2015-04-20 09:09:39 來源:水泥人網(wǎng)

水泥行業(yè)脫硝面臨新標準挑戰(zhàn) 低溫SCR催化劑或成關鍵

2016年1月1日是北京市《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》第二階段的實施日期。從這個時間節(jié)點開始,北京市的水泥制造企業(yè)將依照“水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)氮氧化物排放不得超過200mg/m3“的新標準進行運行。相比此前的320 mg/m3的老標準,意味者北京市的水泥制造企業(yè)將進一步針對氮氧化物排放做出減排約40%的努力。而對水泥制造企業(yè)來說,則意味者脫硝工藝路線的全新升級,由SNCR(選擇性非催化還原)全面轉向SCR(選擇性催化還原技術)

原有SNCR脫硝技術難以滿足水泥行業(yè)新排放標準

記者在與國家環(huán)境保護燃煤大氣污染控制工程技術中心高翔主任的采訪中了解到,作為世界水泥的主要生產(chǎn)國,中國在2014年的水泥產(chǎn)量接近25億噸,占世界產(chǎn)量的一半以上。在水泥生產(chǎn)過程中每年排放氮氧化物約200萬噸,約占全國氮氧化物工業(yè)排放量的15%左右,是繼電力、汽車尾氣之后的第三大氮氧化物排放源。同時,“十二五”期間,氮氧化物的排放首次被列入約束性指標體系。隨著國家對于大氣污染治理的力度進一步加大,對于水泥行業(yè)的排放標準也面臨著進一步收緊。而北京作為全國空氣污染治理的重點城市,已在這方面先行一步,將在2016年1月1日起執(zhí)行水泥制造企業(yè)氮氧化物排放不得高于200mg/m3的新標準。

現(xiàn)有水泥企業(yè)脫硝基本采用SNCR(選擇性非催化還原)技術,即將質量濃度25%~30%的氨水,通過霧化噴射系統(tǒng)直接噴入窯爐合適溫度區(qū)域-旋風分離器(760~950℃),霧化后的氨與氮氧化物(NO、NO2 等混合物)進行選擇性非催化還原反應,將氮氧化物轉化成無污染的N2。該項技術的主要特點是脫硝裝置簡單、工藝成熟穩(wěn)定、一次性投資降低,主要面臨的課題是由于工藝局限性導致脫硝效率不高(最高約為50%)及運行費用較高(氨水消耗量較大)。在面對200mg/m3的新標準時顯得力不從心。

SCR水泥脫硝面臨機會 技術難點為低溫脫硝催化劑

選擇性催化還原法(SCR)是向催化劑上游的煙氣中噴入氨氣或其它還原劑、利用催化劑將煙氣中的氮氧化物轉化為氮氣和水,以達到減排目的的脫硝手段。據(jù)了解,該技術在火電行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛應用,目前國內火電行業(yè)95%生產(chǎn)線采用SCR技術進行脫硝,同時該技術在玻璃窯爐等其它工業(yè)窯爐上也成功實現(xiàn)應用。

事實上,SCR是工業(yè)上應用最廣的一種脫硝技術,以氮氧化物脫除效率高著稱:理想狀態(tài)下,可使氮氧化物的脫除率達90%以上,噴入到煙氣中的氨幾乎完全和氮氧化物反應,是目前最好的固定源脫硝治理技術。在電力行業(yè)執(zhí)行氮氧化物排放值50mg/Nm3的情況下,仍可以很好的實現(xiàn)排放要求。然而,如此高效率的脫硝技術緣何在水泥行業(yè)應用甚少?究其原因,水泥行業(yè)復雜的工況環(huán)境和較高的一次性投入等不利因素制約了SCR技術在水泥行業(yè)的應用。

成本限制:采用SCR技術脫硝需要要增設裝置、占用空間、投資大、運行費用較高。有資料顯示,2500t/d生產(chǎn)線利用SCR總投資在2000萬元以上,運行成本噸熟料6元左右。

溫度限制:據(jù)了解催化劑當今最普遍應用的是多孔Ti2O5(載體)做成蜂窩狀模塊化,載體表面敷有起催化作用的活性成分V2O5和WO3,反應溫度在280℃~400℃為佳。而在新型干法水泥生產(chǎn)線中,預熱器出口的溫度先進的已降到300℃以下,同時為貫徹國家節(jié)能降耗政策,我國2500t/d以上的生產(chǎn)線普遍加裝余熱鍋爐,其排氣溫度在150℃左右,這也對脫硝催化劑提出了新的挑戰(zhàn),要能夠在較低的溫度下達到80%以上的脫硝效率,這對于核心技術均為日本及德國外購的國內催化劑生產(chǎn)商來說是個巨大的挑戰(zhàn)。

金隅集團或成國內水泥SCR低溫脫硝“嘗鮮者”

針對如此大的技術難度和日趨嚴格的排放標準,北京金隅集團下屬金隅紅樹林環(huán)保技術有限責任公司與中能國信(北京)科技發(fā)展有限公司一起于2014年7月開始了在水泥窯低溫SCR脫硝上的探索并已取得成功,預計將于今年下半年進行工業(yè)化嘗試。其間,由中能國信公司提供的與清華大學材料學院歷時3年共同研發(fā)、同時也是國內首款能夠滿足水泥窯150℃達成脫硝效率的低溫催化劑在其中起到了決定性作用。

記者從項目負責人北京金隅紅樹林環(huán)保技術有限責任公司詹永利副總經(jīng)理處了解到,這次低溫SCR脫硝的嘗試歷經(jīng)8個月,整套20000風量的脫硝裝置歷經(jīng)了水泥廠各種工況下的考驗,表現(xiàn)一直相當穩(wěn)定。130℃時平均脫硝效率達到30%以上;150℃時脫硝效率穩(wěn)定在50%的水平;而在170℃時,脫硝效率則能達到最高90%,平均80%的效率。經(jīng)測算,完全可滿足2016年的北京水泥行業(yè)氮氧化物新標準,并可進一步降低氨水消耗量,降低整體脫硝裝置運行費用。

而中能國信(北京)公司的總經(jīng)理王晨則對記者表示,由該公司連同清華大學共同開發(fā)的低溫SCR脫硝催化劑能夠滿足自130-380℃溫度區(qū)間的多樣化當氧化物減排需求,且連續(xù)運行狀況十分穩(wěn)定,處于國內絕對領先水平。并在2014年已于平板玻璃等行業(yè)進行了率先嘗試,希望能夠在2015年與金隅集團一起完成全國首條水泥窯SCR低溫脫硝示范線,為北京能夠“常有APEC藍”做出貢獻。

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