2015-01-28 14:57:29 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

利用DCS系統(tǒng)對(duì)篦冷機(jī)料封閥控制進(jìn)行技術(shù)改造

??? 水泥人網(wǎng)訊:摘要:本文以上海新華控制技術(shù)(集團(tuán))有限公司TiSNet-XDC800系統(tǒng)為例,利用DCS系統(tǒng)邏輯運(yùn)算功能強(qiáng)大、邏輯信號(hào)范圍大、調(diào)試時(shí)間短、控制組態(tài)靈活等優(yōu)點(diǎn),介紹篦冷機(jī)料封閥進(jìn)入DCS控制的實(shí)際應(yīng)用及改造經(jīng)驗(yàn)。

??? 關(guān)鍵詞: 控制??? 篦冷機(jī)???? 料封閥??? 組態(tài)

??? 一、存在問(wèn)題

??? 我公司現(xiàn)有一條2500t/d脫硫石膏粉煤灰綜合利用水泥熟料生產(chǎn)線,配套4.5MW純低溫余熱發(fā)電機(jī)組,該項(xiàng)目于2009年7月29日點(diǎn)火烘窯,8月19日生產(chǎn)熟料,燒成系統(tǒng)主要設(shè)備為安徽合肥水泥研究設(shè)計(jì)院提供的HCFC-3000控制流篦式冷卻機(jī),其篦室卸料系統(tǒng)采用氣動(dòng)弧形閥帶氣缸控制,其控制由合肥水泥研究設(shè)計(jì)院金山科技實(shí)業(yè)公司電氣自動(dòng)化成套設(shè)備廠提供的西門(mén)子S7-200? PLC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)就地手動(dòng)、本地自動(dòng)、遠(yuǎn)方中控幾種控制方式并能實(shí)現(xiàn)高、中、低三種速度周期進(jìn)行放料控制。

??? 該系統(tǒng)自投產(chǎn)以來(lái)由于設(shè)備維護(hù)、PLC本身程序問(wèn)題、二次電氣元件故障頻發(fā)等原因?qū)е麦骼錂C(jī)風(fēng)室放料不及時(shí),造成篦冷機(jī)篦板螺栓剪短、活動(dòng)梁頂彎等故障,由于篦冷機(jī)運(yùn)行中處理故障時(shí)間過(guò)長(zhǎng),多次出現(xiàn)窯止料,現(xiàn)針對(duì)這一系列事故的原因分析,主要由于PLC動(dòng)作循環(huán)周期時(shí)間響應(yīng)慢,甚至近期出現(xiàn)程序死機(jī)情況。為此將料封閥控制改為DCS控制勢(shì)在必行。

??? 1、原設(shè)計(jì)PLC控制箱接線原理圖如(圖1)。現(xiàn)場(chǎng)控制箱具有中控(遠(yuǎn)程控制)、本地自動(dòng)、手動(dòng)幾種運(yùn)行方式,運(yùn)行方式切換由S2切換開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn),PLC動(dòng)作料封閥的速度、周期由S3切換開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn),固定三種速度放料。而現(xiàn)場(chǎng)料封閥氣動(dòng)推桿氣缸動(dòng)作開(kāi)啟時(shí)間由PLC內(nèi)部程序固定為15S,無(wú)調(diào)節(jié)手段。

??? 2、近期出現(xiàn)S2切換開(kāi)關(guān)切換后,DCS“備妥”狀態(tài)不會(huì)變化,DCS遠(yuǎn)程啟動(dòng)PLC后,PLC程序不執(zhí)行中控指令,造成篦冷機(jī)風(fēng)室放料困難,運(yùn)行巡檢員只有在現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)切換放料,勞動(dòng)強(qiáng)度大,無(wú)法兼顧其他設(shè)備的巡檢,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。

