2015-07-21 09:04:32 來源:水泥人網(wǎng)

尾排風(fēng)機葉輪中盤裂紋的現(xiàn)場處理

摘要:大風(fēng)機風(fēng)葉在中盤與軸盤連接法蘭出現(xiàn)這么大的裂紋,國內(nèi)比較少見,風(fēng)機廠如果能充分考慮風(fēng)葉中盤的抗疲勞強度及安全系數(shù),改進加工工藝,和在出廠前對焊縫作探傷檢查就有可能避免此種情況的發(fā)生。

1 存在的問題

我公司現(xiàn)有兩條2500t/d熟料生產(chǎn)線,一線投產(chǎn)時間為2006年12月23日, 二線投產(chǎn)時間為2008年5月13日。一線的尾排風(fēng)機為浙江某廠生產(chǎn),型號為Y4-73No.28D,處理風(fēng)量480000m3/h,全壓為1 800Pa,轉(zhuǎn)速593 r/min,電機功率400kW 。在一線生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)尾排風(fēng)機能力有時會不足,特別是余熱發(fā)電投入使用后,表現(xiàn)為高溫風(fēng)機出口負壓值偏低,甚至?xí)霈F(xiàn)正壓冒灰塵的情況。因此在二線建設(shè)時在選擇同一個風(fēng)機生產(chǎn)廠的前提下把尾排風(fēng)機選稍大一些,所選擇的窯尾排風(fēng)機型號為XY4G-SY2850D,流量510000 m3/h,全壓1900 Pa,轉(zhuǎn)速580 r/min。 電機型號為YKK450-10,功率450kW,電壓6kV。

二線尾排風(fēng)機使用到2009年11月19日,二級巡檢時發(fā)現(xiàn)振動值偏大,但是風(fēng)機軸承溫度正常,高值為38.9 ℃;電機軸承溫度正常,高值為41.3 ℃;風(fēng)機電流正常,為50 A(6 kV),波動很小;停機檢查聯(lián)軸器同心度偏差0.2 mm。由于正值生產(chǎn)旺季,振動也還不太大,決定繼續(xù)生產(chǎn),但是要求加強巡檢頻次。到11月24日,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)風(fēng)機振動已明顯加劇,短時還發(fā)生劇烈的跳動,現(xiàn)場立即緊急停機,止料停窯處理。

由于風(fēng)機進口百葉閥風(fēng)門無法完全關(guān)死,此時C1筒出口溫度還有400多度,風(fēng)機內(nèi)溫度有130多度,一時無法進入風(fēng)機內(nèi)部進行檢查。決定本著先易后難的原則分兩步進行檢查排除故障。在等待窯系統(tǒng)冷卻時先對風(fēng)機的傳動部分進行調(diào)整同心度,如還不解決問題再進入機殼內(nèi)檢查風(fēng)葉。將電機連軸器拆掉后,調(diào)整同心度到軸承座水平度每米0.04 mm,連軸器徑向跳動為0.035 mm。完成后,空機試車,發(fā)現(xiàn)振動值依舊很大(此前注意開啟C1筒出口冷風(fēng)閥,關(guān)閉去余熱發(fā)電的風(fēng)門和進增濕塔的風(fēng)門,在這個時候要確保高溫風(fēng)機葉輪轉(zhuǎn)動,如輔傳無法使用,必須用人工盤車)。打開風(fēng)機殼體上的檢視門,利用煙囪抽力,以確保風(fēng)機腔體溫度快速下降。等內(nèi)部溫度只有30多度時從檢修門進風(fēng)機內(nèi)部檢查:我們首先進行風(fēng)葉清掃,發(fā)現(xiàn)積灰很少,可以排除因積灰引起的振動;仔細檢修后發(fā)現(xiàn)尾排風(fēng)葉的中盤與軸盤連接法蘭的焊縫已經(jīng)出現(xiàn)近大半個圓周的裂紋,總長度超過2 m,而且還有數(shù)條裂紋已經(jīng)向風(fēng)葉外緣方向放射狀擴散,而且從兩面看都有非常清晰的裂紋,可見裂紋已經(jīng)裂透了20 mm厚的葉輪中盤鋼板,見圖1。

