2013-06-04 11:18:05 來源:水泥人網(wǎng)

精細(xì)調(diào)整工藝參數(shù) 提高立磨臺時(shí)產(chǎn)量

水泥人網(wǎng)?臨沂中聯(lián)水泥有限公司是由南京水泥設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)5000t/d熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8ⅹ74m,采用ATOX50立磨粉磨原料。2009年5月底進(jìn)行大修,更換磨輥、輥皮并對磨盤進(jìn)行堆焊,隨著時(shí)間的推移,磨輥、輥皮和磨盤耐磨層磨損增加,立磨臺時(shí)產(chǎn)量由410~415噸降低到390~395噸左右,到10月初,立磨臺時(shí)產(chǎn)量由390~395噸降低到370噸左右,而且立磨還出現(xiàn)冒正壓現(xiàn)象,生料均化庫料位直線下降,回轉(zhuǎn)窯不得不減料運(yùn)行,嚴(yán)重影響回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)質(zhì)量和回轉(zhuǎn)窯安全運(yùn)行。為盡可能地避免生料均化庫料位繼續(xù)下降,導(dǎo)致停窯,公司組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過大家的共同努力,不但成功解決立磨產(chǎn)量低的問題,而且立磨冒正壓的問題也得到了徹底解決,確保回轉(zhuǎn)窯安全運(yùn)行?,F(xiàn)將立磨調(diào)整情況作以總結(jié),供大家參考。?

1 存在問題

?2009年9月30日立磨系統(tǒng)進(jìn)行8小時(shí)定檢,16時(shí)生料磨開機(jī),開始生料磨喂料量為350噸,立磨出現(xiàn)輕微冒正壓,立磨壓差在5600~5800Pa,隨后產(chǎn)量加到375~380噸,出磨壓差達(dá)到6000~6300Pa,立磨主電機(jī)電流達(dá)到265~275A,超過立磨主電機(jī)額定電流且立磨嚴(yán)重冒正壓,不得不降低產(chǎn)量,立磨喂料量控制在370噸左右。當(dāng)時(shí)分析認(rèn)為:立磨系統(tǒng)剛進(jìn)行完定檢,系統(tǒng)不太正常,磨機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間,產(chǎn)量自然會上去,末采取任何技術(shù)措施。到10月2日,立磨產(chǎn)量仍加不上去,立磨冒正壓現(xiàn)象越來越嚴(yán)重,且生料均化庫料位下降很快,如不及時(shí)采取技術(shù)措施就要影響回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)。

?2 原因分析

通過分析查看立磨中控操作曲線和停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn):

?(1)磨機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)漏風(fēng)點(diǎn),特別是電收塵彎脖處出現(xiàn)兩處漏風(fēng)點(diǎn)。

?(2)尾排風(fēng)機(jī)閥門開度和定檢前開度一樣。

?(3)尾排風(fēng)機(jī)電流和定檢前變化不大。

(4)入磨負(fù)壓有-600~-800Pa減小到-260~-380Pa。

?(5)出電收塵負(fù)壓由-8500~-8800Pa降到-7800~-8100Pa。

? (6)出磨壓差有5300~5600Pa升高到6100~6500Pa。

?(7)磨機(jī)主電機(jī)電流有245~255A升高到265~275A。

?(8)立磨產(chǎn)量有390~395噸降低到370噸左右。

?(9)循環(huán)斗提電流由42~47A上升50~55A。

?(10)磨輥壓力定檢前后均為140bar.

?從以上技術(shù)參數(shù)可以做出影響立磨臺時(shí)產(chǎn)量低的原因有:

(1)由于尾排風(fēng)機(jī)閥門開度和電機(jī)電流沒有大的波動,可以判定入磨風(fēng)壓偏低,完全是由于系統(tǒng)漏風(fēng)引起的。

?(2)立磨壓差的升高是由于系統(tǒng)漏風(fēng)導(dǎo)致入磨風(fēng)量降低,帶出的物料少,磨內(nèi)外循環(huán)量增大所致。

?(3)立磨冒正壓同樣是由于系統(tǒng)漏風(fēng),導(dǎo)致入磨負(fù)壓減小。

?3 解決措施

3.1密封堵漏

?公司專門組織相關(guān)技術(shù)人員對立磨系統(tǒng)進(jìn)行徹底排查,重點(diǎn)檢查立磨、電收塵、尾排風(fēng)機(jī)和它們之間的連接管道,對出現(xiàn)的漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行堵漏,特別對連接管道出現(xiàn)的漏風(fēng)點(diǎn)采用焊接耐磨板后再用耐磨澆注料進(jìn)行澆注,確保密封堵漏效果。堵漏后,入磨負(fù)壓由-260~-380 Pa,升高到-450~-590Pa,立磨產(chǎn)量由370噸提高到380噸以上,磨機(jī)壓差仍在6200Pa以上,立磨主電機(jī)電流仍在265A以上,產(chǎn)量仍然上不去,立磨仍然冒正壓。通過進(jìn)磨現(xiàn)場觀察,公司技術(shù)人員進(jìn)行綜合分析認(rèn)為,循環(huán)斗提電流偏高,可以判定立磨回料量過大導(dǎo)致磨機(jī)壓差過大,磨盤料層增厚導(dǎo)致立磨主電機(jī)電流升高,考慮到密封堵漏后,入磨風(fēng)量增大,而噴嘴環(huán)由于使用時(shí)間過長,磨損變形較大,導(dǎo)致噴嘴環(huán)處風(fēng)速變小和風(fēng)向發(fā)生變化,入磨氣體在磨機(jī)內(nèi)產(chǎn)生紊流,影響磨機(jī)內(nèi)風(fēng)的旋流狀態(tài),導(dǎo)致對物料提升力減小,物料循環(huán)量增加,壓差增大,立磨主電機(jī)電流升高。

