2012-08-10 14:05:35 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

高壓電機(jī)軸承發(fā)熱原因及解決措施

現(xiàn)代新型干法水泥生產(chǎn)線生產(chǎn)過(guò)程的連續(xù)性強(qiáng),要求各主要環(huán)節(jié)穩(wěn)定協(xié)調(diào)高效,因此對(duì)電氣設(shè)備的安全運(yùn)行也提出相當(dāng)高的要求。我公司2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線由新疆設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),循環(huán)風(fēng)機(jī)和高溫風(fēng)機(jī)的電機(jī)型號(hào)都是:YRKK630-4,功率1400kW ,10kV。自去年3月投產(chǎn)以來(lái),兩臺(tái)高壓電機(jī)的軸承發(fā)熱問題已成為制約熟料產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。

1、軸承發(fā)熱情況簡(jiǎn)介

從2008年3月投產(chǎn)以來(lái)統(tǒng)計(jì),全年2臺(tái)高壓電機(jī)靠連軸器部位就有16次發(fā)熱,停機(jī)檢查,每次都要把聯(lián)軸器撤掉,都需要8小時(shí)以上,軸承溫度最高118℃,循環(huán)風(fēng)機(jī)的軸承發(fā)熱,就直接造成停磨6次;高溫風(fēng)機(jī)電機(jī)的軸承發(fā)熱就造成停窯10次。每次停窯都在12小時(shí)以上,累積停機(jī)120小時(shí)以上。

2、軸承發(fā)熱的原因分析

(1)電機(jī)軸承溫度高,懷疑是設(shè)備的聯(lián)軸器的間隙調(diào)整不當(dāng),有點(diǎn)振動(dòng),造成軸承溫升過(guò)高。

(2)電機(jī)設(shè)計(jì)的合理性 制造質(zhì)量 安裝質(zhì)量等。

(3)軸承質(zhì)量問題引起的發(fā)熱,軸承間隙大。

針對(duì)高壓電機(jī)軸承經(jīng)常發(fā)熱,我們不斷地從以上幾個(gè)方面及電機(jī)制造質(zhì)量、結(jié)構(gòu)潤(rùn)滑及冷卻等方面進(jìn)行檢查和調(diào)整,但每次更換軸承后,開機(jī)不到三天,軸承的溫度最高達(dá)120℃左右,三天后溫度可控制在85℃左右,但1月以后,問題又出現(xiàn)了。有次我們意識(shí)到,電機(jī)軸承的發(fā)熱可能是軸承的內(nèi)套在磨軸承的外端蓋。我們先后請(qǐng)來(lái)了維修高壓電機(jī)的師傅和廠家技術(shù)人員來(lái)現(xiàn)場(chǎng)檢查,也都說(shuō)風(fēng)機(jī)的振動(dòng)是造成電機(jī)軸承發(fā)熱的主要因素。最后我們又請(qǐng)來(lái)了廠家的工程師,先后來(lái)過(guò)幾次,最后問題也沒有得到解決。

3、解決措施

針對(duì)這一現(xiàn)象,2009年1月15日在檢修期間,我們把電機(jī)端蓋全部卸開,發(fā)現(xiàn)電機(jī)靠聯(lián)軸器的一端,軸承外蓋已經(jīng)被磨損了1cm,且被磨損得高低不平,鐵和鐵的磨損是造成軸承發(fā)熱的主要原因。經(jīng)測(cè)試,前端軸承與軸承內(nèi)套相差4mm,外油端相差2mm,合計(jì)相差6mm。最后,用紙墊子將內(nèi)套墊起4mm,外套墊起2mm,使轉(zhuǎn)子有效面剛好固定于電機(jī)定子中心。

4、效果

2月18日安裝完畢,開機(jī)試運(yùn)行幾個(gè)月來(lái),軸承溫度都在65℃左右,問題得到了解決。

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