2022-04-28 10:25:39 來(lái)源:水泥人網(wǎng)

400多條水泥熟料線面臨淘汰?詳解新能耗標(biāo)準(zhǔn),快速節(jié)電有妙招!

日前,為優(yōu)化水泥行業(yè)能耗水平,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB16780-2021)。新修訂的標(biāo)準(zhǔn)限額指標(biāo)將于今年11月1日起正式實(shí)施,其中的1級(jí)、2級(jí)和3級(jí)限額值分別對(duì)應(yīng)2012版標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)值、準(zhǔn)入值和限定值,相較于2012版標(biāo)準(zhǔn)有以下變化:

Tips:

新標(biāo)準(zhǔn)將帶來(lái)那些影響?

 

 

1

約75%左右產(chǎn)能的生產(chǎn)線可以達(dá)到能耗3級(jí)要求,其余約落后的25%產(chǎn)能可能作為淘汰主要目標(biāo);

2

只有約20%左右產(chǎn)能的生產(chǎn)線才能達(dá)到能耗2級(jí)要求,是新建和改擴(kuò)建水泥企業(yè)能耗準(zhǔn)入的最低要求;

3

只有約5%左右產(chǎn)能的生產(chǎn)線可以達(dá)標(biāo)能耗1級(jí)。

結(jié)

 

總的來(lái)說(shuō),相較于2012版標(biāo)準(zhǔn),新標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)要求提升大約3%~19%,水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)刻不容緩。

 

 

 

以水泥燒成段的電耗為例,燒成系統(tǒng)是水泥生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)企業(yè)效益影響最大的工序,然而,從能耗的角度來(lái)看,當(dāng)前水泥行業(yè)燒成系統(tǒng)的節(jié)能空間巨大。為什么這么說(shuō)呢,我們來(lái)一起看看水泥燒成段的電耗分布:

 

從上圖中可以看出,燒成系統(tǒng)的電能消耗絕大部分在氣流體傳送上,占到燒成系統(tǒng)總電耗的70%左右,即風(fēng)機(jī)對(duì)電能的轉(zhuǎn)化利用率主導(dǎo)了系統(tǒng)電耗的高低程度,決定了燒成系統(tǒng)單位熟料電耗的高低,因此熟料燒成系統(tǒng)的節(jié)能降耗關(guān)鍵點(diǎn)在氣流體傳送系統(tǒng)。

近年來(lái),隨著水泥技術(shù)裝備水平的進(jìn)步,燒成系統(tǒng)中設(shè)備阻力已有了顯著的降低。通過(guò)對(duì)燒成系統(tǒng)中超低阻、高效預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的深入研究和改造應(yīng)用,目前,五、六級(jí)預(yù)熱預(yù)分解系統(tǒng)的一級(jí)旋風(fēng)筒(C1)出口負(fù)壓可控制在4500~5500Pa;SP余熱鍋爐運(yùn)行阻力可控制在800~1000Pa,AQC余熱鍋爐運(yùn)行阻力可控制在600~800Pa;窯頭窯尾排風(fēng)機(jī)進(jìn)口負(fù)壓主要為廢氣通過(guò)袋除塵器濾料時(shí)產(chǎn)生的阻力,通過(guò)采用低阻高效濾料,窯頭(尾)袋除塵器的阻力由以往的1200~1500Pa已降到了600~1000Pa的水平。在實(shí)際生產(chǎn)中,氣體中粉塵性質(zhì)對(duì)濾料阻力有很大影響,尤其是窯尾袋除塵器,這就需要使用真正的低阻高效濾袋,并提高生產(chǎn)操作管理人員的水平,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

此前,西南水泥某子公司為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的號(hào)召,決定打造一條粉塵排放指標(biāo)低于5mg/Nm³以下的水泥熟料生產(chǎn)示范線。建造初期,為保證技改項(xiàng)目的順利進(jìn)行,該水泥企業(yè)組織相關(guān)人員開展技術(shù)交流,經(jīng)過(guò)多方考核,最終決定選擇使用GORE戈?duì)柟镜牡妥韪材V袋對(duì)原有的3800t/d熟料生產(chǎn)線袋收塵系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。

改造后的袋收塵系統(tǒng)經(jīng)過(guò)3個(gè)月的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)均出現(xiàn)了明顯的積極變化:

1

“高效節(jié)能”收塵系統(tǒng)壓差下降600Pa左右,每天可節(jié)電約2160kWh,按照每年生產(chǎn)線運(yùn)行300 d計(jì)算,全年僅尾排風(fēng)機(jī)電耗一項(xiàng)節(jié)電約33萬(wàn)元。

濾袋更換前后平均壓差對(duì)比

2

“低排放”:粉塵排放指標(biāo)平穩(wěn),排放量能夠穩(wěn)定在2.5-5mg/Nm3以內(nèi);

改造前后粉塵排放指標(biāo)對(duì)比

3

“低能耗”:改造后,尾排風(fēng)機(jī)運(yùn)行電耗降低23.5%。

改造前后尾排風(fēng)機(jī)電耗指標(biāo)對(duì)比

經(jīng)過(guò)與戈?duì)柟镜暮献?,該水泥企業(yè)的收塵系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目亮眼的節(jié)能效果引起了國(guó)內(nèi)外水泥行業(yè)的關(guān)注,日前,該項(xiàng)目作為世界水泥行業(yè)中的優(yōu)秀節(jié)能技改項(xiàng)目入選了《世界水泥》3月刊,這也是《世界水泥》本期期刊中唯一在列的中國(guó)項(xiàng)目。全球水泥行業(yè)最具權(quán)威性的主流性媒體的肯定,意味著中國(guó)收塵系統(tǒng)改造進(jìn)入新的高度。

《世界水泥》3月刊封面及相關(guān)報(bào)道

對(duì)此,西南水泥該子公司技術(shù)負(fù)責(zé)人表示:“眼下水泥行業(yè)能效限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行在即,節(jié)能技改已是大勢(shì)所趨,從技術(shù)層面上看,更換濾袋無(wú)疑是企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能轉(zhuǎn)型最簡(jiǎn)單有效的方法,更是促使此次收塵系統(tǒng)升級(jí)改造取得成功的最重要的一環(huán)。”

GORE®戈?duì)柛吣陀玫妥枇V袋,不僅能夠降低粉塵排放指標(biāo),還可以使系統(tǒng)運(yùn)行壓差更低,降低風(fēng)機(jī)的能耗,延長(zhǎng)濾袋的使用壽命,有效降低總運(yùn)營(yíng)成本,是水泥行業(yè)的一大“節(jié)能利器”!

如今,水泥行業(yè)節(jié)能降耗迫在眉睫。作為一家專注于材料科技的全球性公司,戈?duì)栕?973年首次研發(fā)出覆膜濾料以來(lái),一直走在濾袋領(lǐng)域的最前沿,不僅關(guān)注當(dāng)下水泥行業(yè)的最新動(dòng)態(tài),更著眼于幫助水泥等工業(yè)行業(yè)解決未來(lái)可能會(huì)遇到的種種挑戰(zhàn),這種市場(chǎng)的前瞻性是其它企業(yè)所無(wú)法比擬的。相信在戈?duì)柕某八季S引領(lǐng)之下,國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)在節(jié)能降耗方面會(huì)有更大的提升。

張總:18910037609 <p style="margin: 1em 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" text-indent:="" 2em;="" line-height:="" box-sizing:="" border-box="" !important;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">來(lái)源:戈?duì)枺ㄉ钲冢┯邢薰?nbsp;,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處,如未經(jīng)許可或未注明出處,將追究法律責(zé)任。

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):cementren;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190