2015-07-21 09:20:07 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

提高5000t/d線余熱發(fā)電量的幾項(xiàng)措施

滕州中聯(lián)水泥有限公司位于山東省滕州市,現(xiàn)有1條5 000t/d熟料生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料155萬(wàn)t、水泥240萬(wàn)t。滕州中聯(lián)9MW余熱發(fā)電項(xiàng)目是我公司熟料生產(chǎn)線的配套項(xiàng)目,由南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司設(shè)計(jì)、施工。發(fā)電熱力系統(tǒng)采用補(bǔ)汽式汽輪機(jī)的雙壓?jiǎn)渭?jí)補(bǔ)汽系統(tǒng),配有余風(fēng)再循環(huán)利用系統(tǒng)。

主要配置為:汽輪機(jī)采用青島捷能集團(tuán)生產(chǎn)的型號(hào)為BN8-1.05/0.20的9MW凝汽式帶補(bǔ)氣的汽輪機(jī)組;發(fā)電機(jī)采用東方電氣集團(tuán)東風(fēng)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的汽輪發(fā)電機(jī),型號(hào)為QF2-9-2Z,采用密閉循環(huán)式空氣循環(huán)冷卻,發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)為靜止可控硅勵(lì)磁方式;窯頭鍋爐、窯尾鍋爐采用兩臺(tái)杭州鍋爐廠QC系列立式、自然循環(huán)鍋爐,總蒸發(fā)量47t,窯頭鍋爐設(shè)計(jì)為雙壓系統(tǒng),型號(hào)分別為QC240/380-22.2(5)-1.6(0.35)/360(195)、QC355/330-24.9-1.6/310;DCS系統(tǒng)選用的是北京和利時(shí)MacsV系統(tǒng)。滕州中聯(lián)余熱發(fā)電自2012年3月份開工建設(shè),歷經(jīng)7個(gè)月的建設(shè)周期,2012年10月23日機(jī)組一次性沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)發(fā)電成功。

經(jīng)過(guò)近10個(gè)月的摸索,滕州中聯(lián)9MW的汽輪發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行安全、平穩(wěn),生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)也逐步提高。從試生產(chǎn)時(shí)期的發(fā)電機(jī)組平均發(fā)電功率7 200kW/h、噸熟料發(fā)電量不足30kWh,到現(xiàn)在逐步提高并穩(wěn)定在平均發(fā)電功率9 000kW/h、噸熟料發(fā)電量36~37kWh左右。發(fā)電成本也控制在0.11元/kWh左右,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

本文將從建設(shè)階段質(zhì)量管理、生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控與維護(hù)、總結(jié)推廣操作技巧與技術(shù)革新、工藝環(huán)節(jié)的優(yōu)化四個(gè)方面分別對(duì)怎樣提高5 000t/d熟料線余熱發(fā)電運(yùn)行指標(biāo)做一介紹,希望能夠?yàn)樽x者提供一些有參考價(jià)值或值得借鑒的管理經(jīng)驗(yàn)。

1項(xiàng)目建設(shè)期間對(duì)工程質(zhì)量的全力管控

余熱發(fā)電機(jī)組設(shè)備的運(yùn)行狀況平穩(wěn)、安全,早日達(dá)到設(shè)計(jì)的產(chǎn)能,應(yīng)該從源頭抓起,把好項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量關(guān),把底子打好,這是實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的最關(guān)鍵的第一步。

1.1力求優(yōu)化設(shè)計(jì)施工方案

在余熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)期間,我們各專業(yè)技術(shù)人員共同結(jié)合安裝實(shí)際情況,對(duì)余熱發(fā)電項(xiàng)目的圖紙資料進(jìn)行審核。從有利于設(shè)備運(yùn)行、方便維護(hù)及降低生產(chǎn)成本的角度出發(fā),查找需要增加或改進(jìn)的設(shè)備選型或工藝環(huán)節(jié)不合理的問(wèn)題共計(jì)16項(xiàng),力求進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。安裝工程施工階段,嚴(yán)格對(duì)施工方案、調(diào)試方案進(jìn)行詳細(xì)的審核。多次對(duì)施工方案進(jìn)行了科學(xué)合理的改進(jìn)與修訂,確保施工方案能夠切實(shí)的為施工提供管理和技術(shù)上的有效支持。

1.2嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)

堅(jiān)持嚴(yán)把進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備檢驗(yàn)關(guān)。從源頭抓起,堅(jiān)決杜絕任何不合格的差次品進(jìn)入工地或應(yīng)用于工程之中。如協(xié)調(diào)更換三無(wú)高壓電纜頭10余套,使高壓電纜熱縮終端頭施工質(zhì)量得以保證。強(qiáng)化工程質(zhì)量的檢驗(yàn),加大對(duì)隱蔽工程(如電氣及自動(dòng)化接地網(wǎng)工程)、主機(jī)設(shè)備安裝、保溫工程等重點(diǎn)環(huán)節(jié)施工的監(jiān)控力度,嚴(yán)格要求施工單位按照?qǐng)D紙要求和國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定及監(jiān)理程序進(jìn)行施工及組織驗(yàn)收。堅(jiān)持做到逐臺(tái)設(shè)備、逐個(gè)分項(xiàng)進(jìn)行篩網(wǎng)式檢查驗(yàn)收。

針對(duì)鍋爐、汽機(jī)等主機(jī)設(shè)備的安裝、調(diào)試,我們均安排了專人全程跟蹤監(jiān)督,既有效地保證了安裝質(zhì)量,提高了施工項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量的優(yōu)良率,又掌握了第一手技術(shù)資料。詳細(xì)的安裝參數(shù)為以后的主機(jī)設(shè)備運(yùn)行提供了完整的參考數(shù)據(jù)。

