2013-06-04 11:21:47 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

磨機(jī)操作與工況對(duì)生料成分穩(wěn)定性的影響及相應(yīng)措施

水泥人網(wǎng)】生料成分的穩(wěn)定是水泥窯系統(tǒng)穩(wěn)產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的基礎(chǔ)和前提條件,為此新型干法窯生產(chǎn)中,通過(guò)原料預(yù)均化、生料配料控制、生料均化等一系列工藝環(huán)節(jié)來(lái)保證生料的化學(xué)成分符合設(shè)計(jì)需要,并維持其穩(wěn)定。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,大部分工廠的生料質(zhì)量由化驗(yàn)室進(jìn)行控制,而生料產(chǎn)量由生產(chǎn)車間完成。生產(chǎn)車間的人員在操作中往往只關(guān)注磨機(jī)產(chǎn)量,根據(jù)磨機(jī)工作狀況頻繁大幅度加減產(chǎn)量,磨機(jī)工況時(shí)常變化,甚至出現(xiàn)飽磨等非正常工況,認(rèn)為生料成分的波動(dòng)全是由于原料成分變化或原料配比調(diào)整失誤造成,忽視了粉磨過(guò)程對(duì)生料成分的影響,給化驗(yàn)室的生料質(zhì)量控制帶來(lái)很大困難。

本文分析和討論了生料粉磨過(guò)程中,磨機(jī)操作和工況等非原料化學(xué)成分因素所造成生料成分波動(dòng)的原因,通過(guò)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)比較了這些因素對(duì)立磨和閉路球磨影響的大小,并提出了在粉磨過(guò)程中減少生料成分波動(dòng)的措施。

1 磨機(jī)操作和工況對(duì)生料成分穩(wěn)定性的影響

1.1開(kāi)停磨對(duì)生料成分穩(wěn)定性的影響

生料的粉磨過(guò)程包括了各種原料(石灰石、頁(yè)巖和硫酸渣等)的配料、磨細(xì)以及混合均勻的過(guò)程。由于各種原料的化學(xué)成分和易磨性不一致,在磨內(nèi)完成破碎、磨細(xì)直至達(dá)到生料細(xì)度要求所需的時(shí)間也不一樣,所以生料成分從開(kāi)始喂料至達(dá)到穩(wěn)定需要一定時(shí)間。

以石灰石、頁(yè)巖和硫酸渣三組分配料為例,硫酸渣和頁(yè)巖的易磨性好,在磨機(jī)內(nèi)粉磨很短時(shí)間便可達(dá)到細(xì)度要求出磨,而石灰石易磨性相對(duì)較差,粉磨時(shí)間較長(zhǎng)。因此空磨剛開(kāi)始喂料時(shí),先出磨的生料中Fe2O3、Si02、Al2O3含量高,而Ca0含量低,并且出磨的生料量也很小,隨著繼續(xù)喂料和粉磨,越來(lái)越多的石灰石磨細(xì)并出磨,生料中Ca0含量逐漸升高,并最終達(dá)到穩(wěn)定,磨機(jī)進(jìn)入平衡狀態(tài)。

圖1為立磨和閉路球磨開(kāi)始喂料后,每5min取樣1次,生料Ca0含量隨時(shí)間的變化趨勢(shì),由XRF測(cè)定得到。

圖1? 立磨和閉路球磨喂料后出磨生料Ca0含量變化

由圖l可見(jiàn),無(wú)論立磨或者球磨,喂料后都需要一定時(shí)間才能達(dá)到平衡粉磨,立磨達(dá)到平衡所需要時(shí)間短,約l5min,而閉路球磨所需要時(shí)間長(zhǎng),約35min。

磨機(jī)進(jìn)入平衡粉磨后,如果考察磨內(nèi)積存物料的比例,難磨原料所占比例最多,而易磨物料所占的比例較少。保持原料比例和喂料量不變,磨內(nèi)物料不斷粉磨好出磨,新喂入的物料進(jìn)入磨內(nèi),兩者達(dá)到一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡。如果停止喂料,磨機(jī)保持運(yùn)轉(zhuǎn),磨內(nèi)未粉磨好的石灰石磨細(xì)并出磨,出磨生料中Ca0含量會(huì)突然升高。如果大幅度增加或者減少喂料量也會(huì)使平衡打破,而建立新的平衡狀態(tài)需要一段時(shí)間,將造成出磨生料化學(xué)成分的波動(dòng)。

由以上分析可知,盡管粉磨過(guò)程遵循著物質(zhì)守恒定律,但由于各種原料的成分和易磨性不同,使得開(kāi)始喂料后到磨機(jī)達(dá)到平衡狀態(tài)需要一定的時(shí)間,達(dá)到平衡狀態(tài)后的出磨生料成分才能真實(shí)反映原料配合比。停止喂料、大幅度增加或減少喂料量都將使平衡狀態(tài)發(fā)生變化,造成生料成分的波動(dòng)。

1.2 飽磨對(duì)生料成分穩(wěn)定性的影響

磨機(jī)飽磨后,磨內(nèi)的料球比失衡,料多球少,粉磨效率則嚴(yán)重下降。此時(shí)易磨性差的原料難以得到粉磨,積累在磨內(nèi),而部分易磨性好的原料還可磨細(xì)出磨,出磨生料成分將發(fā)生變化。一般處理飽磨的辦法是強(qiáng)化通風(fēng)、減少喂料甚至停料,直到磨內(nèi)料球比恢復(fù)正常,于是原先積累的難磨物料逐漸被磨細(xì)出磨。因此隨著出現(xiàn)飽磨、停止喂料處理到恢復(fù)正常喂料,出磨生料成分將出現(xiàn)一次劇烈波動(dòng)。

以石灰石、頁(yè)巖和硫酸渣配料為例,剛開(kāi)始飽磨時(shí),生料Ca0含量偏低,而Si02、Al2O3、Fe203含量偏高。發(fā)現(xiàn)飽磨停止喂料后,出磨生料的Ca0含量又會(huì)突然升高,而Si02、Al2O3、Fe203含量偏低。對(duì)于磨內(nèi)流速快的粉磨系統(tǒng)如風(fēng)掃磨,飽磨處理較快,一般1-2h左右能恢復(fù)正常,而對(duì)于磨內(nèi)流速較慢的中卸磨系統(tǒng),需要2~3h甚至更長(zhǎng)時(shí)間生料成分才能恢復(fù)正常。

圖2為某廠生料閉路球磨出現(xiàn)飽磨時(shí),生料LSF的變化。圖中LSF由XRF測(cè)定生料成分計(jì)算得到,磨機(jī)產(chǎn)量為實(shí)際喂料量,每小時(shí)記錄1次DCS系統(tǒng)的累積喂料量后計(jì)算得到。

圖2? 磨機(jī)飽磨后生料LSF和磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量變化

由圖2可見(jiàn),剛飽磨時(shí),LSF先下降,隨著減少喂料量操作,LSF突然升高,并持續(xù)2h。經(jīng)過(guò)3h調(diào)整后生料成分才恢復(fù)正常。

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