2011-07-14 10:32:17 來源:水泥人網(wǎng)

1000t/d窯外分解窯生產(chǎn)經(jīng)驗與體會

??? 蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司兩條1000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線自從2002年5月投產(chǎn)以來,熟料質(zhì)量差,臺時產(chǎn)量低的問題一直是制約達產(chǎn)達標的難點之一,經(jīng)過幾年的實踐和探索,終于使窯的熟料質(zhì)量和臺時產(chǎn)量得以穩(wěn)定和提高。目前熟料產(chǎn)量已達到42.5t/h,熟料平均強度53Mpa以上,煤、電消耗也明顯降低?,F(xiàn)就該系統(tǒng)工藝優(yōu)化改造的經(jīng)驗和體會作一介紹,共同行們參考。

??? 1、主要設(shè)備

??? 燒成系統(tǒng)主要設(shè)備見表1。

表1 主機設(shè)備一覽表

??? 2、存在問題

??? 2.1、原燃材料質(zhì)量波動大,生料易燒性差

??? 我廠礦山石灰石品位差,質(zhì)量波動大,且SiO2和MgO的含量較高,經(jīng)分析SiO2的主要成分是無定性和結(jié)晶SiO2,MgO主要以白云石或菱鎂礦形式存在,易生成粗大的方鎂石晶體,原煤揮發(fā)分下降、灰分和水分增加、發(fā)熱量降低等。由此造成生料易磨性和易燒性較差,煅燒困難,經(jīng)常出現(xiàn)飛砂料、黃心料,f-CaO高,立升重低,熟料強度低。原料化學成分見表2,原煤工業(yè)分析見表3,熟料化學成分見表4。

表2原材料化學成分

表3 原煤工業(yè)分析

表4 熟料化學全分析

??? 2.2、預熱器結(jié)皮堵塞

??? 預分解系統(tǒng)的堵塞大部分在投料后不久、窯操作不正常、熱工制度不穩(wěn)定、系統(tǒng)事故較多、開停窯較頻繁時。堵塞部位主要發(fā)生在C4、C5筒錐體、下料管及翻板閥內(nèi),若發(fā)現(xiàn)不及時,有時能從下料管堵到預熱器錐體,甚至整個旋風筒。分解爐及其斜坡、連接管道、變形管等也容易因料流不暢造成堵塞。

??? 2.3、窯內(nèi)結(jié)圈結(jié)球

??? 每次開窯生產(chǎn)時間不長,在窯筒體的后部有可能聽到明顯球砸窯皮聲音,停窯觀察,總能看到高度不等的后結(jié)圈,圈體后面總有一個或數(shù)個大小不等的球。還發(fā)現(xiàn)窯皮變薄,有時大球落到篦冷機上不得不停窯處理。為了應付這種局面,不得已將投料量降低,生產(chǎn)損失較大。

??? 2.4、篦冷機堆“雪人”

??? 當窯況較差的情況下,窯頭看火混濁不清,并伴有飛砂料,熟料結(jié)粒差,且易于粉化,窯頭罩兩側(cè)內(nèi)壁和窯頭下料斜坡及易堆結(jié)“雪人”,“雪人”在高溫下具有很強的粘結(jié)力,且堆積速度很快,人工捅堵效果不大,嚴重時,停窯處理?!把┤恕?除了造成篦板燒壞外,還反應在出篦冷機熟料沒有得到充分的冷卻,影響熟料輸送、儲存、粉磨及水泥性能。此外,篦板受熱變形后,部分高溫細料落入冷風室,易使大梁和風室隔板燒壞變形造成篦下各室之間相互串風,熟料冷卻效果變差,當漏料量較大時,造成小拉鏈壓死,被迫停窯處理。

??? 2.5、主機設(shè)備零停頻次高

??? 煤粉計量稱經(jīng)常發(fā)生跑煤和斷煤現(xiàn)象,熟料冷卻機和鏈斗機故障頻繁,停窯頻次較高,運轉(zhuǎn)率下降,影響產(chǎn)質(zhì)量的提高。