??? 3、現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí),熱控維護(hù)人員在“DCS系統(tǒng)”?強(qiáng)制將料封閥“備妥”信號(hào)強(qiáng)置為“1”。短接S2切換開(kāi)關(guān)“備妥”、“遠(yuǎn)程控制”?信號(hào),?短接S3切換開(kāi)關(guān)高速節(jié)點(diǎn),遠(yuǎn)程啟動(dòng)PLC顯示、動(dòng)作正常,但放料速度仍無(wú)改觀,需要巡檢員補(bǔ)充放料才能保證生產(chǎn)。

??? 4、現(xiàn)場(chǎng)氣缸密封、控制電磁閥氣源管多次被高溫燙傷漏氣,也是料封閥動(dòng)作不暢的另一原因。

??? 二、改造方案

??? 經(jīng)過(guò)多次檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備布置進(jìn)行改造方案論證,從改造工期、投資、安全可靠性角度出發(fā),確定利用DCS系統(tǒng)對(duì)料封閥進(jìn)行徹底改造,由窯頭電氣室現(xiàn)場(chǎng)DCS機(jī)柜#4柜進(jìn)行DI、DO點(diǎn)信號(hào)采集和執(zhí)行控制輸出,將PLC操作方式轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、速度轉(zhuǎn)換設(shè)置開(kāi)關(guān)、PLC、24VDC直流工作電源等控制設(shè)備取消,保留控制箱上料封閥動(dòng)作指示燈、單個(gè)料封閥操作按鈕、輸出隔離繼電器、DCS到現(xiàn)場(chǎng)控制電纜,以降低改造資金。

??? 1、改造后的二次接線原理圖(圖2)

??? 2、DCS系統(tǒng)內(nèi)部邏輯原理圖(圖3,?圖4?)

??? 三、改造措施

??? 1、利用原PLC到DCS系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制電纜實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在的控制方式,以節(jié)約電纜施工量和改造投資。對(duì)DI點(diǎn)采集信號(hào)現(xiàn)場(chǎng)側(cè)為無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn),信號(hào)電源為DCS系統(tǒng)內(nèi)部采集電源,9個(gè)現(xiàn)場(chǎng)料封閥輸出控制經(jīng)繼電器隔離輸出,DO點(diǎn)控制信號(hào)機(jī)柜側(cè)由DCS系統(tǒng)DO繼電器端子板進(jìn)行第一次擴(kuò)容隔離,電源為原PLC控制箱內(nèi)部220VAC交流電源,電磁閥線圈電源由PLC控制箱內(nèi)部新增加的空氣開(kāi)關(guān)經(jīng)內(nèi)部繼電器二次隔離后送出動(dòng)作,以減少現(xiàn)場(chǎng)單個(gè)電磁閥線圈故障或短路、電纜線路短路故障造成控制電源跳閘。工作開(kāi)始前,根據(jù)工作票要求由KP柜將料封閥控制電源斷開(kāi),驗(yàn)電并掛牌確保施工人員人身安全,按照二次接線原理圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)二次回路的施工接線,并對(duì)控制箱到DCS系統(tǒng)的回路進(jìn)行檢查確保接線正確,防止DI通道竄入強(qiáng)電損壞DCS系統(tǒng)DI通道端子板,接完線檢查正確并核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢修工作后送上電磁閥工作電源,單個(gè)現(xiàn)場(chǎng)操作料封閥檢查現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作正常與控制箱顯示狀態(tài)一致。

??? 2、DCS系統(tǒng)內(nèi)部邏輯組態(tài)工作開(kāi)始前,統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)原始DI點(diǎn)通道位置,新增DO輸出通道位置,對(duì)I/O數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行編輯,保證與通道對(duì)應(yīng)。