通過(guò)在工程建設(shè)時(shí)期的努力,滕州中聯(lián)9MW余熱發(fā)電機(jī)組能夠在較短的建設(shè)周期內(nèi)以高標(biāo)準(zhǔn)的安裝質(zhì)量投入運(yùn)行。機(jī)組投運(yùn)后,汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均較為理想,如汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)1~4W振動(dòng)值,在啟機(jī)過(guò)程過(guò)臨界點(diǎn)時(shí)振動(dòng)值均不超過(guò)20μm,正常運(yùn)行時(shí)隨負(fù)荷變化保持在6~10μm,軸瓦溫度也基本在50℃~60℃之間。

機(jī)組自投入使用以來(lái),從未因?yàn)榘惭b質(zhì)量等原因出現(xiàn)過(guò)停機(jī)事故。由于保溫工程監(jiān)管到位,余熱發(fā)電整個(gè)熱力系統(tǒng)鍋爐、汽機(jī)本體、熱力管道的熱損也很小,熱交換良好,主蒸汽與進(jìn)氣煙風(fēng)溫差在30℃~40℃之間。這一切為滕州中聯(lián)機(jī)組能夠高效率、高運(yùn)轉(zhuǎn)率運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2生產(chǎn)運(yùn)行期間強(qiáng)化設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控與維護(hù)管理,練好內(nèi)功,確保發(fā)電機(jī)組高質(zhì)量運(yùn)行

(1)以制度促管理,健立健全各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理制度,做到任何工作、行為都要有法可依、有章可循,確保設(shè)備運(yùn)行安全平穩(wěn)。

依據(jù)余熱發(fā)電各工種、崗位的特點(diǎn),編制、完善了電氣、鍋爐、汽機(jī)、化水、中控五個(gè)工種的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、安全操作規(guī)程、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位巡檢標(biāo)準(zhǔn),作為車間生產(chǎn)運(yùn)行的技術(shù)支持。完善了“兩票三制”管理制度,確保工作票制度、操作票制度、巡回檢查制度、設(shè)備潤(rùn)滑制度、設(shè)備定期切換制度等制度能夠?yàn)樵O(shè)備的安全操作與維護(hù)提供相應(yīng)的管理規(guī)范。

(2)加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控。

通過(guò)提高巡查質(zhì)量、加密巡查次數(shù),詳細(xì)記錄設(shè)備狀態(tài)。并通過(guò)各專業(yè)的運(yùn)行記錄,準(zhǔn)確詳實(shí)地把最能真實(shí)反映設(shè)備運(yùn)行狀況的有價(jià)值的運(yùn)行參數(shù)保存下來(lái),為生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行狀況分析提供科學(xué)準(zhǔn)確的依據(jù),以便于員工在運(yùn)行操作中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的可不停機(jī)處理的故障與隱患,提高了余熱發(fā)電設(shè)備故障的預(yù)見能力,進(jìn)一步增強(qiáng)了制定相關(guān)事故防范措施的有效性和實(shí)用性。

(3)強(qiáng)化設(shè)備計(jì)劃性維護(hù)管理。

維護(hù)好設(shè)備,做好計(jì)劃性的設(shè)備檢修工作。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況,編制定檢計(jì)劃、備件計(jì)劃。做到小缺陷當(dāng)場(chǎng)處理消缺,大問(wèn)題合理統(tǒng)籌安排定期檢修。利用停機(jī)之余,加大消缺力度,通過(guò)維修、更換、改造等方式,徹底消除設(shè)備運(yùn)行隱患,杜絕“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象,確保安全發(fā)電和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,使發(fā)電設(shè)備保持在一個(gè)較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率。

3加強(qiáng)技能培訓(xùn),提高操作技巧,提倡技術(shù)革新

3.1加強(qiáng)培訓(xùn),提高發(fā)電運(yùn)行人員操作技巧

歸納總結(jié)日常工作中的取得的一些能夠提高發(fā)電量的余熱電站設(shè)備的操作經(jīng)驗(yàn)和技巧。通過(guò)培訓(xùn),加以推廣,使員工在操作細(xì)節(jié)上能夠精益求精。實(shí)踐證明,這些看似可有可無(wú)的操作上的細(xì)微改變,往往會(huì)對(duì)提高發(fā)電量產(chǎn)生出乎意料之外的結(jié)果。

(1)在保證汽包水位正常時(shí)盡量通過(guò)調(diào)整給水泵速,減小給水壓力,提高鍋爐的換熱效果,提高飽和蒸汽量和飽和蒸汽品質(zhì)。因?yàn)榻o水泵壓力大鍋爐上水快換熱效果差,會(huì)減少飽和蒸汽量和影響飽和蒸汽品質(zhì),降低發(fā)電量。我公司一般汽包壓力控制在1.25MPa以內(nèi),水位控制在0~100mm的范圍。

(2)鍋爐進(jìn)口氣體溫度基本不變時(shí),穩(wěn)定主蒸汽壓力使其與汽輪機(jī)額定壓力基本相同,使主蒸汽在母管內(nèi)的流速盡量降低,盡量使從蒸發(fā)器到過(guò)熱器這部分蒸汽會(huì)在過(guò)熱器管道內(nèi)停留時(shí)間延長(zhǎng)一些,能更充分吸收過(guò)熱器熱量,提高過(guò)熱蒸汽的品質(zhì),從而提高過(guò)熱蒸汽的潛化熱。我公司主蒸汽壓力保持在1.0~1.05MPa最為合理,有利于發(fā)電。

(3)在滿足汽輪機(jī)前后汽封的工作壓力滿足要求,保證系統(tǒng)真空不變的情況下,盡量減小軸封加熱閥門開度穩(wěn)定均壓箱壓力,避免均壓箱壓力出現(xiàn)過(guò)高的狀態(tài),減小軸封加熱器疏水管凝結(jié)水流量,從而避免浪費(fèi)能用以做功的蒸汽,我公司目前均壓箱壓力保持在0.02MPa或略高一點(diǎn)。

