2022-09-19 08:47:55 來源:上海瑞晨環(huán)保科技股份有限公司

經(jīng)驗(yàn)分享:生料系統(tǒng)年均電耗低至13.32度!

  
       一般來說,在水泥生產(chǎn)過程中,粉磨系統(tǒng)是能量消耗大戶,尤其是其中的主要設(shè)備風(fēng)機(jī),約占水泥廠總電耗的30%-35%。但在生產(chǎn)過程中,受到多種復(fù)雜因素的影響,風(fēng)機(jī)普遍運(yùn)行效率較低,很多水泥生產(chǎn)企業(yè)大風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率低于70%,導(dǎo)致能耗居高不下。

  節(jié)能風(fēng)機(jī)標(biāo)桿企業(yè)上海瑞晨環(huán)??萍脊煞萦邢薰菊J(rèn)為:偏工況運(yùn)行、配套電機(jī)偏大、管網(wǎng)設(shè)計(jì)不合理、調(diào)節(jié)方式不合理、加工精度低等原因都會(huì)造成傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行效率低,水泥企業(yè)亟需進(jìn)行風(fēng)機(jī)改造。下面分享某集團(tuán)5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線生料磨通過改造風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)降低系統(tǒng)電耗的案例,以供大家參考。

Part.1 基本工況

  某公司生料磨工序電量總裝機(jī)容量約為10900kW,生料工序電量=(原料煤變壓器電量一旁路放風(fēng)電量一回灰入窯電量)+石灰石卸車變壓器電量+原料煤主電機(jī)電量+原料煤循環(huán)風(fēng)機(jī)電量+入庫提升機(jī)+輔助生產(chǎn)電量的10%。生料月平均電耗情況見表1,生料系統(tǒng)年平均電耗由17.45kWh/t下降至14.16kWh/t,其中2020年9月平均電耗最低降至13.32kWh/t。

表1 生料系統(tǒng)月平均電耗詳情(kWh/t)

Part.2 原因分析

  通過長期的數(shù)據(jù)對(duì)比分析,從原材料到設(shè)備維護(hù)等多方面因素充分考慮,影響該生料磨電耗的主要因素有:(1)生料磨主電機(jī)單耗;(2)循環(huán)風(fēng)機(jī)單耗;(3)設(shè)備臨停故障率;

Part.3 優(yōu)化措施

3.1 通過技術(shù)改造提高循環(huán)風(fēng)機(jī)做功效率,有效降低循環(huán)風(fēng)機(jī)電耗

  該公司生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)原來使用的是3130DIBB50風(fēng)機(jī),通過標(biāo)定分析該風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,但運(yùn)行效率較低,2018年3月年度大修時(shí),循環(huán)風(fēng)機(jī)更換為RCCF894AZ/1717高效節(jié)能風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)選用高效風(fēng)機(jī)空氣動(dòng)力模型,該系列風(fēng)機(jī)效率高、高效范圍寬,采用量體定制式的設(shè)計(jì)方法,保證風(fēng)機(jī)和系統(tǒng)的最佳匹配性,入口集流器的特殊設(shè)計(jì)使得風(fēng)機(jī)內(nèi)部漏風(fēng)損失大幅降低。同時(shí)對(duì)阻力較大的管路進(jìn)行改造,降低阻力提升節(jié)電效果。投入運(yùn)行后,通過檢測,風(fēng)機(jī)節(jié)電效果顯著,每小時(shí)能節(jié)電1032kWh,見表2。

表2 循環(huán)風(fēng)機(jī)改造前后對(duì)和技改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

3.2 優(yōu)化調(diào)整工藝參數(shù),尋找滿足生產(chǎn)的能耗最低工藝參數(shù)

  提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量是在特定條件下能有效降低單位電耗的方法,但并不是臺(tái)時(shí)產(chǎn)量越高能耗就越低,合理的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量需匹配合適的工藝參數(shù)。秉承這種理念,持續(xù)調(diào)整工藝參數(shù)匹配,以尋求達(dá)到生料磨電耗最優(yōu)化。

  由于該線生料磨生產(chǎn)能力有富余,可靈活調(diào)整產(chǎn)量,通過不斷地探索,企業(yè)從2020年5月開始逐步調(diào)整生料磨產(chǎn)量,6月底開始調(diào)整循環(huán)風(fēng)機(jī)頻率和磨輥壓力,有效降低了單位電耗。早在2017年,該企業(yè)高溫風(fēng)機(jī)改造就采用了瑞晨環(huán)保風(fēng)機(jī),節(jié)電率19.72%,年節(jié)約電量2701656kwh,為窯況的穩(wěn)定、高效、節(jié)能運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

3.3 強(qiáng)化設(shè)備管理,加強(qiáng)巡檢、做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作,杜絕設(shè)備故障臨停

  設(shè)備管理、維護(hù)師傅到位同樣能影響系統(tǒng)能耗,按照水泥行業(yè)管理要求,可采取以下措施:

  (1)做好年度大修工作,大修期間對(duì)設(shè)備減速機(jī)、軸承以及易損件做了全面徹底檢查,存在隱患的部件做了修復(fù)或更換,確保年度大修工作保質(zhì)保量完成,為生料磨安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ),減少不必要的臨停。

  (2)日常工作中注重巡檢工作,嚴(yán)格落實(shí)三級(jí)巡檢制度,對(duì)工段設(shè)備實(shí)施全覆蓋,不留死角。做到出現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)盡早處理,暫時(shí)無法處理的要有備案和應(yīng)急預(yù)案。

Part.4 總結(jié)

  根據(jù)對(duì)生料磨常態(tài)化電耗數(shù)據(jù)對(duì)比分析,以及對(duì)生產(chǎn)過程管控的詳細(xì)了解,有效降低能源消耗可以通過如下途徑來解決:

  (1)利用高效風(fēng)機(jī)技術(shù)改造手段,能有效降低設(shè)備能耗,盡管一次性投資相對(duì)較多,但在投入運(yùn)行后能很快收回投資。

  (2)加強(qiáng)精細(xì)化管理,從源頭開始抓,能保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行,同樣能起到降本增效的效果;

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