2017-06-17 11:03:56 來源:登封市嵩基水泥有限公司 琚瑞喜

4500t/d熟料生產(chǎn)線控制SO2排放的實踐

  1 原燃材料的成分

  新型干法水泥熟料煅燒需要的原燃材料石灰質(zhì)(石灰石)、硅質(zhì)(砂巖、煤矸石)、鐵質(zhì)(鉛鋅渣)原料及原煤中都含有或多或少的硫成分,煅燒過程中產(chǎn)生的SO2是大氣主要污染物因素之一。所以,在熟料煅燒過程中,控制SO2排放量是一項重要工作。我公司原燃材料的化學(xué)分析見表1和表2。

表1 原料的化學(xué)成分%



表2 煤矸石和原煤(無煙煤與煙煤比例為1∶1)的工業(yè)分析
  2 煅燒操作過程中風(fēng)、煤、料、窯速和溫度的匹配

  1)窯頭和分解爐用煤量取決于生料喂料量,系統(tǒng)風(fēng)量取決于用煤量,窯速與喂料量同步,更取決于窯內(nèi)物料的煅燒狀況。所以,風(fēng)、煤、料和窯速既相互關(guān)聯(lián),又相互制約。對于一定的喂料量,頭、尾煤少了,物料預(yù)燒不好,燒成帶溫度提不起來,容易跑生料;煤多了,系統(tǒng)溫度太高,物料易被過燒,窯內(nèi)容易產(chǎn)生結(jié)圈、結(jié)蛋,預(yù)熱器系統(tǒng)容易形成結(jié)皮和堵塞,煤粉不完全燃燒產(chǎn)生SO2;風(fēng)少了,煤粉燃燒不完全,系統(tǒng)溫度低,在這種情況下再多加煤,溫度還是提不起來,CO含量增加,產(chǎn)生大量的SO2。在風(fēng)、煤、料一定的情況下,窯速太快生料黑影就逼近窯頭,易跑生料;窯速太慢,則窯內(nèi)料層厚,生料預(yù)燒不好,窯內(nèi)通風(fēng)不好,容易產(chǎn)生短火急燒形成黃心熟料,熟料f-CaO含量高。為此,風(fēng)、煤、料和窯速的合理匹配是穩(wěn)定燒成系統(tǒng)熱工制度、提高窯的快轉(zhuǎn)率和系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率以及窯產(chǎn)量高、熟料質(zhì)量好、煤耗低的關(guān)鍵所在。

  2)系統(tǒng)塌料引起的SO2超標(biāo)。預(yù)熱器系統(tǒng)塌料,系統(tǒng)風(fēng)斷路,造成煤在缺氧的情況下,燃燒慢或者不燃燒,SO2瞬間濃度高達(dá)1000mg/Nm3,這時需要快速將喂料量減到80%,拉風(fēng)量不減,篦冷機(jī)(第三代)1、2段各推快1~2次/min,讓煤粉盡快充分燃燒,SO2會在10min內(nèi)降至100mg/Nm3左右。需要注意在SO2降低的同時,NOx會提高,需提前增加氨水噴入量,避免NOx超標(biāo)。

  3)原煤發(fā)熱量比日常低或為提高溫度而多加煤(分解爐加煤溫度也不升高),原煤發(fā)熱量比日常偏低時,因為拉風(fēng)量、喂料量正常的情況下,煤粉燃燒不好,會出現(xiàn)分解爐喂煤越多,出口溫度越低的現(xiàn)象,這時減煤分解爐出口溫度反而會升高,就說明分解爐煤加多了,相對SO2會升高,NOx會偏低。遇到這種情況就需要減產(chǎn)煅燒,減產(chǎn)不減風(fēng),相對拉風(fēng)偏大,SO2排放量會逐漸降低。

  4)煤秤下煤不穩(wěn),會出現(xiàn)煤粉燃燒一股一股的現(xiàn)象,拉風(fēng)量和喂料量是穩(wěn)定的,煤粉的燃燒同樣會出現(xiàn)有時偏多的現(xiàn)象,SO2高低波動,甚至出現(xiàn)超標(biāo)的現(xiàn)象。

  5)分解爐出口溫度控制偏低(860℃以下),煤粉因燃燒不完全,同樣會出現(xiàn)SO2翻倍偏高的現(xiàn)象。這時也需要降低喂料量至80%,待分解爐出口溫度升至880℃以上,穩(wěn)定煤粉燃燒所需的溫度后方可恢復(fù)投料量。所以,要把分解爐出口溫度控制在880~890℃,特別是煤質(zhì)波動時要穩(wěn)定分解爐出口溫度,一般煅燒過程中SO2波動都是煤粉沒有燃燒完全所致。

