2018-10-11 08:42:27 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

超低排放 改造后的電收塵輕松實(shí)現(xiàn)

  國(guó)家政策對(duì)大氣污染排放的要求日益嚴(yán)格,根據(jù)《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)要求,現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起窯頭窯尾的粉塵排放濃度限值為30mg/m3,部分地區(qū)小于20mg/Nm3。河南省已于2018年10月開始執(zhí)行水泥行業(yè)顆粒物不大于10mg/Nm3的排放標(biāo)準(zhǔn)。水泥行業(yè)粉塵實(shí)施超低排放的要求,也將已為期不遠(yuǎn),早期設(shè)計(jì)的電收塵器已不能滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。

  除塵器的大致除塵原理是利用強(qiáng)電場(chǎng)使氣體電離,產(chǎn)生電暈放電,進(jìn)而使粉塵荷電,并在電場(chǎng)力的作用下,將粉塵從氣體中分離出來(lái)的除塵裝置,電除塵器較其它除塵方式有很多優(yōu)點(diǎn):能處理大流量氣體及高溫或腐蝕性氣體、設(shè)備機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單、耐高溫,目前電除塵器在水泥行業(yè)的應(yīng)用仍然很廣泛。但在目前實(shí)施的新排放標(biāo)準(zhǔn)下,早期按50mg/Nm3排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)配置的電除塵器,在現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)中,遇到高比電阻粉塵或工況不穩(wěn)定的情況下,電除塵器的除塵效率已很難應(yīng)對(duì)和滿足新的排放標(biāo)準(zhǔn)。

  中國(guó)建材湖州煤山南方水泥,擁有2500T/D生產(chǎn)線兩條,窯頭窯尾均采用電收塵,在國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前,是等待新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后倒逼企業(yè)進(jìn)行超低排放改造,還是江蘇一品主動(dòng)進(jìn)行改造嘗試?在對(duì)電除塵器進(jìn)行電改電超低排放技術(shù)改造前,江蘇一品組織相關(guān)部門,多次對(duì)國(guó)內(nèi)外各類除塵方案和技術(shù)進(jìn)行研究判析,在電改袋、電改電、電袋復(fù)合三種方案中,我們經(jīng)過(guò)多次討論和審慎考察,最終大膽確定了選用“電改電”來(lái)嘗試做超低排放的改造方案!

  現(xiàn)將改造過(guò)程中所嘗試的技術(shù)路線進(jìn)行淺顯論述并將改造效果與大家共同分享:

  首先,江蘇一品技術(shù)團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)的分析了影響水泥窯電收塵器除塵效率的主要因素,認(rèn)為水泥窯電收塵器的除塵效率除了與除塵器初始設(shè)計(jì)的排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)外,在很大程度上還與內(nèi)部結(jié)構(gòu)的完好、電氣控制系統(tǒng)的技術(shù)性能、粉塵特性等有關(guān)重要的關(guān)聯(lián)性。

  針對(duì)影響電除塵器除塵效率的幾大因素,煤山南方水泥制訂了以下幾個(gè)步驟,對(duì)電除塵器進(jìn)行了技術(shù)改造:

  湖州煤山南方水泥改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比

  一、除塵器本體:

  除塵器本體內(nèi)部:

  1、將一、二電場(chǎng)陰極線由原來(lái)的V15線全部更換成一種新型電暈線,第三電場(chǎng)陰極線由原來(lái)的V15線全部更換成圓鋼V15加強(qiáng)線。

  新型電暈陰極線,它根據(jù)放電強(qiáng)度及電流密度分布的均勻性程度的差異具有不同的作用,電暈線的選用至關(guān)重要,針對(duì)不同特點(diǎn),技術(shù)上對(duì)電暈線的關(guān)鍵要求有兩點(diǎn),一是牢固可靠,二是電氣性能好,新型電暈線,保證在運(yùn)行中不斷線,而且它的電暈電流大,起暈電壓低,尤其重要的對(duì)提高陽(yáng)極板的有效利用率和防止反電暈的產(chǎn)生效果十分明顯,由于它主要靠芒刺尖端放電,電風(fēng)強(qiáng)烈,所以即使在高粉塵濃度條件下,也不會(huì)產(chǎn)生電暈封閉。