??? 3、控制策略上,在進(jìn)行邏輯組態(tài)時(shí)確保工程師站組態(tài)方式為離線狀態(tài),保留原DCS內(nèi)部料封閥PLC控制邏輯,料封閥采用單機(jī)操作啟動(dòng)方式,停止操作則可以由操作員單機(jī)操作或聯(lián)鎖實(shí)現(xiàn)停止運(yùn)行功能,聯(lián)鎖停止信號(hào)采用熟料槽式輸送機(jī)運(yùn)行信號(hào)作為料封閥的啟動(dòng)跳閘聯(lián)鎖條件(在自動(dòng)方式下熟料槽式輸送機(jī)運(yùn)行作為料封閥啟動(dòng)條件,當(dāng)熟料槽式輸送機(jī)跳閘或停運(yùn)時(shí),料封閥自動(dòng)停止工作),內(nèi)部功能塊主要采用具有時(shí)間定時(shí)器功能的TIMER(T)功能塊實(shí)現(xiàn)周期時(shí)間和料封閥開(kāi)啟時(shí)間的控制。內(nèi)部模擬邏輯正常后,將組態(tài)下裝DCS現(xiàn)場(chǎng)機(jī)柜和中控操作員站,現(xiàn)場(chǎng)將輸出隔離繼電器電源送上,斷開(kāi)電磁閥工作電源,檢查輸出隔離繼電器動(dòng)作與DCS系統(tǒng)顯示料封閥一致。

??? 4、將聯(lián)鎖信號(hào)置“0”,送上料封閥工作、控制電源,進(jìn)行設(shè)備動(dòng)態(tài)運(yùn)行調(diào)試,檢查動(dòng)作時(shí)間、動(dòng)作周期運(yùn)行情況。

??? 四、改造效果

??? 本次改造從2010年10月18日開(kāi)始,總工期只用了1.5天時(shí)間,改造過(guò)程中原有電纜芯數(shù)、DI/DO通道核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)二次回路施工接線工作量最大,是控制工期的關(guān)鍵。DCS內(nèi)部邏輯及監(jiān)控畫(huà)面組態(tài),最重要就是清楚功能塊的作用及邏輯控制策略的實(shí)現(xiàn)。

??? 改造后的篦冷機(jī)料封閥控制系統(tǒng)回路簡(jiǎn)單,故障檢查范圍減少到料封閥故障時(shí)只檢查工作、控制電源、電磁閥、壓縮空氣壓力,縮短處理時(shí)間。篦冷機(jī)風(fēng)室物料多時(shí),料封閥工作周期和閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)間調(diào)節(jié)不在困難,只要DCS系統(tǒng)維護(hù)工程師在工程師站調(diào)出料封閥控制邏輯,修改功能塊TIMER(T)輸入端DT角計(jì)時(shí)時(shí)間調(diào)整周期,修改輸出端DT角計(jì)時(shí)時(shí)間則可控制料封閥動(dòng)作時(shí)間,用鼠標(biāo)和鍵盤(pán)輕而易舉的就能實(shí)現(xiàn),不再到現(xiàn)場(chǎng)切換簡(jiǎn)化操作,并且當(dāng)某個(gè)篦冷機(jī)風(fēng)室物料較多時(shí),現(xiàn)場(chǎng)控制箱即可進(jìn)行料封閥電磁閥操作放料,不影響DCS系統(tǒng)工作順序,設(shè)備的動(dòng)作可靠性、安全性得到很大提高。

??? 五、改造工作的完善

??? 目前篦冷機(jī)料封閥動(dòng)作可靠性、安全性雖然得到很大程度的提高,但控制策略還有需要進(jìn)一步完善的地方,以實(shí)現(xiàn)控制策略的最佳優(yōu)化。

??? 1、篦冷機(jī)篦床篦縫的增加,會(huì)導(dǎo)致某些風(fēng)室集料嚴(yán)重,風(fēng)室溫度升高,則利用風(fēng)室溫度信號(hào)在DCS系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置一定值,當(dāng)風(fēng)室溫度高于規(guī)定值可作為該風(fēng)室料封閥開(kāi)啟的附加聯(lián)鎖條件之一。

