一 存在的問題
我公司2000T/D新型干法水泥生產(chǎn)線由新疆設(shè)計院設(shè)計,轉(zhuǎn)子稱(SPF定量自動喂料控制系統(tǒng))是由安徽合肥金山電器自動化設(shè)備廠生產(chǎn)。自2008年4月投產(chǎn)以來,冬季轉(zhuǎn)子稱的運行,幾乎沒有連續(xù)運行8小時,2009年冬季,轉(zhuǎn)子稱的給料機鏈條幾乎班班斷裂5-6次,稱體擺線針電機軸頻繁斷。已經(jīng)嚴重影響生產(chǎn)。
二 原因分析
2. 1由于在冬季生產(chǎn),烘干爐烘干的煤水分始終在17%左右,而轉(zhuǎn)子稱的用煤要求控制在2%以下,加上入磨溫度在160°C,煤的入窯水分也在14%,而且很不穩(wěn)定。
2 .2由于煤的水分較大,造成給料機和稱體的摩擦系數(shù)增加,鏈條蹦短,稱體擺線針軸斷。計劃冬季月生產(chǎn)3萬噸,其結(jié)果只要2萬噸,嚴重影響生產(chǎn)。
2.3 由于稱體擺線針電機斷軸,而電機還在旋轉(zhuǎn),只是中控檢測到反饋跟蹤不上,等到中控發(fā)現(xiàn)沒有煤時,煤已經(jīng)講給料機堵死,造成給料機斷鏈。
三 預(yù)防和處理措施
3.1 加大烘干效率,使烘干爐烘干的原煤水分控制在12%以下。
3.2提高入磨溫度,原溫度控制在120度,現(xiàn)控制在180度。
3.3 減少蓖冷機的1斷的用風(fēng)量,提高三次風(fēng)溫,增加入磨溫度。
3.4 原來的臥室擺線針2.2KW的四級電機,現(xiàn)該為立是擺線針,加大電機功率,由于位置的限制,4KW擺線針體積較大,使稱體不平衡,安裝方向要保持原來電機方向,以免影響精度,所以就用2.2KW的擺線針機座上安裝了4KW的電機,然后購買齒輪﹫160.制作完畢后,使用鏈條傳動.
3.5 由于轉(zhuǎn)子稱增加了重量,所以稱的采樣值也隨著發(fā)生了變化,故從新校稱和去皮。
3.6 原轉(zhuǎn)子稱的工作方式是外測速,測速傳感器由于稱體經(jīng)常維修,造成冬季傳感器損壞6只,用的是西德的進口直徑8MM 長度為6CM的,單價為2000元以上,現(xiàn)改為內(nèi)測速,用變頻器的速度和煤的反饋進行跟蹤計量。
四 效果
通過改造后,運行正常,大大的改善了員工的勞動強度,提高了轉(zhuǎn)子稱的工作效率。