  在第一、二電場(chǎng),由于含塵量較高,采用電暈電流大的新型電暈線,其芒刺附近電風(fēng)強(qiáng)烈,所以可有效的防止第一、二電場(chǎng)的電暈封閉現(xiàn)象。提高對(duì)經(jīng)過(guò)一二電場(chǎng)粉塵的荷電效率,使粉塵在經(jīng)過(guò)一二電場(chǎng)時(shí),即能完成80-90%的除塵效率;

  第三電場(chǎng)則采用電流密度均勻性程度極好的V15加強(qiáng)極線,防止高比電阻狀況下的反電暈或局部反電暈現(xiàn)象的發(fā)生,也不會(huì)因過(guò)大的電暈電流而使振打清灰更為困難。

  2、對(duì)陽(yáng)極系統(tǒng)陽(yáng)極板進(jìn)行補(bǔ)、焊、加固,對(duì)限位卡子、板底部緊固螺栓檢修,對(duì)極排定位、極排同極距、平面度調(diào)整等進(jìn)行檢修。

  3、陰極加熱系統(tǒng)檢修,陰極懸掛裝置清理,絕緣套管檢修;陰極框架檢修;異極距檢測(cè)與調(diào)整等。

  4、對(duì)入口分布板進(jìn)行校正檢修;

  氣流分布的均勻程度,直接關(guān)系到除塵效率,特別是在高粉塵濃度、高比電阻及高除塵效率的要求下,氣流分布的均勻性程度顯得尤為重要,為了使流入電場(chǎng)的含塵氣體均勻經(jīng)過(guò)電場(chǎng),必須對(duì)入口分布板進(jìn)行檢修和校正。

  5、絕緣子、瓷轉(zhuǎn)軸保護(hù)措施

  一般工況起動(dòng)低負(fù)運(yùn)行時(shí),此時(shí)進(jìn)入電除塵器的煙氣溫度低、負(fù)壓低,煙塵容易吸附在瓷軸和絕緣子上,如除塵器開始升壓投運(yùn),則容易產(chǎn)生瓷套、瓷軸被高壓擊穿,必須采用給瓷套、瓷軸設(shè)置熱風(fēng)吹掃裝置,使油霧與低溫進(jìn)入不到瓷套、瓷軸所在空間,此外對(duì)絕緣子小室單獨(dú)加熱,并設(shè)置準(zhǔn)確的溫控裝置,一方面保證了絕緣子室加熱穩(wěn)定性和可靠性,另一方面,由于加熱范圍減少,有效地延長(zhǎng)了電加熱器的壽命,減少電除塵器的耗電。

  6、對(duì)三電場(chǎng)部分部位進(jìn)行特殊處理,防止拉鏈機(jī)漏風(fēng)將粉塵從下料槽不經(jīng)電場(chǎng)逃逸到出風(fēng)口,隨氣流排出。

  除塵器本體外部:

  必須保證殼體完好,對(duì)破損漏風(fēng)現(xiàn)象進(jìn)行有效檢修。殼體保溫方面,為了防止電收塵器內(nèi)氣體結(jié)露,我們煤山南方對(duì)電收塵器外殼敷設(shè)的保溫層,選用巖棉氈或新型超細(xì)玻璃棉氈等材料進(jìn)行保溫,使用后效果良好。對(duì)灰斗和頂蓋的保溫最為重要,如灰斗保溫不好易引起下灰不暢。所以頂蓋保溫除保證保溫層厚度和嚴(yán)密不漏風(fēng)外,我們采取在沉淀極懸掛角鋼上鋪一層3mm厚鋼板,然后在鋼板上鋪一層100mm厚的巖棉氈,以增加保溫和密封效果,防止氣流進(jìn)入沉淀極上部與頂蓋之間的無(wú)電場(chǎng)區(qū)造成氣流短路。