??? 3、原因分析

??? 石灰石品位差和煤價上漲,煤質(zhì)下降,是引起系列問題的根源。如石灰石中有害成分結(jié)晶SiO2和方鎂石晶體含量較高,且波動較大,影響生料的易磨性和易燒性;熟料KH偏低,硅率偏高,熟料結(jié)粒差,且易于粉化;劣質(zhì)煤的揮發(fā)分低、灰分高、發(fā)熱量低,其著火點溫度較高、燃燒速度慢、火焰分散、熱力強度低、窯燒成帶溫度低,造成熟料欠燒、結(jié)粒細小而形成飛砂料增多;劣質(zhì)煤中SO3、R2O的質(zhì)量分數(shù)高,煅燒中SO3和R2O循環(huán)富集在窯后部結(jié)硫堿圈,在分解爐縮口及C4、C5筒錐部位及下料管中形成結(jié)皮,嚴重時發(fā)生堵塞,導致窯內(nèi)通風不良,還原氣氛煅燒,多為黃心料,這種表面呈液相的熟料顆粒,在篦冷機易結(jié)料,結(jié)前墻,影響篦冷機的安全運行;煤粉計量稱跑煤,經(jīng)常造成窯尾煙室及預熱器結(jié)皮,嚴重時會堵塞下料管,燒壞五級內(nèi)筒。熟料鏈斗機故障較多,主要是鎖片脫落、鏈斗變形、掉螺栓、鏈斗小輪脫落、軌道不平整等小故障,需要的檢修時間較短,往往不停窯,只是適當減少喂料量、降低窯速、減小風量,待鏈斗機故障排除后,再恢復正常操作,這種方法,稍一不慎,就會造成篦冷機堆“雪人”,燒壞篦板等現(xiàn)象。

??? 4 技術(shù)措施

??? 4.1、優(yōu)化工藝配方

??? 為了滿足新型干法窯的操作特點,合理的配料是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。既要防止生料過于易燒而使結(jié)粒粗大,降低二、三次風溫,也要防止物料難燒而發(fā)生逼火、跑煤及跑生,使系統(tǒng)參數(shù)難以穩(wěn)定在合理范圍。根據(jù)目前石灰石和燃料的特性,適當提高飽和比和鋁氧率,降低硅酸率,以改善物料易燒性,熟料各率值控制指標調(diào)整為:KH=0.90±0.02,n=2.5±0.1,p=1.7±0.1。為了達到這一配料方案的要求,我們從離廠20公里的民樂礦山外購優(yōu)質(zhì)石灰石,按30%的比例進行搭配。同時要求石灰石預均化堆場盡量增加布料層數(shù),嚴禁點堆或分段堆料,以提高石灰石質(zhì)量和均化效果。調(diào)整后熟料的化學成分見表5。

??? 4.2、加強原燃材料管理

??? 加強石灰石、原煤、煤矸石供應礦點的監(jiān)控,采取先化驗后進廠的措施,嚴把遠燃材料質(zhì)量關(guān)。同時加強內(nèi)部堆場的管理,采用分層堆放,平鋪豎取的方式進行均化。同時質(zhì)量管理部門專門配置均化員,負責原燃材料的均化和搭配,及時同化驗室溝通聯(lián)系,提高配料的預見性,穩(wěn)定生料化學成分,入窯生料CaO合格率由45提高到60%,F(xiàn)e2O3合格率由50%提高到75%。另外,由于粘土、原煤、煤矸石和硫酸渣都是露天堆放,分較大,在配料庫內(nèi)容易粘庫、抽心,經(jīng)常發(fā)生斷料現(xiàn)象,一旦斷料,質(zhì)量就會失控,為此,分別在上述四個庫內(nèi)鋪設(shè)了高分子聚乙烯襯板,解決了斷料問題,穩(wěn)定了配料質(zhì)量。

??? 4.3、提高生料和煤粉質(zhì)量

??? 為了改善生料易燒性,適當降低生料細度,細度指標0.2mm篩篩余由≤2.0%調(diào)整為≤1.0%,80um篩篩余由≤15%調(diào)整為≤12%。煤粉細度由原來的80um篩篩余≤10%提高到≤8%,水分由原來的≤2.5%降低到≤1.5%,以提高煤的燃燒速度,縮短煤粉的燃盡時間,降低不完全燃燒現(xiàn)象發(fā)生的程度。

