2010-12-10 15:02:16 來源:水泥人網(wǎng)

高溫風(fēng)機(jī)改液力調(diào)速為斬波調(diào)速

水泥人網(wǎng)】摘要:在水泥行業(yè)中,以前往往采用液力耦合器對在線運(yùn)行的高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行調(diào)節(jié)(我們稱之為液力調(diào)速),這主要是為了滿足生產(chǎn)工藝的需要,但從節(jié)能的角度來看,液力耦合器屬于低效產(chǎn)品,效果并不理想。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在我們可以通過改變電機(jī)的轉(zhuǎn)差率,來改變高溫風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速(我們稱這種調(diào)速方法為斬波調(diào)速),同時又具有更好的節(jié)能效果。因此,在高溫風(fēng)機(jī)上改液力調(diào)速為斬波調(diào)速,已成了當(dāng)前水泥廠正在轟轟烈烈開展的以“節(jié)能減排”為中心的技術(shù)改造工作的一個重要課題。本文專門就這個課題展開論述。

一、高溫風(fēng)機(jī)簡述:

高溫風(fēng)機(jī)是水泥回轉(zhuǎn)窯燒成系統(tǒng)中最關(guān)鍵的設(shè)備。它的作用:一方面是調(diào)整窯內(nèi)氣壓,另一方面是引出回轉(zhuǎn)窯內(nèi)鍛燒后的高溫熟料的廢氣(由電收塵器將灰塵進(jìn)行處理,再將廢氣排掉)。整個工藝過程主要是通過DCS來控制調(diào)速裝置暨電動機(jī)的轉(zhuǎn)速從而調(diào)整風(fēng)機(jī)的風(fēng)量,達(dá)到控制窯內(nèi)負(fù)壓。

二、斬波調(diào)速與液力調(diào)速的工作原理:

斬波調(diào)速通過改變電機(jī)的轉(zhuǎn)差,來實(shí)現(xiàn)電機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)。由流體力學(xué)理論可知,轉(zhuǎn)速減小時電機(jī)的軸功率將以其三次方的速率下降,同時將節(jié)約的電能回饋電網(wǎng),因此,斬波調(diào)速的節(jié)電效果非常顯著,屬于高效節(jié)能的一種調(diào)速方式。
液力調(diào)速是通過控制液力偶合器工作腔內(nèi)工作油液的動量矩變化,來傳遞電動機(jī)能量并改變輸出轉(zhuǎn)速的,電動機(jī)通過液力耦合器的輸入軸拖動其主動工作輪,對工作油進(jìn)行加速,被加速的工作油再帶動液力耦合器的從動工作渦輪,把能量傳遞到輸出軸和負(fù)載,這樣,可以通過控制工作腔內(nèi)參與能量傳遞的工作油多少來控制輸出軸的力矩,達(dá)到控制負(fù)載的轉(zhuǎn)速的目的。液力調(diào)速屬于機(jī)械控制、低效節(jié)能的一種調(diào)速方式。

三、斬波調(diào)速與液力調(diào)速的節(jié)能比較[舉例]:

(1)已知額定功率為1400KW

(2)已知目前實(shí)行液力調(diào)速的運(yùn)行功率為1240KW

(3)按轉(zhuǎn)速比計(jì)算技改后斬波調(diào)速運(yùn)行功率為(實(shí)際轉(zhuǎn)速÷額定轉(zhuǎn)速)3×額定功率=(920÷992)3×1400KW=1117KW

(4)每小時節(jié)電量=液力調(diào)速運(yùn)行功率-技改后斬波調(diào)速運(yùn)行功率=1240KW-1117KW=123KW

(5).經(jīng)濟(jì)效益測算(斬波調(diào)速比液力調(diào)速增加節(jié)電):

備注:

(1)技改理論節(jié)電率=(額定功率1400KW-斬波調(diào)速運(yùn)行功率1117KW)÷1400KW×100%=20.2%

(2)斬波調(diào)速比液力調(diào)速“增加節(jié)電量”,主要來自液力調(diào)速時液力耦合器本身損失的熱能。

四、斬波調(diào)速與液力調(diào)速的其他性能比較:

1、運(yùn)行可靠性

當(dāng)斬波調(diào)速裝置出現(xiàn)故障時,控制系統(tǒng)自動將電機(jī)從調(diào)速狀態(tài)切換到工頻運(yùn)行狀態(tài)。無需停電機(jī)檢修。當(dāng)調(diào)速裝置檢修完畢,裝置能直接切入調(diào)速運(yùn)行狀態(tài)。使整個系統(tǒng)運(yùn)行更加可靠。但液力耦合器出現(xiàn)了故障,必須停電機(jī)檢修,就會影響生產(chǎn),給用戶帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失。

