2014-11-14 22:06:58 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

75t/h余熱(帶補(bǔ)燃)流化床鍋爐改純低溫余熱發(fā)電技術(shù)在日產(chǎn)2500噸水泥生產(chǎn)線上的應(yīng)用

摘要:
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??? 1、前言
浙江虎山集團(tuán)有限公司是國(guó)家“一五”時(shí)期投資興建的浙江省第一家大型水泥企業(yè),企業(yè)始建于1958年,由原浙江江山水泥廠改組而成。2006年,被國(guó)家發(fā)改委、國(guó)土資源部、中國(guó)人民銀行列為國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán)),名列21位。2007年,加盟中國(guó)建材南方水泥有限公司。

浙江虎山集團(tuán)有限公司2500t/d窯外分解爐帶補(bǔ)燃的12MW余熱發(fā)電項(xiàng)目是在國(guó)家“九五”期間發(fā)布《煤矸石綜合利用管理辦法》時(shí)鼓勵(lì)發(fā)展煤矸石電廠,發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的時(shí)候投資興建的。年發(fā)電量為8400×104kw.h(以年運(yùn)行時(shí)數(shù)7000小時(shí)計(jì)),供電量為7344×104kw.h,年平均發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為315.54g/kw.h,余熱利用量占電站總耗能熱量的35%。項(xiàng)目在投產(chǎn)后的幾年內(nèi)取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益,但由于各地煤矸石的發(fā)熱量的波動(dòng)很大,很難適應(yīng)正常生產(chǎn)的需要。工藝上為保證煤矸石的充分穩(wěn)定燃燒,均需在煤矸石中摻入近20%的煙煤進(jìn)行生產(chǎn)。最近幾年煙煤價(jià)格不斷攀升,靠余熱帶補(bǔ)燃流化床鍋爐發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)沒(méi)有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。另外根據(jù)國(guó)務(wù)院批復(fù)的國(guó)家環(huán)保局制定的《酸雨控制區(qū)和二氧化硫污染控制區(qū)劃分方案》,對(duì)電廠二氧化硫(SO2)排放提出了嚴(yán)格要求,對(duì)現(xiàn)有燃煤含硫量大于1%的電廠,要求在2010年前分期分批建成脫硫設(shè)施或采取其它具有相當(dāng)效果的減排措施。浙江虎山集團(tuán)在這樣的形勢(shì)下,感覺(jué)到十分有必要將原來(lái)2500t/d水泥生產(chǎn)線的余熱(帶補(bǔ)燃)流化床鍋爐電站向純低溫余熱電站改造。項(xiàng)目于2008年3月開(kāi)始實(shí)施,并在當(dāng)年7月實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。現(xiàn)將有關(guān)情況介紹如下:

一、改造的內(nèi)容及相關(guān)技術(shù)措施
1、拆除原有的75t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐;

2、將原來(lái)2500t/d水泥線上的兩臺(tái)中溫中壓的余熱鍋爐改造為低溫低壓余熱鍋爐,改造后窯頭AQC爐的技術(shù)參數(shù):鍋爐入口設(shè)計(jì)溫度取值為380℃,蒸汽壓力為1.35MPa,蒸汽溫度為340±20℃,蒸汽量為9.5t/h;窯尾SP爐的技術(shù)參數(shù):鍋爐入口設(shè)計(jì)溫度取值為340℃,蒸汽壓力為1.35MPa,蒸汽溫度為315±20℃,蒸汽量為14.3t/h;

3、將原來(lái)中溫中壓的12MW汽輪機(jī)組改造成低溫低壓的6MW純凝式汽輪機(jī)組,發(fā)電機(jī)保留不變;除氧系統(tǒng)利用原有的系統(tǒng),對(duì)部分管路進(jìn)行改造;

4、更換凝結(jié)水泵、給水泵;

5、化水系統(tǒng)及循環(huán)水系統(tǒng)保留不變;

6、相應(yīng)的電氣及自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行改造。

7、各車間利用原有的廠房和基礎(chǔ);

二、窯頭AQC爐及窯尾SP爐的工藝流

1.鍋爐?? ????????????2.降塵器????????? ?????3.鍋爐進(jìn)口閥門????????