2 原因分析

(1)加工工藝不合理。中盤與軸盤的連接除用16根螺栓固定外,在中盤背面與軸盤法蘭外圈有焊縫,裂紋是沿著焊縫邊開裂,加了焊縫后反而使焊縫應(yīng)力集中,造成中盤抗疲勞強度減弱易開裂。

(2)在長期的使用過程中受窯系統(tǒng)升溫或止料而產(chǎn)生多次冷熱交替,在沿應(yīng)力集中的部位產(chǎn)生裂紋開始沿焊縫發(fā)展,到后期開始徑向發(fā)展,最后引發(fā)劇烈振動,導(dǎo)致風(fēng)葉失效。

(3)風(fēng)機廠在生產(chǎn)風(fēng)葉時為了增加風(fēng)量和全壓,只是將風(fēng)葉尺寸和角度進行調(diào)整,葉輪中盤的尺寸和鋼板厚度未加大(一、二線兩臺尾排風(fēng)機葉輪的中盤規(guī)格和軸盤尺寸完全相同,而且鋼板厚度一樣),或者在設(shè)計時選用的安全系數(shù)較小,抗疲勞強度偏小是本次葉輪出現(xiàn)裂紋的另一原因。

(4)風(fēng)機出廠時沒有做探傷試驗,出現(xiàn)焊接裂紋也可能是造成本次事故的原因之一。

3 處理方法

由于沒有備件,生產(chǎn)又緊張,現(xiàn)場采用如下辦法進行搶修:

(1)查風(fēng)機廠家風(fēng)葉板面材質(zhì)為16Mn,準備用焊接的辦法和增加中盤剛度的辦法臨時處理?,F(xiàn)場準備大功率直流焊機、氣刨等工具,拆掉尾排風(fēng)機百葉閥門和進風(fēng)錐(輪蓋)后,打開尾排風(fēng)機機殼上蓋,將產(chǎn)生的裂紋雙面均用碳弧氣刨刨開坡口,用507焊條進行焊接,在焊接時注意連續(xù)焊接,及時清理結(jié)渣,同時不時用小鐵錘輕輕敲打焊縫,使焊縫晶化,防止出現(xiàn)裂紋。如果出現(xiàn)裂紋,一定要刨開重焊。焊接前后情況見圖2、3。

(2)檢查風(fēng)葉中盤兩面確認沒有裂紋后,在連軸器側(cè)的中盤上均勻地加6道徑向加強筋,以減輕葉輪中盤的軸向力。筋板選用厚為20 mm的鋼板,尺寸為50×400。避開連接法蘭螺栓均布進行滿焊。

(3)在中盤的另一面(風(fēng)葉端)把一塊外徑為Φ1 300 mm,內(nèi)徑為Φ780 mm,厚為12 mm的鋼板作為加強板焊接在葉輪中盤上。在預(yù)制加強板的時候應(yīng)當預(yù)留16個Φ30孔,以避開連接法蘭螺絲帽,注意焊接質(zhì)量。

(4)現(xiàn)場仔細清理風(fēng)葉積灰,為下一步找好動平衡作準備。

完成后,將風(fēng)閥、進風(fēng)錐(輪蓋)、機殼上蓋安裝回去,現(xiàn)場調(diào)節(jié)動平衡??諜C試車后測水平振動值為4.6 mm/s,軸向振動值為2.2 mm/s,振動值為1.0 mm/s,完全達到使用要求。

4 結(jié)束語

大風(fēng)機風(fēng)葉在中盤與軸盤連接法蘭出現(xiàn)這么大的裂紋,國內(nèi)比較少見,風(fēng)機廠如果能充分考慮風(fēng)葉中盤的抗疲勞強度及安全系數(shù),改進加工工藝,和在出廠前對焊縫作探傷檢查就有可能避免此種情況的發(fā)生。對此事故,我公司現(xiàn)場處理后風(fēng)機運行效果很好,但也造成了70多小時的停窯損失。因為此次處理時采用焊接的方法,焊接應(yīng)力無法完全消除,而且在處理葉輪中盤時不能鉆止裂孔,還存在一定的設(shè)備運行隱患。對此臺設(shè)備公司設(shè)備部門特別要求:加強三級巡檢,只要有機會就一定要進風(fēng)機內(nèi)部檢查焊縫。公司還準備了一個葉輪,作為備用。

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