?3.2 對噴嘴環(huán)的處理

?對變形的10個(gè)噴嘴環(huán)進(jìn)行修復(fù),確保磨內(nèi)風(fēng)的旋轉(zhuǎn)方向不發(fā)生變化,同時(shí)經(jīng)過細(xì)致的分析研究,決定對部分噴嘴環(huán)進(jìn)行堵塞,按360°平均分成3份,對稱堵塞2個(gè)噴嘴環(huán),共堵塞6個(gè)噴嘴環(huán),立磨運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),產(chǎn)量不但沒有提高,反而降低5噸,且壓差升高300Pa,立磨主電機(jī)電流也上升5~10A。工程技術(shù)人員再次進(jìn)行細(xì)致的分析,認(rèn)為堵塞個(gè)別噴嘴環(huán),導(dǎo)致入磨風(fēng)量偏小,雖然能提高噴嘴環(huán)處的風(fēng)速,仍導(dǎo)致吐渣料增多,磨機(jī)產(chǎn)量仍上不去。不得不把堵塞的噴嘴環(huán)全部拆除,恢復(fù)原樣。

?3.3 減小磨盤與噴嘴環(huán)處的間隙

?該處間隙一般為5~8mm,如果用以調(diào)整間隙的鐵件磨損或脫落,則會使這個(gè)間隙增大,部分入磨熱風(fēng)會從這個(gè)間隙通過,從而降低了噴嘴環(huán)處的風(fēng)速而造成吐渣量增加。通過現(xiàn)場測量該處間隙在15 mm~20 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出5 mm~8mm的技術(shù)要求,用耐磨板進(jìn)行焊補(bǔ),減小磨盤與噴嘴環(huán)處的間隙,確保達(dá)到技術(shù)要求,提高噴嘴環(huán)處的風(fēng)速,減少吐渣量增加,提高磨機(jī)產(chǎn)量。

3.4 減少磨內(nèi)噴水量,提高出磨氣體溫度

立磨出口氣體溫度是可以變化的,溫度變化太大會導(dǎo)致磨機(jī)操作不穩(wěn)定引起振動,還可能造成選粉機(jī)軸承損傷。公司ATOX50.0立磨出口溫度均控制在75~80 ℃之間,不得低于70 ℃,溫度太低不利于物料的烘干和輸送;溫度最高不得高于120 ℃,當(dāng)出口溫度達(dá)到130℃時(shí)磨機(jī)連鎖跳停,以保護(hù)立磨系統(tǒng)設(shè)備安全。出磨溫度的控制主要靠入口風(fēng)溫和噴水量來調(diào)節(jié)控制。立磨是應(yīng)用料床粉磨的原理進(jìn)行物料的粉磨,故合適的料層厚度、穩(wěn)定的料床是立磨粉磨的基礎(chǔ),也是立磨操作的關(guān)鍵。噴水量的作用是穩(wěn)定磨盤料層和降低出磨溫度,噴水量過多會形成料餅,導(dǎo)致磨內(nèi)工況惡化;噴水量過少,料層不穩(wěn),振動將加劇。同時(shí)由于立磨磨輥輥皮和磨盤耐磨層厚度比原來少80mm,導(dǎo)致磨盤物料過厚,研磨效率降低;而料層厚度受研磨壓力、喂料量、噴水量、風(fēng)量、風(fēng)速、物料性能等各種參數(shù)的影響。在研磨壓力、喂料量、風(fēng)量、風(fēng)速、物料性能一定的情況下,調(diào)整增濕塔噴水量,降低入磨風(fēng)溫(在確保磨機(jī)震動不增大,磨機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下),噴水量可控制到最低量,立磨噴水量由原來的14~15 m3/h降低到11.2~12.0m3/h,ATOX50.0型立磨的料層厚度一般控制在40mm~80mm,當(dāng)料層厚度小于40mm時(shí)立磨易振動,不利于磨機(jī)的操作;大于80mm時(shí)磨輥的粉磨能力下降,粉磨效率隨之降低,通過調(diào)整噴水量,料層厚度由原來的60~75mm降低到50~65mm,同時(shí)控制出磨氣體溫度在80~85℃。