4.直通閥???????????? 5.鍋爐出口閥門???????? 6.閘板閥????

7.鎖風(fēng)分格輪???????? 8.雙翻板閥???????????? 9.拉鏈機(jī)??????

1、窯頭AQC爐采用三段受熱面,最大限度地利用了窯頭熟料冷卻機(jī)廢氣余熱。I段為蒸汽鍋爐,生產(chǎn)1.35MPa-340℃的蒸汽,作為汽輪機(jī)主蒸汽,II段生產(chǎn)的170℃的熱水作為AQC爐、SP爐蒸汽段給水,Ⅲ段生產(chǎn)100℃的熱水,送入除氧器。

2、窯尾SP爐采用一段受熱面,保證電站運(yùn)行安全并充分保證水泥生產(chǎn)線烘干用廢氣余熱。SP爐生產(chǎn)的蒸汽與AQC爐蒸汽段生產(chǎn)的蒸汽一起進(jìn)入汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。

三、純低溫余熱改造過(guò)程中關(guān)鍵問(wèn)題的處理
1、AQC、SP爐整體鋼架改造方案的確定
原AQC、SP爐共有8根主立柱,其基礎(chǔ)的相關(guān)尺寸均一樣(見(jiàn)圖一)。杭州中科設(shè)計(jì)院從節(jié)省投資出發(fā),在與杭鍋廠溝通后,確定除受熱面、鍋筒需更新外,原有的立柱及平臺(tái)欄桿、部分橫梁均予以利用。SP爐由于受熱面增加較大,原基礎(chǔ)的跨度尺寸由原來(lái)的3990mm增加至4790mm。設(shè)計(jì)時(shí)原考慮鍋爐中心線位置不變,將兩側(cè)A、B軸的四根立柱均向外移400mm,后來(lái)發(fā)現(xiàn)這樣的施工難度較大,不僅土建需要重做8個(gè)基礎(chǔ),而且如果8根立柱均外移,會(huì)給原SP爐進(jìn)風(fēng)管的支撐帶來(lái)難度,施工工藝比較復(fù)雜,最終決定靠近預(yù)熱器系統(tǒng)的A軸向的四根主立柱不動(dòng),僅將B軸的四排立柱向外移動(dòng)800mm。

圖一

AQC爐的整體鋼架經(jīng)杭鍋廠技術(shù)人員核算后,確定原來(lái)的基礎(chǔ)能夠滿足新鍋爐的安裝要求,除部分橫梁位置需要調(diào)整外,其主立柱位置可不做移動(dòng)。

2、植筋技術(shù)在窯尾SP爐的應(yīng)用
由于SP爐B軸的四根主立柱需移位,其基礎(chǔ)需要重新施工。考慮到利用基礎(chǔ)內(nèi)部主鋼筋再焊接羅紋鋼的方法來(lái)做鍋爐柱腳四周的護(hù)筋,對(duì)基礎(chǔ)的損害較大,另外由于內(nèi)部主鋼筋的位置不規(guī)則,其定位有難度,所以鍋爐柱腳四周的護(hù)筋施工采用的是植筋的方法。

植筋是指在混凝土、墻體巖石等基材上鉆孔,然后注入高強(qiáng)植筋膠,再插入鋼筋或型材,膠固后將鋼筋與基材粘接為一體,是加固補(bǔ)強(qiáng)行業(yè)中一種建筑技術(shù)。其工藝流程:定位 →鉆孔 → 清孔 → 鋼材除銹 → 錨固膠配制 → 植筋 → 固化、保護(hù) → 檢驗(yàn)。植筋膠在常溫、低溫下均可良好固化,若固化溫度25℃左右,2天即可承受設(shè)計(jì)荷載;若固化溫度5℃左右,4天即可承受設(shè)計(jì)荷載,且錨固力隨時(shí)間延長(zhǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。

利用植筋方法,鍋爐柱腳四周護(hù)筋的施工可以在四根主立柱移位調(diào)整好后再進(jìn)行,即方便了立柱的移位,又節(jié)省了施工時(shí)間。

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