  二、振打部分:

  振打部分是電收塵重要的工作部件之一,其工作狀態(tài)和振打周期、頻率、強(qiáng)度的大小對(duì)收塵效率起著重要作用。沉積在電除塵器收塵極表面上的粉塵量,對(duì)收塵效果具有很大影響,尤其是窯頭,有時(shí)粉塵的高比電阻會(huì)導(dǎo)致其粘附性增大,這樣會(huì)導(dǎo)致需要提高除塵器振打強(qiáng)度以清除電極上的粉塵層,這也將造成正常情況下的二次揚(yáng)塵加大,最終降低了除塵器除塵效率。如果振打方式設(shè)計(jì)不科學(xué),振打傳導(dǎo)力不足,清灰效果差,很大程度上影響電暈釋放。

  1、我們采用將陰極頂部振打改為側(cè)部繞臂錘振打。該結(jié)構(gòu)振打落點(diǎn)準(zhǔn)確且可靠有力,陰極振打改為此結(jié)構(gòu)方式后,使用效果良好。

  2、打破傳統(tǒng)振打方式,設(shè)計(jì)最佳振打周期和時(shí)序,對(duì)振打系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化,采用陰陽(yáng)極振打交叉進(jìn)行,前后電場(chǎng)分時(shí)及降功振打等措施,使極板極線始終保持在最佳電暈狀態(tài);

  3、對(duì)第三電場(chǎng)實(shí)行短時(shí)快頻振打,消除二次揚(yáng)塵,減少粉塵從未尾電場(chǎng)排出的機(jī)率。

  三、控制電源:

  我們生產(chǎn)線原使用控制電源為工頻,功率偏小,電源技術(shù)采用簡(jiǎn)單的直流波形輸出,運(yùn)行電壓偏低,對(duì)粉塵荷電效率不高,無(wú)法有效解決高比電阻粉塵及應(yīng)對(duì)反電暈工況,只能滿足國(guó)家原來(lái)的排放標(biāo)準(zhǔn),在新的排放標(biāo)準(zhǔn)下,根本無(wú)法達(dá)標(biāo)排放。水泥窯電除塵器,要想提高除塵效率,達(dá)到超低排放,除塵器本體的技術(shù)改造是重要基礎(chǔ),但是除塵電源的選擇,卻是重要的關(guān)鍵因素,除塵電源的技術(shù)先進(jìn)與否,關(guān)系到整體除塵效率核心問(wèn)題!

  江蘇一品環(huán)保董事長(zhǎng)袁樹偉

  在確定選用電改電方案前,我們對(duì)除塵電源進(jìn)行了專項(xiàng)考察,查閱了國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的除塵電源技術(shù),考察了國(guó)內(nèi)多家除塵電源生產(chǎn)企業(yè),經(jīng)技術(shù)專業(yè)比較,多方論證,最終選擇了由江蘇一品環(huán)保研發(fā)生產(chǎn)的與國(guó)外先進(jìn)除塵電源技術(shù)同步的“YP-BD-M型智能變頻脈沖電源”。

  窯頭粉塵比電阻曲線

  我們?cè)械墓ゎl電源工作頻率為50HZ,采用直流供電,控制系統(tǒng)進(jìn)行可控硅調(diào)壓時(shí),供電不連續(xù),無(wú)法應(yīng)對(duì)高比電阻粉塵,且工作電壓僅可達(dá)到達(dá)30-40KV,更換成新的“智能變頻脈沖電源”后,電場(chǎng)電壓已可以提升至60-72KV;運(yùn)行電流比原工頻電源提高了1.5-2倍,火花后電壓恢復(fù)快。由于智能變頻脈沖電源采用直流疊加高幅值的脈沖,峰值電壓高,單位空間內(nèi)被激發(fā)的電子密度大,更加有效轟擊粉塵粒子表面,從而使粉塵獲得更快的趨近速度,讓帶負(fù)電的粉塵到達(dá)陽(yáng)極后,緩慢中和變成中性粉塵,有利于振打后粉塵剝離落入灰斗,提高除塵效率。在提高電場(chǎng)電壓的同時(shí),能有效提高對(duì)高比電阻粉塵和細(xì)微粒徑粉塵的荷電效率,大幅提高了電場(chǎng)的除塵效率,減少粉塵排放。

