2022-06-13 22:52:50 來源:水泥人網

提高1400KW!水泥廠余熱發(fā)電效率提升分享!

  2022年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年,是國企改革三年行動的收官之年,也是央企加快發(fā)展、追趕超越的關鍵之年,各大水泥企業(yè)積極貫徹集團戰(zhàn)略要求和管理原則,凝心聚力持續(xù)推進企業(yè)高質量發(fā)展,以優(yōu)異的成績喜迎黨的二十大召開。

  水泥行業(yè)各企業(yè)積極響應“雙碳”政策,推進傳統(tǒng)建材產業(yè)深入節(jié)能降耗系統(tǒng)升級。尤其是水泥廠配套的余熱發(fā)電系統(tǒng),運行到現(xiàn)在,或多或少都存在一些亟需升級改進的地方。

  某水泥企業(yè)一條設計產能4500t/d新型干法熟料生產線。生產線配套純低溫余熱系統(tǒng)于2014年6月投產,余熱發(fā)電系統(tǒng)配置為:窯頭AQC鍋爐(立式單壓)+窯尾SP鍋爐(立式單壓)+汽輪發(fā)電機組;窯頭窯尾鍋爐產生的過熱蒸汽混合后送入汽輪機發(fā)電機組發(fā)電。

  由于熟料生產條件的改變,余熱電站自投產以來各個參數(shù)指標遠低于設計值,目前余熱發(fā)電功率僅有7.1MW左右,遠低于設計發(fā)電功率9.0MW。

  為提高實際發(fā)電能力、節(jié)約能源、減少環(huán)境熱污染、進一步降低產品生產成本,企業(yè)委托大連九五高科新能源發(fā)展有限公司,對熟料燒成與余熱電站系統(tǒng)進行診斷查缺,在盡量利用原有設備設施的前提下對余熱電站系統(tǒng)進行優(yōu)化升級改造。

  九五高科技術人員對燒成系統(tǒng)與余熱發(fā)電系統(tǒng)進行熱工標定后,根據(jù)生產線的標定數(shù)據(jù)對燒成系統(tǒng)熱平衡、篦冷機配風系統(tǒng)、余熱發(fā)電系統(tǒng)熱平衡,三大系統(tǒng)進行分析計算,診斷主要問題如下:

  1、由于篦冷機配風及窯頭取風系統(tǒng)不合理,進入窯頭窯頭鍋爐廢氣溫度偏低(330℃)、廢氣量不足(191000Nm³/h),導致窯頭鍋爐產汽量偏低。

  2、窯頭鍋爐結構不合理,導致鍋爐內部管束積灰、堵灰現(xiàn)象嚴重,鍋爐排煙溫度遠高于設計值,且鍋爐進出口壓差較大。

  3、窯尾鍋爐排煙溫度偏高(226℃),鍋爐熱效率偏低,產汽量偏低(約18 t/h)。針對以上問題九五高科進行了如下優(yōu)化改造:

01 冷機配風及窯頭取風系統(tǒng)優(yōu)化改造

  1.1通過對篦冷機篦板的配風計算、篦板的風載及風壓分布進行分析,目前篦冷機配風不合理,需更換4臺篦冷機冷卻風機。(如下圖)

  1.2通過燒成系統(tǒng)熱平衡與篦冷機冷卻風機配風系統(tǒng)計算,精準控制篦冷機零壓面位置,對篦冷機取風口進行優(yōu)化設計,確保窯系統(tǒng)用風的前提下,盡可能取篦冷機溫度較高的熱風。(如下圖)

  1.3采用熱風循環(huán)技術以提高篦冷機鍋爐取風口廢氣溫度及廢氣量,并優(yōu)化篦冷機配風,以實現(xiàn)在不影響正常水泥工藝、熟料熱耗、電耗的前提下最大程度提高余熱發(fā)電量。

