2012-03-22 15:52:11 來源:水泥人網(wǎng)

RSP預(yù)分解窯生產(chǎn)線改造設(shè)計(jì)

水泥人網(wǎng)】東北某地區(qū)HS公司上世紀(jì)九十年代建成一條1000t/dRSP預(yù)分解窯水泥熟料生產(chǎn)線,投產(chǎn)后生產(chǎn)狀況始終不穩(wěn)定,產(chǎn)量低,能耗高,飛灰大,污染嚴(yán)重。2002年對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,經(jīng)過技術(shù)改造,效果十分明顯,產(chǎn)量提高近50%。其他指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。本文針對(duì)改造情況作理論分析和具體改造措施的介紹。

1 改造前設(shè)備配套及存在的主要問題

HS公司1000t/dRSP預(yù)分解窯生產(chǎn)線主要設(shè)備及性能參數(shù)見表1(略)。應(yīng)用先進(jìn)的窯外分解技術(shù)對(duì)該生產(chǎn)線進(jìn)行全面的熱工診斷,項(xiàng)目包括主要設(shè)備能力,原料,煤粉及熟料化學(xué)成分,煤粉的工業(yè)分析,各部煙氣成分,壓力,溫度,風(fēng)速以及系統(tǒng)平衡中主要支出熱等。找出主要問題如下:

(1)整個(gè)系統(tǒng)漏風(fēng)偏大。

(2)熟料產(chǎn)量始終在800~900t/d之間波動(dòng),沒達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)。

(3)C1級(jí)筒出口溫度偏高(400℃),負(fù)壓偏大(5900~6200Pa)。

(4)三次風(fēng)溫度偏低,入口溫度在600℃左右。

(5)C1級(jí)筒分離效率差,出口飛灰量大。

2 對(duì)存在問題的理論分析

用熱工診斷和熱平衡計(jì)算,對(duì)該生產(chǎn)線預(yù)分解系統(tǒng)各部位的風(fēng)速及有關(guān)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見表2(略)。

認(rèn)真分析表(2)的各部位參數(shù),我們會(huì)發(fā)現(xiàn)該預(yù)分解系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上存在一些缺陷。

(1)預(yù)熱器C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒截面風(fēng)速低。經(jīng)熱工診斷計(jì)算,C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒截面風(fēng)速在5.58~5.6m/s之間,(C1級(jí)旋風(fēng)筒截面風(fēng)速約為3.95m/s)早期設(shè)計(jì)的旋風(fēng)筒截面風(fēng)速均為4~5m/s。旋風(fēng)筒截面風(fēng)速低,有利于降低系統(tǒng)阻力,延長(zhǎng)氣料停留時(shí)間。但風(fēng)速小氣體攜帶物料的能力弱,物料不能完全同熱氣體混合換熱,一部分物料沒有充分換熱就降到下一級(jí)旋風(fēng)筒里,影響了物料的分解。大量實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒的設(shè)計(jì)截面風(fēng)速一般取6~7m/s,大于7m/s則系統(tǒng)阻力增大。從分離效率考慮,C1級(jí)要提高分離效率達(dá)95%,增加粉塵在旋風(fēng)筒中沉降時(shí)間,故取C1級(jí)旋風(fēng)筒設(shè)計(jì)風(fēng)速在3~4m/s。

(2)分解爐MC室截面風(fēng)速低。RSP預(yù)分解系統(tǒng)分解爐由預(yù)燃室SC和混合室MC組成。該系統(tǒng)混合室MC室截面風(fēng)速在5.85m/s,分解爐截面風(fēng)速低,其攜料能力減弱,易產(chǎn)生塌料現(xiàn)象,影響分解爐的分解效果?,F(xiàn)在新開發(fā)的各種形式的分解爐都有縮小爐徑,增加爐體高度或延長(zhǎng)出風(fēng)管長(zhǎng)度的趨勢(shì)。所以在保證爐容的前提下,應(yīng)適當(dāng)提高爐內(nèi)風(fēng)速,一般MC室截面風(fēng)速在6~10m/s范圍。最新設(shè)計(jì)的RSP預(yù)分解系統(tǒng)取MC室截面風(fēng)速在8~12m/s。

(3)C1級(jí)旋風(fēng)筒入口風(fēng)速大,達(dá)到24m/s。在一定范圍內(nèi)提高進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速會(huì)提高分離效率,但風(fēng)速過高,會(huì)引起粉塵二次飛揚(yáng)加劇,分離效率反而降低。許多實(shí)驗(yàn)表明,在實(shí)際生產(chǎn)中進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速對(duì)壓損的影響遠(yuǎn)大于對(duì)分離效率的影響,因此在不明顯影響分離效率和進(jìn)口不致于產(chǎn)生過多物料沉積的前提下,適當(dāng)降低進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速,可作為有效降阻措施之一。C1級(jí)筒入風(fēng)口風(fēng)速達(dá)到24m/s既增大系統(tǒng)阻力,又降低了收塵效率,引起C1級(jí)筒出口飛灰嚴(yán)重。通過冷模實(shí)驗(yàn),一般旋風(fēng)筒入風(fēng)口風(fēng)速取17~20m/s為宜。

(4)旋風(fēng)筒出風(fēng)口風(fēng)速高,風(fēng)速達(dá)到20.71m/s。出風(fēng)口風(fēng)速高,導(dǎo)致旋風(fēng)筒阻力增大,對(duì)于大蝸殼旋風(fēng)筒,既在相同斷面風(fēng)速的情況下,其出風(fēng)口風(fēng)速低,從而能很好地降低旋風(fēng)筒的阻力,也為其增大內(nèi)筒提供可能,一般經(jīng)驗(yàn),旋風(fēng)筒出口風(fēng)速在13~14m/s范圍。

(5)旋風(fēng)筒內(nèi)筒直徑小。C2~C5級(jí)旋風(fēng)筒內(nèi)筒直徑與旋風(fēng)筒有效直徑之比為0.5~0.52,(C1級(jí)為0.46)。實(shí)踐證明:內(nèi)筒直徑小,系統(tǒng)阻力增大,影響旋風(fēng)筒的分離效率。降低旋風(fēng)筒阻力的有效措施就是增大內(nèi)筒直徑,縮短內(nèi)筒插入深度。當(dāng)前新建生產(chǎn)線設(shè)計(jì)的內(nèi)筒,其直徑與旋風(fēng)筒有效直徑之比已提高到0.6~0.7。

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