2013-06-04 11:28:59 來源:水泥人網(wǎng)

五級旋風(fēng)預(yù)熱器窯后結(jié)圈的原因和處理

我廠日產(chǎn)600t的五級旋風(fēng)預(yù)熱器窯于1996年12月20日投產(chǎn)以來,窯內(nèi)后結(jié)圈較為頻繁,嚴(yán)重時一個星期就要被迫停窯人工打圈。為此,我廠專門成立了“解決窯內(nèi)后結(jié)圈的攻關(guān)小組”,經(jīng)過多方面的分析及處理,自1999年10月份以來,連續(xù)幾個月未出現(xiàn)過被迫停窯打圈的現(xiàn)象,回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)質(zhì)量大大提高。

1窯后結(jié)圈的現(xiàn)象

火焰短粗,窯前溫度升高,火焰伸不進(jìn)窯內(nèi);窯尾溫度降低,窯尾負(fù)壓明顯上升;窯頭負(fù)壓降低,并頻繁出現(xiàn)正壓;窯功率增加,波動大;來料波動大,一般燒成帶料減少;嚴(yán)重時窯尾密封圈漏料,經(jīng)多次檢查,發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)后結(jié)圈料中有許多煤粉,且SO3的含量較高。后結(jié)圈熟料的化學(xué)分析結(jié)果見表1。

表1 后結(jié)圈熟料的化學(xué)分析結(jié)果 (%) Loss? SiO2? Fe2O3? Al2O3? CaO? MgO? fCaO? SO3?
6.35? 17.86? 4.70? 4.85? 58.10? 0.50? 0.70? 7.86

2原因分析

2.1生料成分的影響

生料中n偏低,使煅燒中液相量增多粘度大而易富集窯尾;入窯生料均勻性差,容易造成窯熱工制度波動,引起后結(jié)圈;煅燒過程中,生料中有害揮發(fā)性組分在系統(tǒng)中循環(huán)富集,從而使液相出現(xiàn)溫度降低,同時也使液相量增加造成結(jié)圈。

2.2煤的影響

我廠燒成煤揮發(fā)分較低,灰分較高,含硫量也較高,造成煤燃燒速度變慢,熱力強(qiáng)度不夠,低溫長焰煅燒,煤不完全燃燒現(xiàn)象較為嚴(yán)重;加之煤灰中Al2O3和SO3含量較高,當(dāng)煤灰集中沉落到燒成帶末端的物料上會使液相出現(xiàn)溫度大大降低,液相量增加,液相發(fā)粘,熟料中SO3含量增高,這是造成窯后結(jié)圈的主要原因。煤的工業(yè)分析見表2,煤灰全分析見表3。

表2 煤的工業(yè)分析 Mad/%? Aad/%? Vad/%? FCad/%? Qnet,ad/(kJ/kg)?
0.39? 27.00? 24.50? 48.11? 24 375

表3 煤灰化學(xué)分析 SiO2? Fe2O3? Al2O3? CaO? MgO? SO3?
44.29? 12.52? 32.55? 7.84? 1.56? 5.17

2.3操作和熱工制度的影響

用煤過多,產(chǎn)生還原氣氛,物料中三價鐵還原為二價鐵,易形成低熔點礦物,使液相提早出現(xiàn),一二次風(fēng)配合不當(dāng),二次風(fēng)溫不穩(wěn),低溫長焰煅燒,使物料預(yù)燒很好,液相出現(xiàn)早;窯快轉(zhuǎn)率低,窯設(shè)備事故較多,操作參數(shù)不合理,導(dǎo)致窯熱工制度不穩(wěn)定;噴煤管長時間不前后移動,后部窯皮生長快。

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