  1.4對篦冷機冷卻風機配風、二次及三次風、窯尾預熱器用風系統(tǒng)及余熱發(fā)電系統(tǒng)進行操作優(yōu)化調整。

02 窯頭鍋爐降阻增容改造

  現(xiàn)有AQC鍋爐受熱面的結構設計不合理,鍋爐容易形成頑固性堵灰,且積灰很難清除,造成鍋爐換熱效率下降、鍋爐進出口壓差增大。另外,由于熟料生產線進行過提產降耗改造,改造后進入窯頭鍋爐的廢氣量與廢氣溫度均有較大增加,原有鍋爐內廢氣流速過高、鍋爐阻力大,換熱管束易發(fā)生磨損導致爆管。通過優(yōu)化鍋爐內部受熱面結構,重新對過熱器、蒸發(fā)器、省煤器進行熱力計算,將受熱面調整為順列布置結構,增加鍋爐傳熱面積,降低廢氣流速。該結構具有低阻、不易積灰,且即使發(fā)生積灰也可以實現(xiàn)人工清除等優(yōu)點。

03  窯尾鍋爐降溫提效升級改造

  改造窯尾余熱鍋爐原蒸發(fā)器受熱面,通過熱工計算,調整增加窯尾余熱鍋爐蒸發(fā)器傳熱面積,同時為保證鍋爐換熱效率采用新型振打+低頻聲波清灰系統(tǒng)相結合方式,在現(xiàn)有工況下可以降低窯尾余熱鍋爐排煙溫度20℃左右,提高窯尾余熱鍋爐熱效率。改造后窯尾SP余熱鍋爐產汽量增加4t/h多,發(fā)電量可提升600kw以上。

優(yōu)化改造后效果

  1、進入窯頭窯頭鍋爐廢氣溫度提高30℃(360℃)、廢氣量增大(226000Nm³/h),窯頭鍋爐產汽量提高(約21.6t/h)。

  2、窯頭鍋爐結內部管束無明顯積灰、堵灰現(xiàn)象,鍋爐排煙溫度約100℃,鍋爐進出口壓差約400Pa。

  3、窯尾鍋爐排煙溫度降低(201℃),產汽量提高(約23.5t/h)。

  4、余熱電站發(fā)電功率由改造前7.1MW提高至8.5MW,發(fā)電負荷提高約1400kw。

  據(jù)水泥人網了解,大連九五高科新能源發(fā)展有限公司具有成熟的余熱電站升級改造專項技術,業(yè)務范圍涉及:

  1、余熱電站系統(tǒng)升級改造,余熱鍋爐升級改造、汽輪發(fā)電機及凝汽器大修和升級改造技術、篦冷機配風及取風系統(tǒng)升級改造。

  2、余熱回收技術及裝備(余熱發(fā)電、余熱鍋爐、換熱器等)的設計、銷售、應用開發(fā)、技術服務;

  3、各類工業(yè)鍋爐、窯爐(燒結、礦熱爐、碳素、干熄焦、玻璃窯陶瓷窯)的節(jié)能減排、余熱發(fā)電等資源綜合利用技術的開發(fā)、裝備制造、工程總承包、技術服務;

  4、節(jié)能環(huán)保技術、裝備的設計、銷售、應用開發(fā)、技術服務;

  5、高效清灰設備的設計、銷售,沉降室、旋風收塵器設計、銷售;

  大連九五高科新能源發(fā)展有限公司多項余熱發(fā)電相關專利技術,且榮獲了高新技術企業(yè)證書。

多項余熱發(fā)電相關專利技術



高新技術企業(yè)證書

  多年來,大連九五高科新能源發(fā)展有限公司一直作為祁連山、西南水泥、中聯(lián)、冀東金隅、北方水泥、葛洲壩集團、天瑞集團、山水集團、天山集團、臺泥等各大水泥公司的余熱電站改造合格供應商,充分發(fā)揮自己技術優(yōu)點,助力水泥行業(yè)節(jié)能減碳技術研發(fā)及推廣,為水泥企業(yè)的節(jié)能事業(yè)貢獻一份力量。

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