2011-12-29 10:57:33 來源:水泥人網(wǎng)

立磨堵料的判斷及處理

我公司一線生料磨為FLS公司生產(chǎn)的ATOXR-50型立磨,生產(chǎn)能力320t/h,所配主電動機功率3500kW。立磨運行中有時產(chǎn)生的吐渣料大于送走的成品量,從卸料口堆積到立磨刮板腔里,阻礙立磨刮料板運行,造成磨機運行阻力增大、主電動機功率異常升高及振動加大的不正?,F(xiàn)象。

1立磨堵料的判斷

1.1從中控操作參數(shù)判斷

1)主電動機功率異常升高。通常研磨壓力、料床厚度及其對應(yīng)的主電動機功率是在一定范圍內(nèi)小幅度波動的。料床厚度越高,主電動機功率越大。如果料床厚度較薄(在正常范圍內(nèi)),而主電動機功率卻高出幾百千瓦,則預(yù)示著刮板腔里有積料的可能。所以主電動機功率是堵料的最敏感參數(shù)。

2)磨機差壓升高和入口負壓降低。磨機熱風(fēng)管道的交匯處為磨機的刮板腔,熱風(fēng)從刮板腔向上經(jīng)噴環(huán)處傾斜的導(dǎo)向葉片產(chǎn)生強大的旋流進入粉磨腔,進行烘干和提升作業(yè)。刮板腔里積料,必然導(dǎo)致通風(fēng)面積減小,通風(fēng)受阻,其磨機入口負壓降低,而出磨風(fēng)機拉風(fēng)不變,必然導(dǎo)致磨機差壓上升。

3)磨機振動持續(xù)在較高的水平線上波動。這種振動不同于正常運行時小幅度振動,也不同于因磨腔里進鐵件而產(chǎn)生的突發(fā)性振動(瞬間有很高的峰值),它是在比正常振動值高1~2mm/s的振幅上始終振動。

4)磨機入口溫度緩慢降低。磨機入口氣溫檢測熱電偶安裝在刮板腔里。如果排除掉熱電偶本身故障和窯尾廢氣溫度影響外,則說明是熱電偶探頭已埋在吐渣料中,與氣流接觸不到的緣故。

在同一時間上述4個參數(shù)都發(fā)生異常的話,則可以明確地判定立磨刮板腔里積料。

1.2現(xiàn)場巡檢判斷

1)看吐渣料的量。如果吐渣料比平時大,則應(yīng)檢查磨機吐渣料卸料斗。

2)聽卸料斗處卸料的聲音。若卸料斗里沒有積料,則被立磨刮板刮落的吐渣料很清脆地落在斗子里。也可用手錘敲擊斗壁,若聲音發(fā)悶,則料斗里積料。如果堵料嚴重,則會從減速器上部立磨運轉(zhuǎn)部位與靜止部位的密封處向外噴灰。

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