2、調(diào)節(jié)及控制特性

液力耦合器依靠調(diào)節(jié)工作腔油量大小來改變輸出轉(zhuǎn)速,因此響應(yīng)慢、調(diào)節(jié)精度較低。而斬波調(diào)速屬于數(shù)字控制,可以實(shí)現(xiàn)精確控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速。

3、起動性能

采用斬波調(diào)速時,如電動機(jī)保持額定轉(zhuǎn)矩起動,電網(wǎng)輸入起動電流小于電動機(jī)額定電流的1.5倍,對于風(fēng)機(jī)泵類負(fù)載,其起動電流更小。而且起動的全過程可控,起動點(diǎn)和爬坡時間可設(shè)置。而液力耦合器不能直接改善起動性能,起動電流將是額定電流的2倍以上,對電動機(jī)和電網(wǎng)的沖擊相當(dāng)大,造成電壓短時下降,干擾其它設(shè)備運(yùn)行。

4、使用問題

液力耦合器使用一定年限后,會產(chǎn)生漏油情況,運(yùn)行中每天需加油2~3次,以補(bǔ)充漏油;還會產(chǎn)生油面調(diào)整控制回路失靈情況,以至不能自動調(diào)節(jié),在運(yùn)行中靠手動調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比,或在運(yùn)行時仍靠風(fēng)機(jī)擋板進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié),當(dāng)窯系統(tǒng)工況變化較大時,現(xiàn)場值班人員根據(jù)中控制室的指令對液力耦合器的勺桿進(jìn)行手動調(diào)節(jié),運(yùn)行操作非常不便。

五、高溫風(fēng)機(jī)技改方案

經(jīng)過對原系統(tǒng)進(jìn)行分析后,對原系統(tǒng)的風(fēng)壓控制由原來的液力耦合器調(diào)節(jié)改為斬波調(diào)速裝置調(diào)節(jié),即取消原液力耦合器,將電機(jī)與風(fēng)機(jī)之間用一連接軸取代液力耦合器連通,由斬波調(diào)速裝置對電機(jī)本身進(jìn)行調(diào)速,最后達(dá)到調(diào)整窯尾預(yù)熱器(高溫風(fēng)機(jī)入口)的壓力為工況要求值。斬波調(diào)速裝置控制接入原有的DCS系統(tǒng),由DCS系統(tǒng)來完成正常操作。
這個技改方案具有以下優(yōu)點(diǎn):

(1)安裝方便快捷。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機(jī)及風(fēng)機(jī)側(cè)的連接靠背輪均與原液耦一致,安裝時,僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現(xiàn)場僅作少量調(diào)整即可達(dá)到安裝要求,而不用對風(fēng)機(jī)及電機(jī)作任何調(diào)整。

(2)操作使用方便,斬波調(diào)速實(shí)行全自動運(yùn)行。

(3)能進(jìn)行無級調(diào)速,調(diào)速范圍廣,且調(diào)速精度高,適用性強(qiáng)。

(4)保護(hù)功能完善,故障率低,排風(fēng)機(jī)啟動平穩(wěn),啟動電流小,可靠性高。

(5)電動機(jī)不需長期高速運(yùn)行,工作電流大幅度下降,節(jié)電效果顯著。

(6)消除了機(jī)械及液壓高故障率的缺陷,設(shè)備維護(hù)費(fèi)用降低。

(7)電動機(jī)運(yùn)行振動及噪聲明顯下降,軸承溫度也有很大的降低。

六、結(jié)語

目前,水泥行業(yè)的競爭非常激烈,關(guān)鍵是制造成本特別是電耗的競爭,因此做好電動機(jī)的降耗增效工作顯得極為重要。此外,根據(jù)有些水泥企業(yè)反映:由于液力耦合器調(diào)速精度不能滿足實(shí)施純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目的新要求,“撤除液耦”呼聲日見高漲。為了有效解決這些問題,我們隆重推出斬波調(diào)速技術(shù)及其裝置。斬波調(diào)速技術(shù)及其裝置目前已經(jīng)比較成熟,是水泥廠節(jié)能改造和取代液力耦合器的理想設(shè)備,具有很高的推廣價值。

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