3.2提倡技術(shù)革新,鼓勵(lì)小改小革

降低運(yùn)行成本通過(guò)實(shí)施一些技術(shù)創(chuàng)新,降低生產(chǎn)運(yùn)行成本。如增加射水箱放水循環(huán)再利用改造項(xiàng)目中,若想保持凝汽器的真空度在-90kPa以下,射水箱需 要維持一定的水溫,盡量不超過(guò)35℃。這就要求射水箱在水溫高時(shí),要經(jīng)常放熱水,補(bǔ)冷水。在射水箱回水管道增加1臺(tái)管道泵,將射水箱放水回收到循環(huán)水池再利用,降低了生產(chǎn)水耗、節(jié)約了發(fā)電成本,效果在夏季尤為明顯,每天回收射水箱放水近400m3,冬季也在200m3左右。

4通過(guò)對(duì)熟料生產(chǎn)線和余熱發(fā)電結(jié)合點(diǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,逐步提高余熱發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)

余熱發(fā)電與熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)狀況息息相關(guān)。試生產(chǎn)時(shí),公司就組織余熱發(fā)電和熟料線工藝技術(shù)人員、中控操作人員組成攻堅(jiān)技術(shù)小組,對(duì)制約系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素進(jìn)行了不間斷地深入分析、排查、改造,逐一解決了余熱發(fā)電產(chǎn)能受限的問(wèn)題,提高了生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)。

眾所周知,對(duì)于低參數(shù)的汽輪發(fā)電機(jī)而言,影響發(fā)電量的3個(gè)主要參數(shù),是過(guò)熱蒸汽的流量、壓力和溫度,其中過(guò)熱蒸汽流量對(duì)發(fā)電量起決定性影響,壓力和溫度對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組熱能轉(zhuǎn)化為電能的機(jī)械效率有影響。遵循這個(gè)理念,我們?cè)诟G系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量、煤耗、電耗均盡可能不受影響的情況下,做了以下幾項(xiàng)工作,充分挖掘、發(fā)揮了回轉(zhuǎn)窯余熱的最大潛能,以提高窯頭窯尾鍋爐的過(guò)熱蒸汽產(chǎn)能。

滕州中聯(lián)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的主要生產(chǎn)指標(biāo)為:日產(chǎn)量5 800~6 000t;噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗105kg以下;熟料分步電耗33kWh/t、熟料綜合電耗55kWh/t。

4.1加強(qiáng)余熱發(fā)電與熟料線中控操作員的交流溝通

余熱發(fā)電與回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)是唇齒相依的關(guān)系,發(fā)電中控操作人員與熟料線中控操作人員必須做到默契配合,勤調(diào)、微調(diào),有效控制。對(duì)各自工藝狀況的變化,要相互及時(shí)通報(bào),以便于雙方特別是余熱發(fā)電操作員,能夠及時(shí)根據(jù)工藝狀況的變化、煙風(fēng)溫度的變化,通過(guò)調(diào)整進(jìn)出風(fēng)及旁路閥門開度等參數(shù),合理控制負(fù)荷,在不影響熟料線正常生產(chǎn)的情況下力爭(zhēng)做到余熱發(fā)電穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)??赏ㄟ^(guò)一系列的措施,使雙方操作員能夠明確的感覺(jué)到相互是榮辱與共的共同體的意識(shí),如可用余熱發(fā)電與回轉(zhuǎn)窯操作員捆綁考核的做法,或是每個(gè)月噸熟料發(fā)電量最高的一個(gè)班的熟料線操作員和余熱發(fā)電操作員能共同獲得一定數(shù)額的特別獎(jiǎng)金來(lái)強(qiáng)化這一點(diǎn)。

4.2解決了生產(chǎn)初期,受熟料生產(chǎn)配料工藝限制,窯尾旁路風(fēng)門開度較大,余熱發(fā)電窯尾鍋爐產(chǎn)能發(fā)揮不足的問(wèn)題

由于我們公司回轉(zhuǎn)窯喂料量較高,日均喂料量在395~405t/h之間。高喂料量決定了預(yù)熱器一級(jí)筒出口風(fēng)溫不是太高,正常情況下在295℃~305℃左右。余熱發(fā)電投運(yùn)初期,熟料線原料配料使用的濕粉煤灰水分過(guò)大,水分在35%左右。輥壓機(jī)系統(tǒng)需要較大的熱風(fēng)量烘干物料、維系生產(chǎn),出輥壓機(jī)精細(xì)選粉機(jī)風(fēng)溫也相對(duì)控制的較高在75℃~80℃之間。為保證熟料線生產(chǎn),SP爐旁路風(fēng)門開度基本在40%~60%之間,造成窯尾SP爐熱風(fēng)實(shí)際進(jìn)量較小,窯尾鍋爐出力不足,窯尾鍋爐蒸發(fā)量只能達(dá)到鍋爐設(shè)計(jì)指標(biāo)的1/3~1/2期間機(jī)組發(fā)電量較低,發(fā)電機(jī)平均功率7 600kW左右。

由于窯尾煙溫較低的工藝狀況較難改善,我們就通過(guò)與熟料線工藝技術(shù)人員的共同分析與現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),制定3點(diǎn)措施改善窯尾旁路風(fēng)門開度較大的不利因素的影響:

(1)逐步摸索,將出輥壓機(jī)精細(xì)選粉機(jī)風(fēng)溫逐漸降低在60℃~65℃左右,這樣的溫度不會(huì)對(duì)輥壓機(jī)系統(tǒng)的正常生產(chǎn)帶來(lái)太大的影響。

