2011-06-19 16:14:20 來源:水泥人網(wǎng)

Φ3.8m×13m水泥磨的調(diào)試與試生產(chǎn)

我公司2006年4月投產(chǎn)的2000t/d新型干法生產(chǎn)線,水泥粉磨系統(tǒng)配有2臺(tái)Φ3.8m×13m水泥磨(雙滑履),設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量70~75t/h,水泥比表面積320m2/kg。在水泥磨的調(diào)試和試生產(chǎn)過程中,由于研磨體的級(jí)配和系統(tǒng)操作參數(shù)不合理、滑履溫度偏高、袋除塵器使用不當(dāng)以及中控操作能力和水平欠缺等諸多原因,磨機(jī)不能正常開機(jī),停機(jī)次數(shù)頻繁。磨機(jī)工況極不穩(wěn)定,飽磨、磨頭吐料現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,嚴(yán)重影響了磨機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量和粉磨系統(tǒng)的正常運(yùn)行。??

1存在的主要問題??

1.1磨機(jī)后滑履溫度偏高,不能正常開機(jī)滑履原設(shè)定報(bào)警溫度為80℃,跳停溫度為85℃,經(jīng)過調(diào)整后分別為90℃和95℃。在試生產(chǎn)初期,磨機(jī)開機(jī)后,后滑履溫度升高很快,在短時(shí)間內(nèi)滑履溫度升高到90℃以上,達(dá)到94.5℃后,磨機(jī)被迫停機(jī)。一般磨機(jī)開機(jī)1.5~2.0h就要停機(jī)1次。冷卻滑履使溫度達(dá)到環(huán)境溫度約需2h,每天停機(jī)次數(shù)多達(dá)6~7次。由于磨機(jī)開機(jī)不正常,造成熟料庫漲庫,外放熟料。??

1.2研磨體級(jí)配不合理,操作工況不穩(wěn)水泥磨分為3倉,三倉所配的最小球徑為Φ15mm,因磨尾擋料圈上通風(fēng)孔徑在Φ15mm左右,所以開機(jī)后不久,即出現(xiàn)研磨體混倉現(xiàn)象,一倉中出現(xiàn)Φ15mm的球,球位偏高,三倉球位低。一倉破碎能力較差,物料在磨內(nèi)停留時(shí)間較長(zhǎng),磨機(jī)工況不穩(wěn)定,經(jīng)常飽磨,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量波動(dòng)大,只有60~65t/h,并且水泥質(zhì)量不穩(wěn)定,細(xì)度波動(dòng)大,容易跑粗。??

1.3袋除塵器的使用、維護(hù)不到位,收塵效果差由于袋除塵器密封不好,平時(shí)檢查不仔細(xì),下雨進(jìn)水后出現(xiàn)糊袋現(xiàn)象,使通風(fēng)阻力變大,影響收塵效果,冒灰嚴(yán)重,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差。??

1.4操作參數(shù)不合理,三班操作不統(tǒng)一由于磨機(jī)混倉,系統(tǒng)拉風(fēng)較大,袋除塵器出口負(fù)壓偏高,高達(dá)6.5~7.0kPa,壓差大,達(dá)到3.0~3.5kPa;出磨負(fù)壓偏高且波動(dòng)大,一般在1.6~2.0kPa,出磨提升機(jī)電流偏低(40~45A),磨機(jī)回粉少,循環(huán)負(fù)荷率低,三班操作不統(tǒng)一,操作參數(shù)和產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)大。?

2采取的措施??

2.1降低滑履的溫度,保證水泥磨的正常開機(jī)引起滑履溫度高的主要原因:1)環(huán)境溫度和入磨熟料的溫度偏高,入磨熟料溫度高時(shí)達(dá)到100℃以上;2)生產(chǎn)P?O42.5級(jí)水泥時(shí),熟料量多,配比高時(shí)達(dá)到86%;3)由于研磨體級(jí)配不合理,水泥在磨內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng),進(jìn)一步使出磨水泥溫度偏高,達(dá)到130℃以上,熱量傳遞到磨機(jī)筒體上,使滑履溫度升高;4)現(xiàn)場(chǎng)觀察,磨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,滑環(huán)與托瓦夾板產(chǎn)生摩擦,引起滑履溫度升高。??