??? 4.4、優(yōu)化工藝操作

??? 4.4.1、強化預熱器系統(tǒng)管理

??? 隨著時間的推移及預熱器系統(tǒng)經(jīng)過若干次的檢修或多次清堵,系統(tǒng)反復熱脹冷縮,內(nèi)部尺寸嚴重變形,有時出現(xiàn)燒通現(xiàn)象,尤其是內(nèi)筒、翻板閥、撒料板經(jīng)常燒壞,影響內(nèi)部流場,造成結(jié)皮堵塞。為此,我們在檢修時對分解爐發(fā)生變形最嚴重的部位進行了換,定期檢查更換內(nèi)筒、翻板閥、撒料板等易損部件,在每次定檢時,安排專人清理各級煙道及三次風管內(nèi)的積料及結(jié)皮,檢修完畢,及時對預熱器系統(tǒng)人孔門、捅料孔、觀察孔及熱電偶插孔等漏風點進行密封,以減少漏風和系統(tǒng)阻力,確保系統(tǒng)通風順暢,提高熱交換效率。

??? 4.4.2、穩(wěn)定喂煤量

??? 煤粉計量稱跑煤對窯況影響很大,經(jīng)分析主要原因是煤轉(zhuǎn)子稱喂料機攪拌葉片角度太小,并且磨損嚴重,間隙過大,收塵器管道堵塞所致,尤其是冬季,煤粉流動性差,在管道壁上揭露,也會發(fā)生跑煤現(xiàn)象。于是進行了修復改進,增大喂料機攪拌葉片角度,并在葉片磨損部位鍍焊耐磨層,疏通收塵器管道,采取煤管保溫措施,系統(tǒng)恢復了正常。

??? 4.4.3、調(diào)整燃燒器

??? 將噴煤管的中心線由傳統(tǒng)的偏移料面位置調(diào)整到窯的中軸線上;調(diào)整燃燒器內(nèi)外風比例,內(nèi)風由原來的100%調(diào)整到80%,外風由原來的50%調(diào)整到70%;降低煤粉風的用風量,更換煤粉風機,風量比原來降低了10%左右。充分利于二次風,形成完整的再循環(huán)火焰,改善煤粉的燃燒條件,提高燒成溫度,加速熟料的燒結(jié)反應,緩解還原氣氛的形成,減少硫、堿在窯內(nèi)的循環(huán)富集,防止預熱器結(jié)皮或堵塞的發(fā)生。

??? 4.4.4、加速熟料冷卻

??? 篦冷機采取厚料層操作,料層厚度控制在500mm左右;適當加大篦冷機一、二室冷風機風門開度,合理控制窯頭排風機風量;加強風室和鎖風閥的維護,減少冷風從該部位漏出風室,同時加強風室之間隔板的密封,以防各風室之間的串風,減小冷風機短路的可能性,以保持各風室有足夠的冷風透過料層,提高冷卻速度。出篦冷機熟料溫度由原來的300℃以上,下降到150-200℃,但溫度仍然偏高,仍然威脅著下道工序設(shè)備的使用和影響水泥磨的產(chǎn)量。因此,我們又采取措施,在出篦冷機熟料上加入濕排粉煤灰,濕排粉煤灰水分15-20%,通過濕排灰與高溫熟料的混合,依靠濕排灰中水分的蒸發(fā)來降低熟料的溫度,同時對濕排灰進行烘干,節(jié)約了濕排灰烘干用煤。如果采用濕礦渣效果將更為理想。

??? 4.4.5、優(yōu)化窯的操作

??? 通過實踐摸索,不斷總結(jié)適合本系統(tǒng)的操作方法,在開始投料時,要保證系統(tǒng)蓄有足夠的熱量,待窯況穩(wěn)定后再加料,而且穩(wěn)定加料速度,證入窯生料能夠充分分解和煅燒。按照先調(diào)風煤,后調(diào)窯速的原則,嚴格控制窯速、拉風、投料量和喂煤量的匹配,嚴格執(zhí)行“薄料快燒”的煅燒制度,使燃料得以充分燃燒,減少化學和機械不完全燃燒程度,提高熟料煅燒溫度。正常時系統(tǒng)操作控制參數(shù)見表6。