??? 2、篦冷機(jī)料封閥目前還是總體上的啟動(dòng)控制,下一步則考慮在單個(gè)料封閥脈沖定時(shí)器前增加一個(gè)“或門(mén)”以實(shí)現(xiàn)DCS系統(tǒng)對(duì)單個(gè)料封閥的操作。

??? 3、目前料封閥動(dòng)作時(shí)間、動(dòng)作周期調(diào)整只有熱控維護(hù)工程師能夠進(jìn)行調(diào)整,可利用DCS定時(shí)、計(jì)時(shí)功能模塊,將料封閥動(dòng)作時(shí)間、動(dòng)作周期做在監(jiān)視畫(huà)面中,并做成可調(diào)設(shè)置參數(shù),以便操作員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整,進(jìn)一步提高料封閥的操作靈活性。

??? 4、將料封閥電磁閥塑料壓縮空氣管用同規(guī)格的銅管代替,并將電磁閥本體遇到熟料輸送機(jī)旁不被漏料淹埋的墻壁上,避免電磁閥和電纜損傷。

??? 六、結(jié)束語(yǔ)

??? 部分現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備廠家供貨的配套產(chǎn)品仍采用大量的PLC系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)困難,基本上都是分析、判斷故障、處理故障時(shí)間較長(zhǎng),制約了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)率,而DCS控制系統(tǒng)在水泥生產(chǎn)線應(yīng)用的逐漸成熟,在目前新型水泥生產(chǎn)線設(shè)計(jì)上基本上都設(shè)計(jì)有DCS控制系統(tǒng),在系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性得到充分保證的前提下進(jìn)行系統(tǒng)功能再開(kāi)發(fā),無(wú)慮將提高水泥生產(chǎn)設(shè)備的正確動(dòng)作率、運(yùn)轉(zhuǎn)率以及安全可靠性。

來(lái)源:貴州黔桂三合水泥有限責(zé)任公司??李恒剛?楊洪芳

??? 水泥人網(wǎng)訊:摘要:本文以上海新華控制技術(shù)(集團(tuán))有限公司TiSNet-XDC800系統(tǒng)為例,利用DCS系統(tǒng)邏輯運(yùn)算功能強(qiáng)大、邏輯信號(hào)范圍大、調(diào)試時(shí)間短、控制組態(tài)靈活等優(yōu)點(diǎn),介紹篦冷機(jī)料封閥進(jìn)入DCS控制的實(shí)際應(yīng)用及改造經(jīng)驗(yàn)。

??? 關(guān)鍵詞: 控制??? 篦冷機(jī)???? 料封閥??? 組態(tài)

??? 一、存在問(wèn)題

??? 我公司現(xiàn)有一條2500t/d脫硫石膏粉煤灰綜合利用水泥熟料生產(chǎn)線,配套4.5MW純低溫余熱發(fā)電機(jī)組,該項(xiàng)目于2009年7月29日點(diǎn)火烘窯,8月19日生產(chǎn)熟料,燒成系統(tǒng)主要設(shè)備為安徽合肥水泥研究設(shè)計(jì)院提供的HCFC-3000控制流篦式冷卻機(jī),其篦室卸料系統(tǒng)采用氣動(dòng)弧形閥帶氣缸控制,其控制由合肥水泥研究設(shè)計(jì)院金山科技實(shí)業(yè)公司電氣自動(dòng)化成套設(shè)備廠提供的西門(mén)子S7-200? PLC系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)就地手動(dòng)、本地自動(dòng)、遠(yuǎn)方中控幾種控制方式并能實(shí)現(xiàn)高、中、低三種速度周期進(jìn)行放料控制。