(2)對(duì)所用濕粉煤灰進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行7~10天的晾曬控水,待水分降到20%以下時(shí),再投入生產(chǎn)使用。

(3)采用高鋁鐵礦石代替粉煤灰,高鋁鐵礦石含水量在8%左右,而且對(duì)生產(chǎn)工藝、熟料質(zhì)量還會(huì)有正面的影響。

通過(guò)對(duì)熟料線輥壓機(jī)系統(tǒng)的工藝優(yōu)化,極大的減少了輥壓機(jī)系統(tǒng)對(duì)熱風(fēng)量的需求。目前窯尾旁路閥門基本處于全關(guān)狀態(tài),緊靠SP爐的190℃左右的出風(fēng)溫度就能滿足輥壓機(jī)系統(tǒng)的工藝要求,窯尾鍋爐過(guò)熱蒸汽產(chǎn)能基本保持在23~24t左右,基本達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),對(duì)于提高發(fā)電量有明顯作用。

4.3改善窯頭余熱鍋爐產(chǎn)氣能力

在窯頭AQC爐環(huán)節(jié),我們通過(guò)控制篦冷機(jī)篦速,改變料層厚度,提高了進(jìn)AQC爐的煙風(fēng)溫度,顯著提高了窯頭鍋爐的出力。

在余熱發(fā)電投運(yùn)初期,我公司篦冷機(jī)三段篦速一般控制在8.5r/min、14.5r/min、16.0r/min左右,后來(lái)經(jīng)過(guò)不斷的摸索嘗試,我們將篦冷機(jī)三段篦速控制在8.2r/min、13.5r/min、14.5r/min左右,穩(wěn)定1段篦速,降低2段、3段篦速,在最大提高了篦冷機(jī)料層厚度,同時(shí)適當(dāng)?shù)靥岣唧骼錂C(jī)冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量,明顯提高了篦上室及二次風(fēng)溫、風(fēng)量。相對(duì)合理的熟料厚度,既不至于影響篦冷機(jī)輸送能力,還能夠使熟料不會(huì)被風(fēng)吹得過(guò)于懸浮,而能充分的進(jìn)行熱交換,達(dá)到快速冷卻的目的。在這種工況下,生產(chǎn)線出熟料破碎機(jī)的熟料溫度能保持在60℃~70℃之間,冷卻效果良好。

這些操作細(xì)節(jié)的改變,使窯頭AQC爐進(jìn)風(fēng)溫度從360℃~380℃提高到了410℃~430℃,煙風(fēng)溫度、風(fēng)量的改善,使窯頭鍋爐的蒸發(fā)量也基本達(dá)到并超過(guò)了設(shè)計(jì)產(chǎn)能22.2t,補(bǔ)氣流量也可達(dá)到3t左右,大大提高機(jī)組發(fā)電能力。但需要注意的是在料層厚度的增加,會(huì)增加篦冷機(jī)液壓缸的受力,需要相關(guān)崗位人員勤檢查,關(guān)注其運(yùn)行狀況。

4.4緩解了因熟料生產(chǎn)線用電負(fù)荷低,造成的余熱發(fā)電部分時(shí)段發(fā)電負(fù)荷受限的問(wèn)題

因滕州中聯(lián)水泥磨系統(tǒng)、石灰石破碎機(jī)系統(tǒng)、輥壓機(jī)系統(tǒng)經(jīng)常避峰生產(chǎn)。熟料線回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)用電負(fù)荷只有約10 000kW多一些,若僅回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)運(yùn)行,總降壓電站剩余負(fù)荷只有1 000~2 000kW,功率因數(shù)難以控制,電網(wǎng)電能質(zhì)量差,并存在因調(diào)節(jié)不及時(shí),而導(dǎo)致倒送電的危險(xiǎn)。

我們采取的解決措施:

(1)合理調(diào)度,通過(guò)生產(chǎn)調(diào)度對(duì)各生產(chǎn)系統(tǒng)避風(fēng)時(shí)間的統(tǒng)一調(diào)度。盡可能在水泥磨不開的情況下,避免石破系統(tǒng)、輥壓機(jī)系統(tǒng)、煤磨系統(tǒng)出現(xiàn)同時(shí)停機(jī)的情況,確保用電負(fù)荷各時(shí)段分配合理。在啟停大型設(shè)備的時(shí)候及時(shí)通知總降及發(fā)電中控人員,以便于能夠及時(shí)調(diào)整。

(2)提高發(fā)電中控操作員及總降壓電站值班人員的操作能力,對(duì)出現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)荷過(guò)低的狀況提前預(yù)判,通過(guò)及時(shí)調(diào)整發(fā)電機(jī)有功無(wú)功的比例、掌握好投退各電力室高低壓電容器的時(shí)間,避免總降系統(tǒng)功率因數(shù)超范圍、過(guò)頻的波動(dòng)。

通過(guò)以上措施,總降系統(tǒng)電能質(zhì)量得以改善,余熱發(fā)電在最大限度上提高了發(fā)電能力。

5結(jié)論

只有在項(xiàng)目建設(shè)階段就開始加大關(guān)注力度,確保工程質(zhì)量,然后在生產(chǎn)運(yùn)行階段實(shí)施制度化管理、精細(xì)化管理,保持設(shè)備高運(yùn)轉(zhuǎn)率。再通過(guò)不斷地摸索、磨合、充分挖掘潛能,使余熱發(fā)電和熟料生產(chǎn)找到一個(gè)最佳的平衡點(diǎn),在不增加生產(chǎn)成本的前題下雙方產(chǎn)能、效益均能達(dá)到最大化,實(shí)現(xiàn)雙贏,這才是水泥企業(yè)熟料生產(chǎn)與余熱發(fā)電的最終目標(biāo)。