??? 4.5、改進部分工藝設(shè)備

??? 4.5.1、改進預熱器下料口結(jié)構(gòu)

??? 將C4筒入分解爐的下料口提高1.5m,并安裝撒料盒,提高物料的懸浮效率和料氣熱交換率,消除煤粉不完全燃燒和沖料形成欠燒還原性物料,遏制窯內(nèi)結(jié)球結(jié)圈現(xiàn)象。

??? 4.5.2、改進篦冷機風室隔板及小拉鏈跑道

??? 篦冷機一、二室風室隔板采用耐高溫材料噴涂,風室橫梁澆灌澆注料保護層,防止變形燒壞;小拉鏈底部鋪設(shè)鋼軌做跑道,減小運行阻力,提高運行效率。

表5 熟料化學全分析

表6 中控操作控制參數(shù)表

??? 4.5.3、改造熟料鏈斗機

??? 熟料鏈斗機原設(shè)計長度為141米,由于設(shè)備負荷大,磨損嚴重,故障頻繁,我們將此鏈斗機改為兩段,并重點加強一段鏈斗機的維護好保養(yǎng),確保運轉(zhuǎn)率達到95%以上,減少了故障停車對窯的影響。

??? 4.6、強化設(shè)備管理,減少開停窯次數(shù)

??? 回轉(zhuǎn)窯頻繁的開停車,不但影響熟料產(chǎn)質(zhì)量,而且對保護窯皮和耐火材料極為不利,會造成不必要的能耗浪費。通過加強設(shè)備管理,加強三級巡檢制度的落實,建立技術(shù)負責制和包機負責制,做到計劃停車維修,確保檢修質(zhì)量,減少機電設(shè)備和工藝故障的發(fā)生率。

??? 5、效果

??? 通過以上措施,窯況明顯改善,主機運轉(zhuǎn)率明顯提高,預熱器結(jié)皮堵塞及篦冷機堆“雪人”現(xiàn)象也明顯減少,窯內(nèi)不再結(jié)圈滾球,耐火材料安全運行得到了保障,出窯熟料外觀呈深黑色,散料少,結(jié)粒細小、密實、均齊,并且很少有黃心料和飛砂料,立升重平均為1250g/L。熟料產(chǎn)質(zhì)量有較大提高,臺時由40t/h提高到42.5t/h,增幅6.3%,熟料強度由50MPa提高到53Mpa,增幅6.0%。

??? 6、體會

??? 實現(xiàn)新型干法窯系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗,關(guān)鍵要處理好原燃材料、配料、操作這些因素的影響,從“人、機、料、法、環(huán)”入手,綜合考慮,全面處理,理清系統(tǒng)的每一個環(huán)節(jié),不斷優(yōu)化工藝參數(shù),統(tǒng)一操作方法,強化系統(tǒng)穩(wěn)定和平衡,避免窯況大幅度波動,穩(wěn)定窯的熱工制度,提高窯的快轉(zhuǎn)率。同時在強化管理的基礎(chǔ)上善于總結(jié)、敢于改進和嘗試,消除工藝故障,保持較高的運轉(zhuǎn)率,定能取得良好的經(jīng)濟效益。

??? 目前燒成系統(tǒng)還尚存一些問題,一是生料再循環(huán)系統(tǒng)的電動三通閥一直不靈活就棄之沒用,很難掌握投料和拉風的同步操作,影響系統(tǒng)的穩(wěn)定;二是篦冷機雖然采取了一些措施,但冷卻效果不太明顯,出篦冷機熟料溫度仍然偏高,不利于提高熟料易磨性及充分發(fā)揮其強度優(yōu)勢。正在積極尋找改進途徑。

??? 作者:何耀海,劉蕭霏,王來喜

??? 來源:蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司

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