??? 該系統(tǒng)自投產(chǎn)以來(lái)由于設(shè)備維護(hù)、PLC本身程序問(wèn)題、二次電氣元件故障頻發(fā)等原因?qū)е麦骼錂C(jī)風(fēng)室放料不及時(shí),造成篦冷機(jī)篦板螺栓剪短、活動(dòng)梁頂彎等故障,由于篦冷機(jī)運(yùn)行中處理故障時(shí)間過(guò)長(zhǎng),多次出現(xiàn)窯止料,現(xiàn)針對(duì)這一系列事故的原因分析,主要由于PLC動(dòng)作循環(huán)周期時(shí)間響應(yīng)慢,甚至近期出現(xiàn)程序死機(jī)情況。為此將料封閥控制改為DCS控制勢(shì)在必行。

??? 1、原設(shè)計(jì)PLC控制箱接線原理圖如(圖1)?,F(xiàn)場(chǎng)控制箱具有中控(遠(yuǎn)程控制)、本地自動(dòng)、手動(dòng)幾種運(yùn)行方式,運(yùn)行方式切換由S2切換開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn),PLC動(dòng)作料封閥的速度、周期由S3切換開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn),固定三種速度放料。而現(xiàn)場(chǎng)料封閥氣動(dòng)推桿氣缸動(dòng)作開(kāi)啟時(shí)間由PLC內(nèi)部程序固定為15S,無(wú)調(diào)節(jié)手段。

??? 2、近期出現(xiàn)S2切換開(kāi)關(guān)切換后,DCS“備妥”狀態(tài)不會(huì)變化,DCS遠(yuǎn)程啟動(dòng)PLC后,PLC程序不執(zhí)行中控指令,造成篦冷機(jī)風(fēng)室放料困難,運(yùn)行巡檢員只有在現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)切換放料,勞動(dòng)強(qiáng)度大,無(wú)法兼顧其他設(shè)備的巡檢,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。

??? 3、現(xiàn)場(chǎng)處理時(shí),熱控維護(hù)人員在“DCS系統(tǒng)”?強(qiáng)制將料封閥“備妥”信號(hào)強(qiáng)置為“1”。短接S2切換開(kāi)關(guān)“備妥”、“遠(yuǎn)程控制”?信號(hào),?短接S3切換開(kāi)關(guān)高速節(jié)點(diǎn),遠(yuǎn)程啟動(dòng)PLC顯示、動(dòng)作正常,但放料速度仍無(wú)改觀,需要巡檢員補(bǔ)充放料才能保證生產(chǎn)。

??? 4、現(xiàn)場(chǎng)氣缸密封、控制電磁閥氣源管多次被高溫燙傷漏氣,也是料封閥動(dòng)作不暢的另一原因。

??? 二、改造方案

??? 經(jīng)過(guò)多次檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備布置進(jìn)行改造方案論證,從改造工期、投資、安全可靠性角度出發(fā),確定利用DCS系統(tǒng)對(duì)料封閥進(jìn)行徹底改造,由窯頭電氣室現(xiàn)場(chǎng)DCS機(jī)柜#4柜進(jìn)行DI、DO點(diǎn)信號(hào)采集和執(zhí)行控制輸出,將PLC操作方式轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)、速度轉(zhuǎn)換設(shè)置開(kāi)關(guān)、PLC、24VDC直流工作電源等控制設(shè)備取消,保留控制箱上料封閥動(dòng)作指示燈、單個(gè)料封閥操作按鈕、輸出隔離繼電器、DCS到現(xiàn)場(chǎng)控制電纜,以降低改造資金。

??? 1、改造后的二次接線原理圖(圖2)

??? 2、DCS系統(tǒng)內(nèi)部邏輯原理圖(圖3,?圖4?)

