2016-10-25 16:24:07 來源:中國硅酸鹽學(xué)會工程技術(shù)分會 賈華平

陶瓷研磨體的使用案例和經(jīng)驗總結(jié)

使用陶瓷研磨體的水泥企業(yè)是該產(chǎn)品的直接受益者,在一項新技術(shù)的起步階段,難免出現(xiàn)一些需要調(diào)整完善的事項,往往需要供需雙方的密切配合。對陶瓷研磨體也要強調(diào)文明使用,不能把破碎責(zé)任一推了之;特別是對于臺時產(chǎn)量的下降,具體使用者對現(xiàn)場情況了解更多、對粉磨工藝更加熟悉、更有發(fā)言權(quán),應(yīng)該積極主動的去協(xié)助采取措施。

一、使用案例

案例1:2015年7月23日~9月30日,Z水泥集團在其YN公司、¢4.2×13m聯(lián)合粉磨系統(tǒng)中、水泥磨二倉試用D公司的陶瓷研磨體的情況:

原二倉鋼球設(shè)計裝載量為160t,改裝陶瓷研磨體按設(shè)計裝載量的60%算應(yīng)為96t(填充率將增大約1.2倍),按填充率不變算應(yīng)裝約80t(密度小了一半),但為防止串倉起見,7月22日只裝了69t陶瓷研磨體。該廠已經(jīng)配套了能源管理系統(tǒng),各種粉磨參數(shù)(包括系統(tǒng)電耗)隨時可見,從7月23日至26日生產(chǎn)PC 32.5水泥的情況看,取得如下使用效果:

二倉裝載量:由160t→下降到69t;

二倉填充率:由32%→下降到27.6%;

球磨機電流:由171A→下降到101A;

平均臺時:由216.35t/h→下降到169.14t/h;

比表面積:由約380m2/kg→增加到>400m2/kg;

平均電耗:由27.36kwh/t→25.86kwh/t水泥。

分析臺時產(chǎn)量降低的主要原因是裝載量嚴重不足。進磨測量,球面距中心孔邊沿還有約150mm空高,填充率只有27.6%,原鋼球填充率約為32%,計劃進一步增大裝載量;由于換球后水泥細度仍按原有9.0±3%控制,實際比表面積已經(jīng)>400m2/kg,比原有比表面積增大了約20m2/kg,計劃下一步將水泥細度放寬到12~13%。

在之后的7月底和8月初,又逐步進行了2次加球試驗,為防止往雙層隔倉板的卸料倉里竄球,用不銹鋼篩板做了一個喇叭筒,把卸料口邊緣加高了60mm。在保證質(zhì)量的前提下,臺時產(chǎn)量恢復(fù)到192.58t/h。換球后生產(chǎn)PC 32.5水泥的情況見表01-01。

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