安全和生產(chǎn)連續(xù)運行,經(jīng)多次論證后進行技改。

技改:將立磨內(nèi)的下料溜槽口延長技改??紤]到物料的粘濕度和粒徑變化,將原溜槽向下延長,出口端向上揚,將原下料點向磨盤中心推進,使物料下料方向和落料點強制到磨盤布料位置。

效果:減輕了因布料不均造成磨機異常振動,使研磨軌跡更趨合理,從而提高了物料的研磨效率。磨機振動從2.2-3.4mm/s下降到1.4-2.2mm/s。

(2)選粉機內(nèi)筒延長技改

原狀:由于ATOX50磨原設(shè)計的選粉機回粉內(nèi)筒與磨盤位置空間相對過高,使噴口環(huán)上升空氣旋流造成的中心負壓紊亂,選粉機選粉的回料粗粉被二次帶起,磨內(nèi)壓差較高,內(nèi)循環(huán)粗粉量加大,出現(xiàn)選粉機葉片磨損及磨內(nèi)過粉磨現(xiàn)象,選粉效率差。

技改:為了使內(nèi)循環(huán)粗粉盡可能收集回到磨盤上再次粉磨成合格細粉,減少物料在磨內(nèi)的循環(huán)次數(shù),在原內(nèi)筒口位置根據(jù)磨內(nèi)實際空間向下加。

效果:磨內(nèi)的差壓下降,選粉機轉(zhuǎn)速、電耗均有所下降,磨機臺產(chǎn)提高了約20t/h。

(3)刮板腔刮板頭技改

原狀:立磨吐渣循環(huán)量較大,且粒徑不均勻,加上鐵質(zhì)原料采用鋼渣配料,刮板腔刮板頭的磨損十分嚴重。一副新刮板頭的使用周期僅為2周左右,磨損后的刮板帶料使有效吐渣外循環(huán)降低,主電機負荷相對較高,且更換刮板頭會造成人力、物力的浪費和檢修時間的延長。

技改:在刮板頭的雙面貼上UP板,以增加刮板的耐磨度及整體強度。

效果:經(jīng)改造,刮板頭的使用周期大大提高,從原來的2周左右提高到3個月以上,既節(jié)約了大量的維修時間,同時又節(jié)約了人力、物力,有效地提高了磨機的運轉(zhuǎn)周期。

2 工藝優(yōu)化措施

(1)噴口環(huán)蓋板的優(yōu)化

立磨噴口環(huán)蓋板面積和位置的調(diào)整是立磨生產(chǎn)工藝的一個重要手段,蓋板位置和面積的合理鋪設(shè),可較大改善磨機生產(chǎn)的工況及減輕磨輥部件的磨損。雙峰海螺在試生產(chǎn)階段,一直在摸索調(diào)整,入磨物料的逐漸穩(wěn)定,結(jié)合下料點的改造,使立磨布料、料厚保持在較佳狀況,有效地提高了磨機臺時產(chǎn)量,現(xiàn)在相對穩(wěn)定在450t/h-480t/h。同時穩(wěn)定的料層也減輕了磨輥與磨盤由于物料波動不均的摩擦滾動現(xiàn)象,雙峰立磨運行一年多以來,輥皮磨損MAX:7mm,磨盤磨損MAX:13mm。

(2)立磨吐渣料循環(huán)增加除鐵裝置

由于雙峰海螺鐵質(zhì)原料采用的是鋼渣配料,鋼渣料內(nèi)結(jié)晶鐵較多,且多裹于物料內(nèi),原工藝設(shè)計的除鐵裝置難以清除,鐵渣在磨內(nèi)循環(huán)極易造成:a、磨本體部件磨損加??;b、立磨臺產(chǎn)低(鐵渣在磨內(nèi)循環(huán)),主電機電流居高不下;c、磨機運轉(zhuǎn)周期短,必須3-4天外排吐渣,原料浪費大,污染環(huán)境;d、生產(chǎn)安全隱患多。

根據(jù)實際情況,在立磨吐渣料循環(huán)中(1307入磨皮帶頭部)增加一道鐵渣磁選除鐵工序,即增加了一套除鐵裝置。安裝后,立磨吐渣從未外排過,磨本體部件磨損有所下降,立磨臺時產(chǎn)量明顯上升,主電機電流從原來的400A以上下降至平均340A以下。

3 從管理措施上要效益

(1)合理組織生產(chǎn),有效運用峰谷電制

根據(jù)地方電力部門制定的分時電價計費的規(guī)定,合理組織生產(chǎn),保持磨機高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),在均化庫料位較高的狀況下,及時進行避峰生產(chǎn)。立磨的周期檢修全部安排在峰電時間進行,有效地降低了用電成本。

(2)進行系統(tǒng)堵漏工作

認真及時地檢查系統(tǒng),對系統(tǒng)的漏風和磨損點及時進行堵漏和修復(fù)。如:入1604電收塵風管焊縫破裂焊補、拉鏈機法蘭連接及風管膨脹節(jié)漏風堵塞,匯風箱的漏風漏雨點處理等。1618主電機電流明顯下降約15-20A。

(3)優(yōu)化工藝操作參數(shù),強化生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗管理

原料系統(tǒng)隨著季節(jié)和來料粒度、濕度的變化,中控操作參數(shù)也要做相應(yīng)調(diào)整,三班人員統(tǒng)一操作思想,多做技術(shù)交流,對立磨指標性參數(shù)要全盤考慮,綜合調(diào)整。

?


?

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190