2015-01-18 21:24:17 來源:水泥人網(wǎng)

1000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的篦冷機改造

河南省七里崗水泥廠1000t/d干法線篦冷機型號為503H-606H-825H,床面積27.2m2,傳動功率22kw,分四個室,一室三架梁配用的風(fēng)機型號為190IE,風(fēng)量211m3/min,風(fēng)壓5kPa:二室六架梁風(fēng)機230IE,風(fēng)量415m3/min,風(fēng)壓4kPa;三室十架梁風(fēng)機133BC,風(fēng)755m3/min,風(fēng)壓2.6kPa:四室十五架梁風(fēng)機136Bc,風(fēng)量l040m3/min,風(fēng)壓l.7kPa。自1994年投產(chǎn)以來,運轉(zhuǎn)率低,冷卻效果差,篦板損壞嚴重,篦下托輥軸承抱死,熱回收率低,窯頭廢氣溫度260℃~360℃,易造成窯頭電收塵極板變形,影響了大窯運轉(zhuǎn)率。1999年南京化工大學(xué)材料學(xué)院和河南建筑材料研究設(shè)計院對我廠窯系統(tǒng)進行了熱工檢測,指出熟料出冷卻機溫度較高,冷卻機排出空氣顯熱達15.63%,需進一步優(yōu)化改進。國內(nèi)部分冷卻機主要性能指標(biāo)對比見表1。

原因分析

篦冷機熱效率低,運轉(zhuǎn)率不高的原因:

1)回轉(zhuǎn)窯在旋轉(zhuǎn)下料過程中的離析作用,造成篦冷機篦床上熱料顆粒一側(cè)較細,另一側(cè)顆粒較大。冷卻風(fēng)極易在顆粒較粗的一側(cè)通過,顆粒較細的一側(cè)由于阻力較大,得不到有效的冷卻,形成一條紅色的料帶,使這一側(cè)篦板極易燒損,篦冷機的出料溫度過高,冷卻效率低。雖然在安裝篦冷機時中軸線已與回轉(zhuǎn)窯軸線偏離一定距離,但仍存在物料離析現(xiàn)象。

2)熱端篦板熱負荷高,易燒損,掉篦板,使用期短,冷卻效果差。

3)室內(nèi)密封不好,竄風(fēng)嚴重,熱風(fēng)管道漏風(fēng),冷卻風(fēng)利用效率低。鎖風(fēng)下料器密封不好,篦下風(fēng)從下料器漏出,熟料得不到足夠的冷卻風(fēng);篦板間隙按照標(biāo)準應(yīng)為3一5毫米,實際達到10毫米,篦板與側(cè)板間隙超差,側(cè)板磨損較大;部分篦粱變形;四個室室間竄風(fēng)嚴重,冷卻效果差,篦板易燒壞。

改造措施

第三代充氣梁篦冷機采用高阻力充氣篦板,減輕物料分布不均和離折作用對空氣通過速率的影響,保證空氣分布均勻,1999年對篦冷機進行了改造。

1)一室6架固定梁采用與水平傾斜15°的充氣篦板。充氣篦板阻力近2kPa,充氣梁采用高風(fēng)壓、小風(fēng)量的離心風(fēng)機供氣。固定粱安裝時控制篦板間隙在3mm以下,篦下基本沒有物料,可去掉兩個鎖風(fēng)下料器。平衡風(fēng)風(fēng)量也可減小,平衡風(fēng)機風(fēng)量100m3/min、風(fēng)壓10kPa,兩臺風(fēng)量160km3/m血風(fēng)壓10kPa的風(fēng)機從兩側(cè)給6架固定梁供氣。

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