水泥人網(wǎng)】滕州中聯(lián)水泥有限公司位于山東省滕州市,現(xiàn)有1條5 000t/d熟料生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料155萬(wàn)t、水泥240萬(wàn)t。滕州中聯(lián)9MW余熱發(fā)電項(xiàng)目是我公司熟料生產(chǎn)線的配套項(xiàng)目,由南京凱盛開能環(huán)保能源有限公司設(shè)計(jì)、施工。發(fā)電熱力系統(tǒng)采用補(bǔ)汽式汽輪機(jī)的雙壓?jiǎn)渭?jí)補(bǔ)汽系統(tǒng),配有余風(fēng)再循環(huán)利用系統(tǒng)。

主要配置為:汽輪機(jī)采用青島捷能集團(tuán)生產(chǎn)的型號(hào)為BN8-1.05/0.20的9MW凝汽式帶補(bǔ)氣的汽輪機(jī)組;發(fā)電機(jī)采用東方電氣集團(tuán)東風(fēng)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的汽輪發(fā)電機(jī),型號(hào)為QF2-9-2Z,采用密閉循環(huán)式空氣循環(huán)冷卻,發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)為靜止可控硅勵(lì)磁方式;窯頭鍋爐、窯尾鍋爐采用兩臺(tái)杭州鍋爐廠QC系列立式、自然循環(huán)鍋爐,總蒸發(fā)量47t,窯頭鍋爐設(shè)計(jì)為雙壓系統(tǒng),型號(hào)分別為QC240/380-22.2(5)-1.6(0.35)/360(195)、QC355/330-24.9-1.6/310;DCS系統(tǒng)選用的是北京和利時(shí)MacsV系統(tǒng)。滕州中聯(lián)余熱發(fā)電自2012年3月份開工建設(shè),歷經(jīng)7個(gè)月的建設(shè)周期,2012年10月23日機(jī)組一次性沖轉(zhuǎn)、并網(wǎng)發(fā)電成功。

經(jīng)過(guò)近10個(gè)月的摸索,滕州中聯(lián)9MW的汽輪發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)行安全、平穩(wěn),生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)也逐步提高。從試生產(chǎn)時(shí)期的發(fā)電機(jī)組平均發(fā)電功率7 200kW/h、噸熟料發(fā)電量不足30kWh,到現(xiàn)在逐步提高并穩(wěn)定在平均發(fā)電功率9 000kW/h、噸熟料發(fā)電量36~37kWh左右。發(fā)電成本也控制在0.11元/kWh左右,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

本文將從建設(shè)階段質(zhì)量管理、生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控與維護(hù)、總結(jié)推廣操作技巧與技術(shù)革新、工藝環(huán)節(jié)的優(yōu)化四個(gè)方面分別對(duì)怎樣提高5 000t/d熟料線余熱發(fā)電運(yùn)行指標(biāo)做一介紹,希望能夠?yàn)樽x者提供一些有參考價(jià)值或值得借鑒的管理經(jīng)驗(yàn)。

1項(xiàng)目建設(shè)期間對(duì)工程質(zhì)量的全力管控

余熱發(fā)電機(jī)組設(shè)備的運(yùn)行狀況平穩(wěn)、安全,早日達(dá)到設(shè)計(jì)的產(chǎn)能,應(yīng)該從源頭抓起,把好項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量關(guān),把底子打好,這是實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的最關(guān)鍵的第一步。

1.1力求優(yōu)化設(shè)計(jì)施工方案

在余熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)期間,我們各專業(yè)技術(shù)人員共同結(jié)合安裝實(shí)際情況,對(duì)余熱發(fā)電項(xiàng)目的圖紙資料進(jìn)行審核。從有利于設(shè)備運(yùn)行、方便維護(hù)及降低生產(chǎn)成本的角度出發(fā),查找需要增加或改進(jìn)的設(shè)備選型或工藝環(huán)節(jié)不合理的問(wèn)題共計(jì)16項(xiàng),力求進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。安裝工程施工階段,嚴(yán)格對(duì)施工方案、調(diào)試方案進(jìn)行詳細(xì)的審核。多次對(duì)施工方案進(jìn)行了科學(xué)合理的改進(jìn)與修訂,確保施工方案能夠切實(shí)的為施工提供管理和技術(shù)上的有效支持。

1.2嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)

堅(jiān)持嚴(yán)把進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備檢驗(yàn)關(guān)。從源頭抓起,堅(jiān)決杜絕任何不合格的差次品進(jìn)入工地或應(yīng)用于工程之中。如協(xié)調(diào)更換三無(wú)高壓電纜頭10余套,使高壓電纜熱縮終端頭施工質(zhì)量得以保證。強(qiáng)化工程質(zhì)量的檢驗(yàn),加大對(duì)隱蔽工程(如電氣及自動(dòng)化接地網(wǎng)工程)、主機(jī)設(shè)備安裝、保溫工程等重點(diǎn)環(huán)節(jié)施工的監(jiān)控力度,嚴(yán)格要求施工單位按照?qǐng)D紙要求和國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定及監(jiān)理程序進(jìn)行施工及組織驗(yàn)收。堅(jiān)持做到逐臺(tái)設(shè)備、逐個(gè)分項(xiàng)進(jìn)行篩網(wǎng)式檢查驗(yàn)收。

針對(duì)鍋爐、汽機(jī)等主機(jī)設(shè)備的安裝、調(diào)試,我們均安排了專人全程跟蹤監(jiān)督,既有效地保證了安裝質(zhì)量,提高了施工項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量的優(yōu)良率,又掌握了第一手技術(shù)資料。詳細(xì)的安裝參數(shù)為以后的主機(jī)設(shè)備運(yùn)行提供了完整的參考數(shù)據(jù)。

