2021-08-10 09:19:12 來源:水泥人網(wǎng)

減少氨逃逸!中聯(lián)水泥的詳細(xì)解決方案來了…

一、改造背景
 
    日照中聯(lián)水泥擁有兩條2*2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,采用窯外預(yù)分解旋窯生產(chǎn)工藝。應(yīng)環(huán)保要求,2014年日照中聯(lián)水泥增加SNCR脫硝系統(tǒng)降低NOX排放。使用初期,NOX排放指標(biāo)為400mg/m³以下,脫硝氨水使用量1#窯約300Kg/h,2#窯約450Kg/h。在2017年NOX排放指標(biāo)調(diào)整為300mg/m³以下,1#窯約430Kg/h,2#窯約650Kg/h,下表是2014年至2018年脫硝氨水消耗統(tǒng)計(jì)。
 
    2014年至2018年脫硝氨水消耗統(tǒng)計(jì)表
 
 
    從上表統(tǒng)計(jì)可以看出,2017年NOX排放指標(biāo)調(diào)整為≤300mg/m³后,雙窯脫硝氨水使用量明顯升高。其中,1#窯升高140Kg/h,2#窯升高216Kg/h,最高瞬時(shí)用量達(dá)到1000Kg/h以上,造成生產(chǎn)成本升高的同時(shí)帶來較大安全隱患(棗莊某水泥廠2018年發(fā)生脫銷氨水閃爆事故,窯門直接飛出近5米遠(yuǎn)),并且?guī)戆碧右菰黾訂栴}。
 
二、原因分析
 
    熟料煅燒過程中NOX生成原理:燃料燃燒過程中,高溫下由助燃空氣中的N2和O2化合形成。助燃空氣中的氮,在高溫下被氧化,其反應(yīng)所需要的活性氧原子也來源于氧分子的高溫裂解。
 
    其反應(yīng)方程式為:N2+O2—→2NO;NO+1/2O2—→NO2
 
    由燃料燃燒生成的NOX占熟料生產(chǎn)生成的的NOX總量的絕大部分。另外原料中含氮氧化物分解形成的NOX,在生成的NOX總量中,其占有比例很小。
 
    因此,在熟料生產(chǎn)過程中,NOX總量的大部分產(chǎn)生于回轉(zhuǎn)窯的煅燒過程,減少和還原回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)生的NOX是降低脫銷氨水使用量關(guān)鍵。因此,利用分解爐錐部還原區(qū)對(duì)NOX進(jìn)行還原能有效減少脫硝氨水用量。
 
    2CO+NO2—→2CO2+N2
 
    根據(jù)武漢理工大學(xué)謝峻林教授團(tuán)隊(duì)的數(shù)值模擬技術(shù),日照中聯(lián)水泥2#分解爐內(nèi)氣體流向如下圖:
 
 
    通過上圖,可以清晰的看到三次風(fēng)進(jìn)入分解爐錐體后,氣流有向下運(yùn)動(dòng)的軌跡,從而導(dǎo)致分解爐設(shè)計(jì)的還原區(qū)實(shí)際面積較小,并且三次風(fēng)帶來充足的O2使得尾煤燃燒較充分,無法產(chǎn)生足夠的還原劑CO,使得2#窯脫硝系統(tǒng)氨水使用量偏高。
 
三、確定改造方案
 
    結(jié)合日照中聯(lián)水泥實(shí)際情況,經(jīng)多次分析研究,日照中聯(lián)水泥決定先對(duì)2#窯三次風(fēng)管入爐位置進(jìn)行調(diào)整,將原先下傾15°入爐管道改造為接近水平入爐,改變?nèi)敕纸鉅t三次風(fēng)方向,增大分解爐錐體還原區(qū)體積。同時(shí)將原尾煤燃燒器離三次風(fēng)管較遠(yuǎn)的一只位置下移,實(shí)現(xiàn)分級(jí)燃燒,從而產(chǎn)生足夠的還原劑CO。
 
    施工圖紙如下:
 
 
 
四、改造效果
 
    2018年底,在錯(cuò)峰停機(jī)期間,對(duì)2#窯入分解爐三次風(fēng)管按照既定改造方案實(shí)施位移改造。根據(jù)計(jì)算,改造后分解爐錐體還原區(qū)面積從約12m³擴(kuò)大到約25m³。同時(shí),對(duì)回轉(zhuǎn)窯尾煤燃燒器位置進(jìn)行調(diào)整,從原先尾煤平行對(duì)向噴入分解爐,調(diào)整為一上一下噴入分解爐,實(shí)現(xiàn)分級(jí)燃燒。
 
    改造完成后,回轉(zhuǎn)窯于2019年3月15日恢復(fù)生產(chǎn),至6月1日錯(cuò)峰停機(jī),2#窯脫硝氨水使用量降至400Kg/h以下,較改造前氨水使用量減少約260Kg/h,改造效果良好。
 
    經(jīng)濟(jì)效益:按全年運(yùn)行210天,節(jié)省氨水使用量按260Kg/h計(jì)算,則年可節(jié)約氨水使用量210d*24h/d*260Kg/h/1000t/kg=1310t,氨水采購價(jià)格按710元/噸,年可節(jié)約氨水采購費(fèi)用1310t*710元/t=93萬元。
 
    2020年,NOX排放指標(biāo)調(diào)整為≤100mg/m³后,2#窯回轉(zhuǎn)窯脫銷氨水用量在500-550Kg/h,較改造前NOX排放指標(biāo)≤300mg/m³仍節(jié)約120Kg/h,使用效果良好。
 
五、結(jié)束語
 
    通過對(duì)2#回轉(zhuǎn)窯三次風(fēng)管入分解爐進(jìn)口角度改造,擴(kuò)大了還原區(qū)面積;通過尾煤燃燒器位置調(diào)整改造,實(shí)現(xiàn)尾煤分級(jí)燃燒,有利于還原劑CO的產(chǎn)生,從而大幅降低了脫銷氨水用量,不但降低了生產(chǎn)成本,還降低了安全風(fēng)險(xiǎn),減少了氨逃逸造成的二次環(huán)境污染。

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