2013-06-22 20:41:01 來源:水泥人網

提高OK12-2型立磨臺時產量的措施

我公司生料磨是1990年2月進口的OK12-2型負壓式立磨,設計臺時產量13t/h,配套電動機150kW,選粉機為磨內自帶,型號為OK522-回轉翼式。機立窯改造后為Φ3m×10m,臺時產量11~13t/h,生料料耗 按1.7計,則每小時需用生料18.7~22.1t,生料缺口5.7~7.1t/h,為了保證機立窯的正常生產,我廠對生料磨系統(tǒng)進行了改造。??

1立磨原生產情況?

該磨機1991年正式投產后,產量始終不超過13t/h,我們分析認為,影響磨機產量的主要因素有:

2改造方案?

1)減小入磨物料粒度。1998年我們在入磨提升機和立磨之間增加1臺PXL1000立式破碎機,使入磨粒度得到大幅度改善,5mm以下的占80%,6~20mm的占20%。立磨的臺時產量由改造前的13t/h增加到17t/h。為了將20%的6~20mm的顆粒重新細破,2000年又在破碎機和磨機之間加上自制的滾動篩,將10mm以上的粗顆粒全部篩出,二次進入立式破碎機破碎,使進入立磨的物料均小于10mm。此措施使立磨產量由17t/h增加到19.2t/h。?

2)改變OK磨工作表面的幾何尺寸。將輥圈圓弧面由R420mm改成R440mm(如圖3所示),使其與磨盤上工作圓弧面R440mm相同。磨盤和輥圈由原來的點線接觸變成面接觸,工作面變平整,間隙容易調整。磨機粉磨能力有較大提高,臺時產量由19.2t/h提高到22t/h,增加了2.8t/h,滿足了機立窯的生產需要。

3)改變備件材質設計配方,提高耐磨性能,降低磨耗。該備件的材質是高鉻鑄鐵,原來是從日本進口的,價格高,訂貨周期長。我們在國內多方尋找生產廠家,最后與江蘇省機電研究所一起,對原材質進行分析,根據工藝對原配方結構進行改進,調整了化學成分中的C和Cr的含量。同時進行了調質處理,得到了以馬氏體為基體加斷網(MCr)>C3型碳化物的金相組織,碳化物呈典型菊花狀分布。在調質情況下,晶粒得到了細化,材料的綜合性能得到提高。?

工藝上采用了定向凝固方法,即在備件使用表面加強冷卻,有意識的改變材料凝固時的結晶方向,這樣碳化物結晶方向都是垂直于磨損方向,在磨損過程中就不易脫落,同時冷卻速度加快后,晶粒細小,也改善了材料的性能,提高了材質的強度和抗疲勞性能,從而實現了抗磨性能的提高。我公司先后使用過不同廠家的產品,1副O(jiān)K磨磨盤、輥圈在達到報廢狀態(tài)時,所生產的生料量及價格如表1。

3效果與效益?

我公司生料系統(tǒng)投資15萬元,改造后滿足了年產10萬t水泥生產線的要求,生料電耗由改造前的25.37kWh/t降低為21.63kWh/t。

【作者:敬林,項文軍】

歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務咨詢:18911461190