通過(guò)在工程建設(shè)時(shí)期的努力,滕州中聯(lián)9MW余熱發(fā)電機(jī)組能夠在較短的建設(shè)周期內(nèi)以高標(biāo)準(zhǔn)的安裝質(zhì)量投入運(yùn)行。機(jī)組投運(yùn)后,汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均較為理想,如汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)1~4W振動(dòng)值,在啟機(jī)過(guò)程過(guò)臨界點(diǎn)時(shí)振動(dòng)值均不超過(guò)20μm,正常運(yùn)行時(shí)隨負(fù)荷變化保持在6~10μm,軸瓦溫度也基本在50℃~60℃之間。

機(jī)組自投入使用以來(lái),從未因?yàn)榘惭b質(zhì)量等原因出現(xiàn)過(guò)停機(jī)事故。由于保溫工程監(jiān)管到位,余熱發(fā)電整個(gè)熱力系統(tǒng)鍋爐、汽機(jī)本體、熱力管道的熱損也很小,熱交換良好,主蒸汽與進(jìn)氣煙風(fēng)溫差在30℃~40℃之間。這一切為滕州中聯(lián)機(jī)組能夠高效率、高運(yùn)轉(zhuǎn)率運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2生產(chǎn)運(yùn)行期間強(qiáng)化設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控與維護(hù)管理,練好內(nèi)功,確保發(fā)電機(jī)組高質(zhì)量運(yùn)行

(1)以制度促管理,健立健全各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理制度,做到任何工作、行為都要有法可依、有章可循,確保設(shè)備運(yùn)行安全平穩(wěn)。

依據(jù)余熱發(fā)電各工種、崗位的特點(diǎn),編制、完善了電氣、鍋爐、汽機(jī)、化水、中控五個(gè)工種的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、安全操作規(guī)程、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位巡檢標(biāo)準(zhǔn),作為車間生產(chǎn)運(yùn)行的技術(shù)支持。完善了“兩票三制”管理制度,確保工作票制度、操作票制度、巡回檢查制度、設(shè)備潤(rùn)滑制度、設(shè)備定期切換制度等制度能夠?yàn)樵O(shè)備的安全操作與維護(hù)提供相應(yīng)的管理規(guī)范。

(2)加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控。

通過(guò)提高巡查質(zhì)量、加密巡查次數(shù),詳細(xì)記錄設(shè)備狀態(tài)。并通過(guò)各專業(yè)的運(yùn)行記錄,準(zhǔn)確詳實(shí)地把最能真實(shí)反映設(shè)備運(yùn)行狀況的有價(jià)值的運(yùn)行參數(shù)保存下來(lái),為生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備運(yùn)行狀況分析提供科學(xué)準(zhǔn)確的依據(jù),以便于員工在運(yùn)行操作中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的可不停機(jī)處理的故障與隱患,提高了余熱發(fā)電設(shè)備故障的預(yù)見能力,進(jìn)一步增強(qiáng)了制定相關(guān)事故防范措施的有效性和實(shí)用性。

(3)強(qiáng)化設(shè)備計(jì)劃性維護(hù)管理。

維護(hù)好設(shè)備,做好計(jì)劃性的設(shè)備檢修工作。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況,編制定檢計(jì)劃、備件計(jì)劃。做到小缺陷當(dāng)場(chǎng)處理消缺,大問(wèn)題合理統(tǒng)籌安排定期檢修。利用停機(jī)之余,加大消缺力度,通過(guò)維修、更換、改造等方式,徹底消除設(shè)備運(yùn)行隱患,杜絕“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象,確保安全發(fā)電和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,使發(fā)電設(shè)備保持在一個(gè)較高的運(yùn)轉(zhuǎn)率。

3加強(qiáng)技能培訓(xùn),提高操作技巧,提倡技術(shù)革新

3.1加強(qiáng)培訓(xùn),提高發(fā)電運(yùn)行人員操作技巧

歸納總結(jié)日常工作中的取得的一些能夠提高發(fā)電量的余熱電站設(shè)備的操作經(jīng)驗(yàn)和技巧。通過(guò)培訓(xùn),加以推廣,使員工在操作細(xì)節(jié)上能夠精益求精。實(shí)踐證明,這些看似可有可無(wú)的操作上的細(xì)微改變,往往會(huì)對(duì)提高發(fā)電量產(chǎn)生出乎意料之外的結(jié)果。

(1)在保證汽包水位正常時(shí)盡量通過(guò)調(diào)整給水泵速,減小給水壓力,提高鍋爐的換熱效果,提高飽和蒸汽量和飽和蒸汽品質(zhì)。因?yàn)榻o水泵壓力大鍋爐上水快換熱效果差,會(huì)減少飽和蒸汽量和影響飽和蒸汽品質(zhì),降低發(fā)電量。我公司一般汽包壓力控制在1.25MPa以內(nèi),水位控制在0~100mm的范圍。

(2)鍋爐進(jìn)口氣體溫度基本不變時(shí),穩(wěn)定主蒸汽壓力使其與汽輪機(jī)額定壓力基本相同,使主蒸汽在母管內(nèi)的流速盡量降低,盡量使從蒸發(fā)器到過(guò)熱器這部分蒸汽會(huì)在過(guò)熱器管道內(nèi)停留時(shí)間延長(zhǎng)一些,能更充分吸收過(guò)熱器熱量,提高過(guò)熱蒸汽的品質(zhì),從而提高過(guò)熱蒸汽的潛化熱。我公司主蒸汽壓力保持在1.0~1.05MPa最為合理,有利于發(fā)電。

(3)在滿足汽輪機(jī)前后汽封的工作壓力滿足要求,保證系統(tǒng)真空不變的情況下,盡量減小軸封加熱閥門開度穩(wěn)定均壓箱壓力,避免均壓箱壓力出現(xiàn)過(guò)高的狀態(tài),減小軸封加熱器疏水管凝結(jié)水流量,從而避免浪費(fèi)能用以做功的蒸汽,我公司目前均壓箱壓力保持在0.02MPa或略高一點(diǎn)。