  四、粉塵比電阻調(diào)節(jié):

  電除塵器工作適宜的粉塵比電阻范圍是10^4-10^11Ω.cm,而窯頭余熱利用鍋爐投運(yùn)之后,煙氣溫度從200℃以上降至90~130℃,粉塵比電阻從<10^11Ω·cm上升到>10^12Ω·cm,如附圖,煙氣溫度在90~130℃范圍內(nèi),粉塵比電阻正處于極大值附近,只有適當(dāng)增加煙氣中的濕度,使得粉塵比電阻降低到合適的范圍,除塵效率才能相應(yīng)提高。

  改造前后的在線監(jiān)測(cè)對(duì)比

  粉塵比電阻的合適阻值,直接關(guān)系到除塵效率,因煤山南方水泥地處浙江長(zhǎng)興地區(qū),全年氣候濕潤(rùn),粉塵比電阻比較適中,暫無(wú)需進(jìn)行煙氣調(diào)質(zhì)。每個(gè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)線所處地理環(huán)境及氣候因素,尤其是北方和西部地區(qū),在進(jìn)入秋冬季,空氣干燥和工況不穩(wěn)使入口溫度過(guò)高的時(shí)候,造成粉塵比電阻過(guò)高,容易導(dǎo)致排放超標(biāo),所有在對(duì)窯頭電除塵器進(jìn)行系列技術(shù)改造后,要想穩(wěn)定的達(dá)到超低排放,我們建議采用江蘇一品環(huán)保的“煙氣調(diào)質(zhì)技術(shù)專利(ZL 201610048096.8)”對(duì)窯頭除塵器入口粉塵進(jìn)行比電阻調(diào)節(jié),在工況不穩(wěn)或粉塵比電阻增高時(shí)開啟,作為備用調(diào)節(jié)手段和措施,對(duì)電除塵器入口粉塵進(jìn)行煙氣調(diào)質(zhì),提高粉塵荷電機(jī)率,達(dá)到將粉塵排放控制在標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

  通過(guò)以上幾條技術(shù)改造和措施,改造前后的粉塵排放變化,用環(huán)保部門的季度檢測(cè)報(bào)告和國(guó)控在線監(jiān)測(cè)與大家共享改造成果:

  煤山南方水泥本次技改中,除塵器本體檢修和改造,是利用停窯檢修期間完成的。為驗(yàn)證智能變頻脈沖電源的除塵效率,除塵電源是在生產(chǎn)期間進(jìn)行不停窯更換的,更換前在線監(jiān)測(cè)顯示粉塵排放為29.6 mg/Nm3,更換完成后,監(jiān)測(cè)儀顯示粉塵排放很快降低至4.5 mg/Nm3左右,除塵效果顯著且直觀真實(shí)!

  湖州槐坎南方水泥改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比

  目前,該套電除塵超低排放改造技術(shù)和方案,已由江蘇一品環(huán)保在90余條水泥生產(chǎn)線上應(yīng)用和驗(yàn)證,均獲得了非常顯著的效果。實(shí)踐證明,水泥行業(yè)原有的電除塵器,只要能確保除塵器本體各項(xiàng)工況完好,并對(duì)電場(chǎng)內(nèi)部加以技術(shù)改造,配合生產(chǎn)工藝的嚴(yán)格把控,選擇合適先進(jìn)的除塵電源,使粉塵達(dá)到超低排放,完全可以實(shí)現(xiàn)!

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