為了降低滑履溫度,初期采取的措施有:1)增加一個(gè)4.0kW的鼓風(fēng)機(jī)對(duì)準(zhǔn)磨機(jī)滑履吹風(fēng);2)原來磨機(jī)冷卻水循環(huán)使用,水溫偏高,后改為外排,從而降低潤(rùn)滑油溫度;3)在磨尾稀油站油冷卻器旁邊串聯(lián)一個(gè)自制的油冷卻箱,冷卻效果是原來的好幾倍,使出口油溫下降8~10℃;4)與安裝公司聯(lián)系,在托瓦側(cè)面與夾板之間插入墊片,使滑環(huán)與托瓦夾板之間的間隙不小于0.15mm。從而避免相互摩擦,減少了摩擦溫升。采取以上措施后,滑履溫度上升有所減慢,磨機(jī)的開機(jī)時(shí)間比原來可延長(zhǎng)約2h左右,但并沒有從根本上解決問題?;臏囟鹊纳咧饕獊碓从谀?nèi)熱量的傳導(dǎo),為此,應(yīng)減少磨機(jī)筒體熱量向滑履的傳遞。因磨尾處水泥溫度最高,滑履處傳熱最快,所以從出磨篦板起向磨頭方向,在磨機(jī)襯板下面鋪設(shè)了厚度8mm、寬度1m、長(zhǎng)度1m的耐沖擊、耐磨損、熱傳導(dǎo)系數(shù)很小的耐火保溫石棉隔熱板(耐高溫1400℃)。隔熱層的鋪設(shè)阻斷了磨內(nèi)熱量向滑履的熱傳遞,減少了滑環(huán)溫度的升高,從而保證了水泥磨的正常開機(jī)。??

2.2合理調(diào)整磨機(jī)研磨體級(jí)配??

針對(duì)研磨體直徑過小問題,初期主要是利用停機(jī)時(shí)間取出Φ15mm的小球,在一倉補(bǔ)入Φ90mm的大球,三倉補(bǔ)入Φ25mm和Φ30mm的小球,調(diào)整之后,效果不大。??

試生產(chǎn)2個(gè)月后,對(duì)磨機(jī)重新進(jìn)行級(jí)配。1)一倉有效長(zhǎng)度只有2.6m,所以選用Φ100mm的大球,可增加一倉的破碎能力;2)調(diào)整后,三倉球位最高,二倉最低,一倉適中,磨機(jī)裝載量為182t;3)調(diào)整后,一倉平均80.5mm,填充率32%;二倉平均球徑44.5mm,填充率29%;三倉平均球徑27.3mm,填充率32%。調(diào)整后,磨機(jī)的工況大有好轉(zhuǎn),不正常磨況減少,磨機(jī)的喂料量得以穩(wěn)定,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高了5~10t/h,同時(shí)出磨水泥質(zhì)量比較穩(wěn)定,易于控制。?

2.3加強(qiáng)袋除塵器的使用和管理,提高收塵效果在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),袋除塵器進(jìn)水處在檢修口,其邊部只有4cm高,由于該處有水泥積灰,平時(shí)不及時(shí)清理,下雨時(shí)雨水易從檢修口處滲入或吸入袋除塵器,造成糊袋。為了避免雨水進(jìn)入,把每個(gè)檢修口的邊部用鐵板加高4cm。另外原來袋除塵器的振打周期為40s,易造成阻力增大和通風(fēng)不良,影響收塵效果,把振打周期調(diào)整為15s后,阻力減少,通風(fēng)順暢。在平時(shí)的檢查、維護(hù)過程中,重點(diǎn)檢查:1)袋除塵器的提升閥和脈沖閥是否工作,發(fā)現(xiàn)有損壞應(yīng)及時(shí)更換;2)壓縮空氣的壓力不能低于0.5MPa,壓縮空氣還要保持干燥,以免影響反吹效果;3)所有檢修口蓋板均密封,以免雨水進(jìn)入;4)發(fā)現(xiàn)袋子有糊的、破損的及時(shí)更換。??

2.4統(tǒng)一操作方法,穩(wěn)定操作參數(shù)和操作系統(tǒng)在操作系統(tǒng)和操作參數(shù)方面規(guī)定:1)磨尾排風(fēng)機(jī)的風(fēng)門開度從100%調(diào)整到70%,系統(tǒng)風(fēng)壓控制在6.0kPa左右。原系統(tǒng)通風(fēng)過大,物料在磨內(nèi)停留時(shí)間過短,對(duì)水泥增加比表面積不利。2)選粉機(jī)的一、二次風(fēng)閥門開度為100%,三次風(fēng)閥門開度為50%,提高了選粉機(jī)的選粉效率。3)磨頭冷風(fēng)閥門在夏季全開,在冬季全關(guān),溫度過高、過低都不利于水泥的粉磨。4)磨機(jī)出磨負(fù)壓控制在1.2~1.5kPa,袋除塵器壓差控制在2.5~3.0kPa(因我廠礦渣沒有經(jīng)過烘干,含水分大,影響了除塵效果,使壓差偏大),出磨提升機(jī)電流控制在48~52A。5)操作中,以相對(duì)穩(wěn)定為主,穩(wěn)定磨機(jī)喂料量,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量調(diào)整不超過5t/h,操作員要密切關(guān)注磨尾負(fù)壓、袋除塵器進(jìn)出口壓力、出磨提升電流等參數(shù)的變化,當(dāng)發(fā)生明顯變化時(shí),及時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)崗位工聯(lián)系,檢查處理,使系統(tǒng)操作參數(shù)達(dá)到規(guī)定的要求。??

3改后效果??

通過采取以上措施,水泥磨機(jī)能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),操作系統(tǒng)和操作參數(shù)比較穩(wěn)定,產(chǎn)質(zhì)量都有了明顯的提高,磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到75~80t/h,水泥的比表面積達(dá)到330~350m2/kg。?

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