3.2提倡技術(shù)革新,鼓勵(lì)小改小革

降低運(yùn)行成本通過(guò)實(shí)施一些技術(shù)創(chuàng)新,降低生產(chǎn)運(yùn)行成本。如增加射水箱放水循環(huán)再利用改造項(xiàng)目中,若想保持凝汽器的真空度在-90kPa以下,射水箱需 要維持一定的水溫,盡量不超過(guò)35℃。這就要求射水箱在水溫高時(shí),要經(jīng)常放熱水,補(bǔ)冷水。在射水箱回水管道增加1臺(tái)管道泵,將射水箱放水回收到循環(huán)水池再利用,降低了生產(chǎn)水耗、節(jié)約了發(fā)電成本,效果在夏季尤為明顯,每天回收射水箱放水近400m3,冬季也在200m3左右。

4通過(guò)對(duì)熟料生產(chǎn)線和余熱發(fā)電結(jié)合點(diǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,逐步提高余熱發(fā)電生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)

余熱發(fā)電與熟料生產(chǎn)線的生產(chǎn)狀況息息相關(guān)。試生產(chǎn)時(shí),公司就組織余熱發(fā)電和熟料線工藝技術(shù)人員、中控操作人員組成攻堅(jiān)技術(shù)小組,對(duì)制約系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素進(jìn)行了不間斷地深入分析、排查、改造,逐一解決了余熱發(fā)電產(chǎn)能受限的問(wèn)題,提高了生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)。

眾所周知,對(duì)于低參數(shù)的汽輪發(fā)電機(jī)而言,影響發(fā)電量的3個(gè)主要參數(shù),是過(guò)熱蒸汽的流量、壓力和溫度,其中過(guò)熱蒸汽流量對(duì)發(fā)電量起決定性影響,壓力和溫度對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)組熱能轉(zhuǎn)化為電能的機(jī)械效率有影響。遵循這個(gè)理念,我們?cè)诟G系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量、煤耗、電耗均盡可能不受影響的情況下,做了以下幾項(xiàng)工作,充分挖掘、發(fā)揮了回轉(zhuǎn)窯余熱的最大潛能,以提高窯頭窯尾鍋爐的過(guò)熱蒸汽產(chǎn)能。

滕州中聯(lián)回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的主要生產(chǎn)指標(biāo)為:日產(chǎn)量5 800~6 000t;噸熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗105kg以下;熟料分步電耗33kWh/t、熟料綜合電耗55kWh/t。

4.1加強(qiáng)余熱發(fā)電與熟料線中控操作員的交流溝通

余熱發(fā)電與回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)是唇齒相依的關(guān)系,發(fā)電中控操作人員與熟料線中控操作人員必須做到默契配合,勤調(diào)、微調(diào),有效控制。對(duì)各自工藝狀況的變化,要相互及時(shí)通報(bào),以便于雙方特別是余熱發(fā)電操作員,能夠及時(shí)根據(jù)工藝狀況的變化、煙風(fēng)溫度的變化,通過(guò)調(diào)整進(jìn)出風(fēng)及旁路閥門開度等參數(shù),合理控制負(fù)荷,在不影響熟料線正常生產(chǎn)的情況下力爭(zhēng)做到余熱發(fā)電穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。可通過(guò)一系列的措施,使雙方操作員能夠明確的感覺(jué)到相互是榮辱與共的共同體的意識(shí),如可用余熱發(fā)電與回轉(zhuǎn)窯操作員捆綁考核的做法,或是每個(gè)月噸熟料發(fā)電量最高的一個(gè)班的熟料線操作員和余熱發(fā)電操作員能共同獲得一定數(shù)額的特別獎(jiǎng)金來(lái)強(qiáng)化這一點(diǎn)。

4.2解決了生產(chǎn)初期,受熟料生產(chǎn)配料工藝限制,窯尾旁路風(fēng)門開度較大,余熱發(fā)電窯尾鍋爐產(chǎn)能發(fā)揮不足的問(wèn)題

由于我們公司回轉(zhuǎn)窯喂料量較高,日均喂料量在395~405t/h之間。高喂料量決定了預(yù)熱器一級(jí)筒出口風(fēng)溫不是太高,正常情況下在295℃~305℃左右。余熱發(fā)電投運(yùn)初期,熟料線原料配料使用的濕粉煤灰水分過(guò)大,水分在35%左右。輥壓機(jī)系統(tǒng)需要較大的熱風(fēng)量烘干物料、維系生產(chǎn),出輥壓機(jī)精細(xì)選粉機(jī)風(fēng)溫也相對(duì)控制的較高在75℃~80℃之間。為保證熟料線生產(chǎn),SP爐旁路風(fēng)門開度基本在40%~60%之間,造成窯尾SP爐熱風(fēng)實(shí)際進(jìn)量較小,窯尾鍋爐出力不足,窯尾鍋爐蒸發(fā)量只能達(dá)到鍋爐設(shè)計(jì)指標(biāo)的1/3~1/2期間機(jī)組發(fā)電量較低,發(fā)電機(jī)平均功率7 600kW左右。

由于窯尾煙溫較低的工藝狀況較難改善,我們就通過(guò)與熟料線工藝技術(shù)人員的共同分析與現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),制定3點(diǎn)措施改善窯尾旁路風(fēng)門開度較大的不利因素的影響:

(1)逐步摸索,將出輥壓機(jī)精細(xì)選粉機(jī)風(fēng)溫逐漸降低在60℃~65℃左右,這樣的溫度不會(huì)對(duì)輥壓機(jī)系統(tǒng)的正常生產(chǎn)帶來(lái)太大的影響。