??? 三、改造措施

??? 1、利用原PLC到DCS系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制電纜實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在的控制方式,以節(jié)約電纜施工量和改造投資。對(duì)DI點(diǎn)采集信號(hào)現(xiàn)場(chǎng)側(cè)為無(wú)源常開(kāi)觸點(diǎn),信號(hào)電源為DCS系統(tǒng)內(nèi)部采集電源,9個(gè)現(xiàn)場(chǎng)料封閥輸出控制經(jīng)繼電器隔離輸出,DO點(diǎn)控制信號(hào)機(jī)柜側(cè)由DCS系統(tǒng)DO繼電器端子板進(jìn)行第一次擴(kuò)容隔離,電源為原PLC控制箱內(nèi)部220VAC交流電源,電磁閥線圈電源由PLC控制箱內(nèi)部新增加的空氣開(kāi)關(guān)經(jīng)內(nèi)部繼電器二次隔離后送出動(dòng)作,以減少現(xiàn)場(chǎng)單個(gè)電磁閥線圈故障或短路、電纜線路短路故障造成控制電源跳閘。工作開(kāi)始前,根據(jù)工作票要求由KP柜將料封閥控制電源斷開(kāi),驗(yàn)電并掛牌確保施工人員人身安全,按照二次接線原理圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)二次回路的施工接線,并對(duì)控制箱到DCS系統(tǒng)的回路進(jìn)行檢查確保接線正確,防止DI通道竄入強(qiáng)電損壞DCS系統(tǒng)DI通道端子板,接完線檢查正確并核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢修工作后送上電磁閥工作電源,單個(gè)現(xiàn)場(chǎng)操作料封閥檢查現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)作正常與控制箱顯示狀態(tài)一致。

??? 2、DCS系統(tǒng)內(nèi)部邏輯組態(tài)工作開(kāi)始前,統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)原始DI點(diǎn)通道位置,新增DO輸出通道位置,對(duì)I/O數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行編輯,保證與通道對(duì)應(yīng)。

??? 3、控制策略上,在進(jìn)行邏輯組態(tài)時(shí)確保工程師站組態(tài)方式為離線狀態(tài),保留原DCS內(nèi)部料封閥PLC控制邏輯,料封閥采用單機(jī)操作啟動(dòng)方式,停止操作則可以由操作員單機(jī)操作或聯(lián)鎖實(shí)現(xiàn)停止運(yùn)行功能,聯(lián)鎖停止信號(hào)采用熟料槽式輸送機(jī)運(yùn)行信號(hào)作為料封閥的啟動(dòng)跳閘聯(lián)鎖條件(在自動(dòng)方式下熟料槽式輸送機(jī)運(yùn)行作為料封閥啟動(dòng)條件,當(dāng)熟料槽式輸送機(jī)跳閘或停運(yùn)時(shí),料封閥自動(dòng)停止工作),內(nèi)部功能塊主要采用具有時(shí)間定時(shí)器功能的TIMER(T)功能塊實(shí)現(xiàn)周期時(shí)間和料封閥開(kāi)啟時(shí)間的控制。內(nèi)部模擬邏輯正常后,將組態(tài)下裝DCS現(xiàn)場(chǎng)機(jī)柜和中控操作員站,現(xiàn)場(chǎng)將輸出隔離繼電器電源送上,斷開(kāi)電磁閥工作電源,檢查輸出隔離繼電器動(dòng)作與DCS系統(tǒng)顯示料封閥一致。

??? 4、將聯(lián)鎖信號(hào)置“0”,送上料封閥工作、控制電源,進(jìn)行設(shè)備動(dòng)態(tài)運(yùn)行調(diào)試,檢查動(dòng)作時(shí)間、動(dòng)作周期運(yùn)行情況。

??? 四、改造效果

??? 本次改造從2010年10月18日開(kāi)始,總工期只用了1.5天時(shí)間,改造過(guò)程中原有電纜芯數(shù)、DI/DO通道核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)二次回路施工接線工作量最大,是控制工期的關(guān)鍵。DCS內(nèi)部邏輯及監(jiān)控畫(huà)面組態(tài),最重要就是清楚功能塊的作用及邏輯控制策略的實(shí)現(xiàn)。