?3.5適當(dāng)延長入磨溜子,延長物料在磨內(nèi)研磨時(shí)間

?停磨通過對立磨磨輥和輥皮磨損量的測量,發(fā)現(xiàn)物料的落料點(diǎn)在磨盤中間偏外,導(dǎo)致物料在磨內(nèi)研磨時(shí)間過短,影響物料粉磨效果,導(dǎo)致內(nèi)外循環(huán)量增加,壓差增大,磨機(jī)電流升高。將磨機(jī)入磨溜子延長50mm,以便使下料點(diǎn)向磨盤內(nèi)側(cè)移動100~150mm,通過磨盤的旋轉(zhuǎn),物料在離心力的作用下更加分散,加寬物料的研磨區(qū),提高物料研磨效果,同時(shí)使磨盤、磨輥襯板的研磨區(qū)變寬,磨盤、磨輥襯板均勻磨損,延長磨盤、磨輥襯板的使用壽命。

?3.6 降低入磨物料粒度

?要嚴(yán)格控制原料入磨粒度的大小。粒度過大,一方面料層厚度不易穩(wěn)定,磨機(jī)振動大操作困難;另一方面磨盤、磨輥襯板磨損加劇,不經(jīng)濟(jì)。故嚴(yán)格控制入磨物料粒度的大小是立磨安全、長期、穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的保證。入磨物料粒度一般控制在80mm以下,由于石灰石破碎機(jī)錘頭使用時(shí)間過長,石灰石粒度最大超過120 mm,且占總量的比例超過2%,導(dǎo)致磨機(jī)研磨效果降低,及時(shí)更換石灰石破碎機(jī)錘頭,降低入磨石灰石粒度,控制石灰石粒度最大不超過90 mm,且占總量的比例<1%。

?通過采取減小磨盤與噴嘴環(huán)處的間隙、減少磨內(nèi)噴水量,提高出磨氣體溫度、適當(dāng)延長入磨溜子、降低入磨物料粒度等措施,磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量提高到390~395噸,但磨內(nèi)壓差仍在5900~6200Pa,立磨主電機(jī)電流仍在260A左右,循環(huán)斗提電流由所降低在45~49A。為此,公司技術(shù)人員再進(jìn)行綜合細(xì)致的分析認(rèn)為:由于立磨外循環(huán)量減少,導(dǎo)致循環(huán)斗提電流降低;而磨內(nèi)壓差升高、立磨主電機(jī)電流上升和立磨臺時(shí)產(chǎn)量降低,主要是由于立磨內(nèi)循環(huán)量增加,導(dǎo)致磨盤料層增厚,立磨內(nèi)循環(huán)中雖然細(xì)粉量增多,但是合格量減少,導(dǎo)致物料在磨內(nèi)重復(fù)循環(huán)。對出磨細(xì)度進(jìn)一步檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)出磨生料細(xì)度,用0.08mm篩進(jìn)行控制,篩余≤16%,實(shí)際篩余為14.8%~15.2%之間,平均在15%左右,沒有進(jìn)行0.2mm篩控制,用0.2mm篩進(jìn)行篩析時(shí),篩余量僅為1.3%~1.5%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于≤2.0%的控制要求,通過與化驗(yàn)室協(xié)商,在保證熟料易燒性和出窯熟料f-CaO合格的前提下,應(yīng)重點(diǎn)控制0.2mm篩余,把出磨生料細(xì)度適當(dāng)放寬,0.08mm篩余控制≤17%,0.2mm篩余≤2.0%。

3.7 降低立磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速

0.08mm篩余為14.8%~15.2%,立磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速在920rpm,為提高出磨生料0.2mm篩余,采用逐漸降低立磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速的方法,首先降低立磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速20rpm,控制在900rpm,觀察立磨運(yùn)行狀態(tài),30分鐘后,立磨壓差降至6000 Pa以下,主電機(jī)電流下降到額定電流255A以下,出磨生料細(xì)度0.08mm篩余15.5%,0.2mm篩余1.4%;再把立磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降低20r/min,一個(gè)小時(shí)后,立磨壓差和主電機(jī)電流均出現(xiàn)下降趨勢,出磨生料細(xì)度0.08mm篩余15.9%,0.2mm篩余1.5%;把立磨喂料量在增加10噸,同時(shí)再一次把立磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速降低10rpm,兩個(gè)小時(shí)候,立磨壓差在5300-5600 Pa,出磨生料細(xì)度0.08mm篩余16.3%,0.2mm篩余1.7%;主電機(jī)電流在240-248A,把立磨喂料量再增加5噸,通過運(yùn)行立磨壓差在5550-5700 Pa,主電機(jī)電流在246-253A,出磨生料細(xì)度0.08mm篩余16.5%,0.2mm篩余1.8%。通過這樣逐步調(diào)整,立磨產(chǎn)量提高405噸左右,磨機(jī)冒正壓現(xiàn)象也得到控制,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4 結(jié)束語

影響立磨產(chǎn)量的因素很多,要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析,找出問題的關(guān)鍵,通過采用相應(yīng)的技術(shù)措施,解決存在的問題,提高立磨的產(chǎn)量,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。

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