(2)對(duì)所用濕粉煤灰進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行7~10天的晾曬控水,待水分降到20%以下時(shí),再投入生產(chǎn)使用。

(3)采用高鋁鐵礦石代替粉煤灰,高鋁鐵礦石含水量在8%左右,而且對(duì)生產(chǎn)工藝、熟料質(zhì)量還會(huì)有正面的影響。

通過(guò)對(duì)熟料線輥壓機(jī)系統(tǒng)的工藝優(yōu)化,極大的減少了輥壓機(jī)系統(tǒng)對(duì)熱風(fēng)量的需求。目前窯尾旁路閥門基本處于全關(guān)狀態(tài),緊靠SP爐的190℃左右的出風(fēng)溫度就能滿足輥壓機(jī)系統(tǒng)的工藝要求,窯尾鍋爐過(guò)熱蒸汽產(chǎn)能基本保持在23~24t左右,基本達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),對(duì)于提高發(fā)電量有明顯作用。

4.3改善窯頭余熱鍋爐產(chǎn)氣能力

在窯頭AQC爐環(huán)節(jié),我們通過(guò)控制篦冷機(jī)篦速,改變料層厚度,提高了進(jìn)AQC爐的煙風(fēng)溫度,顯著提高了窯頭鍋爐的出力。

在余熱發(fā)電投運(yùn)初期,我公司篦冷機(jī)三段篦速一般控制在8.5r/min、14.5r/min、16.0r/min左右,后來(lái)經(jīng)過(guò)不斷的摸索嘗試,我們將篦冷機(jī)三段篦速控制在8.2r/min、13.5r/min、14.5r/min左右,穩(wěn)定1段篦速,降低2段、3段篦速,在最大提高了篦冷機(jī)料層厚度,同時(shí)適當(dāng)?shù)靥岣唧骼錂C(jī)冷卻風(fēng)機(jī)風(fēng)量,明顯提高了篦上室及二次風(fēng)溫、風(fēng)量。相對(duì)合理的熟料厚度,既不至于影響篦冷機(jī)輸送能力,還能夠使熟料不會(huì)被風(fēng)吹得過(guò)于懸浮,而能充分的進(jìn)行熱交換,達(dá)到快速冷卻的目的。在這種工況下,生產(chǎn)線出熟料破碎機(jī)的熟料溫度能保持在60℃~70℃之間,冷卻效果良好。

這些操作細(xì)節(jié)的改變,使窯頭AQC爐進(jìn)風(fēng)溫度從360℃~380℃提高到了410℃~430℃,煙風(fēng)溫度、風(fēng)量的改善,使窯頭鍋爐的蒸發(fā)量也基本達(dá)到并超過(guò)了設(shè)計(jì)產(chǎn)能22.2t,補(bǔ)氣流量也可達(dá)到3t左右,大大提高機(jī)組發(fā)電能力。但需要注意的是在料層厚度的增加,會(huì)增加篦冷機(jī)液壓缸的受力,需要相關(guān)崗位人員勤檢查,關(guān)注其運(yùn)行狀況。

4.4緩解了因熟料生產(chǎn)線用電負(fù)荷低,造成的余熱發(fā)電部分時(shí)段發(fā)電負(fù)荷受限的問(wèn)題

因滕州中聯(lián)水泥磨系統(tǒng)、石灰石破碎機(jī)系統(tǒng)、輥壓機(jī)系統(tǒng)經(jīng)常避峰生產(chǎn)。熟料線回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)用電負(fù)荷只有約10 000kW多一些,若僅回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)運(yùn)行,總降壓電站剩余負(fù)荷只有1 000~2 000kW,功率因數(shù)難以控制,電網(wǎng)電能質(zhì)量差,并存在因調(diào)節(jié)不及時(shí),而導(dǎo)致倒送電的危險(xiǎn)。

我們采取的解決措施:

(1)合理調(diào)度,通過(guò)生產(chǎn)調(diào)度對(duì)各生產(chǎn)系統(tǒng)避風(fēng)時(shí)間的統(tǒng)一調(diào)度。盡可能在水泥磨不開的情況下,避免石破系統(tǒng)、輥壓機(jī)系統(tǒng)、煤磨系統(tǒng)出現(xiàn)同時(shí)停機(jī)的情況,確保用電負(fù)荷各時(shí)段分配合理。在啟停大型設(shè)備的時(shí)候及時(shí)通知總降及發(fā)電中控人員,以便于能夠及時(shí)調(diào)整。

(2)提高發(fā)電中控操作員及總降壓電站值班人員的操作能力,對(duì)出現(xiàn)系統(tǒng)負(fù)荷過(guò)低的狀況提前預(yù)判,通過(guò)及時(shí)調(diào)整發(fā)電機(jī)有功無(wú)功的比例、掌握好投退各電力室高低壓電容器的時(shí)間,避免總降系統(tǒng)功率因數(shù)超范圍、過(guò)頻的波動(dòng)。

通過(guò)以上措施,總降系統(tǒng)電能質(zhì)量得以改善,余熱發(fā)電在最大限度上提高了發(fā)電能力。

5結(jié)論

只有在項(xiàng)目建設(shè)階段就開始加大關(guān)注力度,確保工程質(zhì)量,然后在生產(chǎn)運(yùn)行階段實(shí)施制度化管理、精細(xì)化管理,保持設(shè)備高運(yùn)轉(zhuǎn)率。再通過(guò)不斷地摸索、磨合、充分挖掘潛能,使余熱發(fā)電和熟料生產(chǎn)找到一個(gè)最佳的平衡點(diǎn),在不增加生產(chǎn)成本的前題下雙方產(chǎn)能、效益均能達(dá)到最大化,實(shí)現(xiàn)雙贏,這才是水泥企業(yè)熟料生產(chǎn)與余熱發(fā)電的最終目標(biāo)。

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