  3、硫堿比失調(diào)的影響

  水泥熟料硫堿比的正常范圍在0.8~0.9,如果硫堿比小于1,則堿含量高,揮發(fā)性化合物在回轉(zhuǎn)窯和預(yù)熱器之間會不斷地循環(huán)富集,影響窯的煅燒,降低熟料質(zhì)量;如果硫堿比大于1,則硫含量較高,過多的氯離子和硫酸根離子會與鈣反應(yīng)生成氯化鈣和硫酸鈣等物質(zhì),使熟料的鈣含量減少,不但降低熟料硅酸鹽礦物成分,降低熟料強(qiáng)度,還會增加SO2的排放量,SO2會提高10~20mg/Nm3。

  4、工藝布置的影響

  1)煤磨在窯尾布置的,要在高溫風(fēng)機(jī)出口取熱風(fēng),一般要取高溫風(fēng)機(jī)出口風(fēng)量的10%,也就是說煤粉制備可以吸收10%的SO2排放量,所以,我公司煤磨運(yùn)行比避峰停機(jī)期間SO2降低30~40mg/Nm3。

  2)生料磨(中卸球磨、立磨和輥壓機(jī))。立磨一般需要噴水10~15t/h來穩(wěn)定磨盤上的料層,可以減少SO2排放量,在控制SO2排放方面,立磨比中卸球磨和輥壓機(jī)終粉磨占優(yōu)勢。我公司生料輥壓機(jī)終粉磨沒有這個優(yōu)勢,就在高溫風(fēng)機(jī)出口管道用霧化噴槍噴水2~4t/h,SO2同樣可以降低30~40mg/Nm3。

  3)窯尾系統(tǒng)的控制。高溫風(fēng)機(jī)出口廢氣盡量全部通過生料磨,廢氣中的SO2通過生料中的CaO進(jìn)行脫硫,但是高溫風(fēng)機(jī)出口廢氣都通過生料磨,應(yīng)考慮是否會影響窯系統(tǒng)的通風(fēng)。我公司就存在這樣的問題,通過增濕塔或旁路放一部分風(fēng)(閥門開15%),高溫風(fēng)機(jī)頻率(39Hz→38 Hz)和電流(130A→120A)下降,系統(tǒng)負(fù)壓減小,C1溫度上升,SO2降低,這就說明系統(tǒng)拉風(fēng)通暢,煤粉燃燒完全,窯況良好,NOx在可控的情況下會偏高。廢氣通過生料磨和旁路放風(fēng)是需要平衡的,通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)旁路放風(fēng)閥門開度(15%左右)可以減少SO2的排放量。

  4)分解爐煤粉的燃燒。分解爐煤粉燃燒也是控制SO2排放量的關(guān)鍵,前面提到煤粉是否完全燃燒,直接影響SO2排放量。我公司分解爐喂煤是直管式,考慮到煤粉成股入分解爐內(nèi),短時間內(nèi)不易散開,把原來直管式喂煤改成了旋流式喂煤;原來的4根煤管改為6根煤管,煤粉分散多點(diǎn)入分解爐,有利于煤粉燃燒和燃盡。

  5、其他脫硫措施

  我公司除通過采取工藝操作措施以外,還采用以下脫硫措施。1)高溫風(fēng)機(jī)出口處增設(shè)噴槍9根(多點(diǎn)噴入避免濕底),用工業(yè)小蘇打溶液2t/h,0.08%的濃度,即可降低SO2排放量50mg/Nm3左右。

  2)窯尾回灰直接入窯。窯尾回灰中的CaO一般為45%左右,比生料中的CaO高3%,更有利于脫硫,約35t/h熱回灰直接入窯,還可以降低入庫再入窯的循環(huán)電耗,通過實踐,窯尾回灰直接入窯也可以降低SO2 排放量30mg/Nm3左右。

  3)啟用增濕塔噴水設(shè)施。當(dāng)生料輥壓機(jī)避峰或故障停機(jī)時,要立即啟用增濕塔噴水設(shè)施,廢氣全部通過增濕塔。實踐證明50m3/h的噴水量可以降低SO2排放量100mg/m3左右。生料輥壓機(jī)正常生產(chǎn)期間,若SO2排放偏高,可以將入生料輥壓機(jī)冷風(fēng)閥開至98%,確保生料輥壓機(jī)供風(fēng)量,增濕塔閥門開至30%,開啟增濕塔噴水(20m3/h),SO2排放量能降低 80mg/Nm3左右。

  6、結(jié)束語

  我公司在現(xiàn)有原燃材料的基礎(chǔ)上,通過改善工藝操作和增設(shè)脫硫設(shè)施等方式,將生產(chǎn)中SO2的排放量穩(wěn)定在100mg/m3左右,滿足了排放要求(≤200mg/m3)。

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