2015-07-09 13:46:55 來源:水泥人網(wǎng)

技術(shù)革命 減排增效

新鄉(xiāng)市振新水泥有限公司熟料生產(chǎn)線為Φ4.2×60M回轉(zhuǎn)窯, 原生料磨整機裝備為MLS3626型號立式磨機。該生產(chǎn)線自2009年10月投運后生料立磨一直未能達產(chǎn)達標,臺時產(chǎn)量基本維持在190-210噸/小時之間,遠不能滿足窯系統(tǒng)日產(chǎn)3500噸的正常生產(chǎn)需求。2011年9月公司又增設了一臺Φ3.8米×7.5米的風掃管磨機,臺時產(chǎn)量在80-100噸/小時之間。投產(chǎn)后雖然解決了窯生產(chǎn)需求,但是每噸生料的平均電耗達到了24度左右,噸熟料綜合電耗77.6度(2014年1~6月份平均),且由于兩臺生料磨共用一配料站,不同的粉磨粒度要求使管磨機工況難以穩(wěn)定,生料成分波動較大,嚴重影響著熟料質(zhì)量。2013年12月25日河南省太陽石集團水泥有限公司兼并重組振新水泥后,根據(jù)該熟料生產(chǎn)線因工藝裝備上的缺陷導致熟料生產(chǎn)成本高、熟料質(zhì)量差、生產(chǎn)效率低下的現(xiàn)狀決定同天津水泥設計研究院合作,投資進行技術(shù)改造,以提高產(chǎn)質(zhì)量、降低煤電耗為根本目標,從而提升企業(yè)市場競爭能力并響應節(jié)能減排的基本國策。我公司同中材(天津)粉體技術(shù)裝備有限公司通過近半年時間的前期考察、合同簽訂、設備制造及交貨,于2014年6月25日~8月8日停窯45天進行技術(shù)改造及系統(tǒng)大修。生料立磨詳細技術(shù)改造總結(jié)如下:

一、 技改目標

生料

技改前指標

技改保證值

臺時產(chǎn)量(t/h

200

300

R80μm%

18

18

檢修方便

不能翻輥

翻輥檢修

空載啟動

不能

空載啟動

二、 技改說明

2.1 技改原則

在保留原MLS3626磨機基礎、傳動部分基礎上,達到用戶的要求。(TRMR42.4磨機可以輕載啟動,無需布料,改造后繼續(xù)保留原磨機輔傳部分,以便檢修使用。)

2.2 技改情況說明:

(一) 磨機選型:

按照該方案,保留傳動,由于減速機輸出轉(zhuǎn)速為25.7r/min,根據(jù)原磨機運行數(shù)據(jù)及現(xiàn)場設備配置情況,初步確定保證300t/h產(chǎn)量,80μm篩余小于等于18%,需要選用TRMR42.4磨機進行改造。

(二) 基礎改造:

保留原MLS3626磨機傳動部分(即主電機底座與主減速機,包含其潤滑站、測振儀,聯(lián)軸器)和磨機基礎。原有基礎尺寸為9200mmx9450mm,可以滿足天津粉體公司TRMR42.4磨機基礎技術(shù)要求。新磨機與舊基礎之間的連接,將采用水鉆鉆地腳孔,并在對應位置安裝TRMR42.4的磨機支架的方案。

2.3 改動范圍

分項

原有

改動

備注

工藝方面

1.工藝布置

改動

入磨連接風管須根據(jù)TRMR42.4磨機技術(shù)要求進行相應改動

2.循環(huán)風機

不改動

風機風量,風機電機不需改動

3.其它

改動

外循環(huán)進行微調(diào),保留外循環(huán)系統(tǒng),并根據(jù)排渣閥位置修改輸送皮帶方向及接口

機械方面

1.傳動減速機電機

不改動

保留原有減速機;

將原2100kW的主電機更換為2500kW的容量

2.選粉機

改動

重新制造

3.中殼體

改動

重新制造

4.搖臂

改動

重新制造

5.磨輥

改動

重新制造

4.磨盤

改動

重新制造

5.風道

改動

重新制造

6.機架

改動

重新制造

7.其他附件

改動

重新制造

8.液壓三道閘喂料閥

改動

更換為回轉(zhuǎn)下料器

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