??? 改造后的篦冷機(jī)料封閥控制系統(tǒng)回路簡(jiǎn)單,故障檢查范圍減少到料封閥故障時(shí)只檢查工作、控制電源、電磁閥、壓縮空氣壓力,縮短處理時(shí)間。篦冷機(jī)風(fēng)室物料多時(shí),料封閥工作周期和閥門(mén)開(kāi)啟時(shí)間調(diào)節(jié)不在困難,只要DCS系統(tǒng)維護(hù)工程師在工程師站調(diào)出料封閥控制邏輯,修改功能塊TIMER(T)輸入端DT角計(jì)時(shí)時(shí)間調(diào)整周期,修改輸出端DT角計(jì)時(shí)時(shí)間則可控制料封閥動(dòng)作時(shí)間,用鼠標(biāo)和鍵盤(pán)輕而易舉的就能實(shí)現(xiàn),不再到現(xiàn)場(chǎng)切換簡(jiǎn)化操作,并且當(dāng)某個(gè)篦冷機(jī)風(fēng)室物料較多時(shí),現(xiàn)場(chǎng)控制箱即可進(jìn)行料封閥電磁閥操作放料,不影響DCS系統(tǒng)工作順序,設(shè)備的動(dòng)作可靠性、安全性得到很大提高。

??? 五、改造工作的完善

??? 目前篦冷機(jī)料封閥動(dòng)作可靠性、安全性雖然得到很大程度的提高,但控制策略還有需要進(jìn)一步完善的地方,以實(shí)現(xiàn)控制策略的最佳優(yōu)化。

??? 1、篦冷機(jī)篦床篦縫的增加,會(huì)導(dǎo)致某些風(fēng)室集料嚴(yán)重,風(fēng)室溫度升高,則利用風(fēng)室溫度信號(hào)在DCS系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置一定值,當(dāng)風(fēng)室溫度高于規(guī)定值可作為該風(fēng)室料封閥開(kāi)啟的附加聯(lián)鎖條件之一。

??? 2、篦冷機(jī)料封閥目前還是總體上的啟動(dòng)控制,下一步則考慮在單個(gè)料封閥脈沖定時(shí)器前增加一個(gè)“或門(mén)”以實(shí)現(xiàn)DCS系統(tǒng)對(duì)單個(gè)料封閥的操作。

??? 3、目前料封閥動(dòng)作時(shí)間、動(dòng)作周期調(diào)整只有熱控維護(hù)工程師能夠進(jìn)行調(diào)整,可利用DCS定時(shí)、計(jì)時(shí)功能模塊,將料封閥動(dòng)作時(shí)間、動(dòng)作周期做在監(jiān)視畫(huà)面中,并做成可調(diào)設(shè)置參數(shù),以便操作員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整,進(jìn)一步提高料封閥的操作靈活性。

??? 4、將料封閥電磁閥塑料壓縮空氣管用同規(guī)格的銅管代替,并將電磁閥本體遇到熟料輸送機(jī)旁不被漏料淹埋的墻壁上,避免電磁閥和電纜損傷。

??? 六、結(jié)束語(yǔ)

??? 部分現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備廠家供貨的配套產(chǎn)品仍采用大量的PLC系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)困難,基本上都是分析、判斷故障、處理故障時(shí)間較長(zhǎng),制約了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)率,而DCS控制系統(tǒng)在水泥生產(chǎn)線應(yīng)用的逐漸成熟,在目前新型水泥生產(chǎn)線設(shè)計(jì)上基本上都設(shè)計(jì)有DCS控制系統(tǒng),在系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性得到充分保證的前提下進(jìn)行系統(tǒng)功能再開(kāi)發(fā),無(wú)慮將提高水泥生產(chǎn)設(shè)備的正確動(dòng)作率、運(yùn)轉(zhuǎn)率以及安全可靠性。

來(lái)源:貴州黔桂三合水泥有限責(zé)任公司??李恒剛?楊洪芳

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